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2010-2013年炉况异常汇总11
2010-2013年炉况异常汇总11
2011年5月14日7#高炉计划休风后复风艰难恢;(一)事情经过;2011年5月14日,7#高炉计划休风,预计休风;恢复;(二)原因分析;1、7#高炉本次计划休风,在休风前高炉炉况较为正;2、休风检修时对溜槽进行了更换,后校正时溜槽角度;3、高炉计划休风后,打开人孔观察料面时,发现溜槽;4、复风后,风口过早被吹开,不利于炉况的恢复;5、复风后,热风炉换炉后风
2011年5月14日7#高炉计划休风后复风艰难恢复
(一)事情经过
2011年5月14日,7#高炉计划休风,预计休风时间12小时,实际时间为(7:20分—18:49分),在计划时间内。休风期间对高炉煤气流产生影响的检修有:1、溜槽更换,更换后溜槽角度进行了校核(比实际角度小3度)。2、观察料面后对11#、13#、14#小套型号为380*250*115更换为380*260*115。3、热风炉停烧并检修,风温影响较大。高炉于18:49分复风,堵2#、5#、7#、9#、11#、14#风口进行恢复,复风后矿批18t、风压60kpa、风温669℃。19:00高炉引煤气,20:00引煤气结束,此时风压92Kpa,风量900m3/min,料线2m,布料角度矿石33度,焦炭35度,高炉也逐步开始加风,在加风过程中被堵的风口吹开4个(2#、7#、14#、9#)。20:42热风炉换炉后热风温度逐步上升了280度,至950度,20:47分开铁口,[Si]:1.23,热风压力210kpa对应风量1200 m3/min,20:49分高炉第一次塌料后出现吸尺(东探:2.89m,西探:3.8m),21:34分再次塌料,压差升高,炉顶温度急剧上升至700度,在渣口方向出现大管道,高炉采取大幅减风,风量减至670 m3/min消管道,同时撤风温150度、加空焦4批、缩矿7吨、退负荷至3.0、布料30度同角,此时高炉透气性恶化,几乎不进风。到15日0:50分透气性2.88,风量272 m3/min,高炉准备坐料,于1:30分开口后,采取拉风坐料但料不下表明下部没有空间,后强制加风315 m3/min,于5:04分开口后再次拉风坐料,料线超5m,集中加空焦10批。高炉缓慢赶料线,此时料仍不动。在出铁过程中渣铁流动性差,炉前工作量增加。7:20分休风堵风口(堵2#、5#、8#、10#、13#)恢复,复风后风量300 m3/min,料稍有走动,但渣、铁较粘,[Si]均在1.5左右,透气性在4左右,高炉靠强行加风400 m3/min左右,走料靠拉风下料,布料采取负角差(以3m为基准料线矿26度焦炭28度),循环焦采取3批正常料3批空焦及5批空焦2批正常料,同时每批正常料料加入100kg萤石,每批焦炭加200kg白云石。由于有水炮泥质量较差2#、8#风口被吹开,于16日5:50分休风堵2#、3#、7#、11#风口,复风后风量加至600 m3/min左右,风温根据风口亮度调节,待14号所加的焦炭作用后高炉于18:30高炉炉况好转,塌料后逐步开始走料,料制26度同角,待走料一个循环后,高炉开始加风,17日7:25分加风至120kpa,13:46分加至180kpa高炉炉况基本
恢复。本次高炉复风后炉况艰难恢耗时较长,关键是复风后高炉不进风,全靠小风量烧空间,待所加的组合焦作用后炉况才好转。
(二)原因分析
1、7#高炉本次计划休风,在休风前高炉炉况较为正常,特别是14号夜班在加休风料时,高炉炉况顺行无崩塌料,休风[Si]:0.76%、[S]:0.027%,料线2.4m均在休风要求的范围内。
2、休风检修时对溜槽进行了更换,后校正时溜槽角度相差3度,但在高炉复风后,没有使用过正常角度,当时由于是低料线,布料角度为焦炭35度、矿石32度,故溜槽影响可以排除。
3、高炉计划休风后,打开人孔观察料面时,发现溜槽处有水流下,原因为13日23:11分高炉正常生产时,气密箱底板温度超50度就报警,工长要求看水工雾化冷却,看水工开了长流水冷却,没有及时关闭。
4、复风后,风口过早被吹开,不利于炉况的恢复。
5、复风后,热风炉换炉后风温上升280度至950度,风温上升较多。由于热风炉检修时停烧,复风后风温较低,换炉后风温虽上升280度至950度,但复风后需要风温来提高物理热,950度与正常风温1100度比还相差较多,但当班工长在风压、风量没有匹配的情况下,有加风动作,引起管道行程。
6、原料:烧结矿加入海砂后含Ti偏高,休风前高炉铁水含Ti在0.2%左右,导致渣铁流动性变差;另外带烧烧结矿粒度普遍偏小(返矿在13%)且高炉用量较大50%,导致高炉复风过程中透气性差。
7、休风时间较以前计划休风时间比稍偏长,以前休风基本在10个小时,而本次休风时间在12个小时,影响渣铁物理热及流动性。
8、恢复炉况时,在
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