- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
管式炉蒸氨工艺
管 式 炉 蒸 氨 工 艺
应用了一种新的节能环保技术,即管式炉法无蒸汽蒸氨生产技术 提高了焦化生产水平,实现了高效、低耗、清洁、节能生产。 … 一、直接蒸汽蒸氨工艺
焦化二厂蒸氨系统采用的直接蒸汽法,(见图1)工艺设计剩余氨水处理量为25吨/h,经过简单改造现可达到30吨/h。原料氨水由焦化二厂、焦化一厂、圣迈送到硫铵车间氨水接受槽进行混合并分离,经泵加压后经过氨水过滤器过滤,再与蒸氨塔底部来的蒸氨废水进行换热达到92--98c°进入蒸氨塔上部,同时将浓度为30%NaoH以一定的流量与氨水混合后一起送进入蒸氨塔上部,用于分解氨水中的固定氨。塔底供入直接蒸汽将氨蒸出,氨蒸汽经塔顶分缩器冷凝冷却后,冷凝液作为蒸氨塔的回流液。92--95c°的氨气直接送到硫铵车间饱和器内。蒸氨塔底部排除的蒸氨废水与原料氨水换热后再冷却到50c°送往生化处理厂进行 处理。
直接蒸汽法蒸氨工艺要求直接蒸汽压力大于0.4Mpa,不仅蒸汽成本较高。而蒸汽压力及稳定性得不到保证,严重影响蒸氨效率,造成蒸氨过程中氨氮含量波动使生化处理 压力较大。
二、管式炉蒸氨计工艺
使用废水泵将塔底一部分105 c°的废水送入废水加热装置(管式炉加热)。将废水加热到130 c°—135 c°后,利用废水携带热量返回蒸氨底部进行闪蒸馏,通过连续蒸馏蒸吹氨水中的氨。塔底不再用饱和蒸汽蒸馏。(如图2)其他部分工艺与直接蒸汽法相同。
三、两种蒸氨工艺费用对比 (以焦化二厂为例)
序号 项目 蒸汽直接蒸氨 煤气加热装置蒸氨 1 废水量 T/h 30 30 2 蒸汽用量 T/h 5 3 增加废水量 T/h 5 4 电力消耗 Kw/h 30kw 45kw 5 煤气用量 m3/h 130--150 6 碱耗量 kg/h 200 200 7 吨废水处理费 元/T 17.2064 12.3763 8 天处理费 万元/天 1.24 0.89 9 月处理费 万元/月 37.2 26.7 10 年处理费 万 元/年 446.4 320.4 11 年节省费用 万元/年 126 注: 电费:0.3397元/kw 蒸汽:60元/吨
煤气:1.0元/m3(民用价) 碱: 1030元/吨
四、两种工艺的蒸氨废水指标 (霍州中冶焦化厂)
指 标
项 目 全 氨 挥发氨 固定氨 氨 氮 剩余氨水 mg/L 2098 1564 534 1620 蒸氨废水 mg/L
直接蒸汽法 560 371 189 397 蒸氨废水mg/L
管式炉蒸氨法 140.8 54.5 86.3 10.6 去除率 直接蒸氨法% 73.3 76.3 64.6 75.5 管式炉蒸氨法% 93.3 96.5 83.3 93.7 五、改造投入预计资金
1、管式加热炉 90万左右(废水流量60m3/h,废水温度由105°加热到135°,耗煤气130—150m3/h)
2、水泵电机 0.75万元(电机15kw、流量50m3/h)
3、工艺管道 1.5万元
4、安装费 3 万元
5、土 建 5万元
合 计:100.25万元
六、收回改造投资时间
改造后节省费用为 126万元/年
改造所需费用合计为 100.25万元
收回改造投资时间为 9.5个月
七、现已改造完运行的企业
(1)河南利源焦化公司 (年产60万吨)
(2)河南诚晨焦化公司 (年产120万吨)
(3)霍州中冶焦化公司
(4)宁波钢铁五丰塘焦化
说明:
此技改项目是2008年以后推出的新工艺,为了甚重投入需到已改造完投入运行的单位实际考察。
焦化厂
文档评论(0)