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检测与控制CONTROLMONITORING
大中型绕线式电动机
滑环故障的现场修复
丁恩庆 .孟祥君
(山西智海企业集团水泥公司,山西 太原 030041)
我公司现有两条2 500t/d的新型干法生产线,高 (4)纵向移动采用燕尾滑板、丝杠调节(见图2)。磨
压绕线式电机二十余台.其中一线原料磨主电机(型 床电机与砂轮主轴用皮带传动.转速比为 1:1.5和1:2
号YKK 710—8 1800kW)投人运行后,由于碳刷跳 (5)磨料选用杯形砂轮,粗磨选用80目陶瓷砂轮
动过大,造成接触不良,并产生较明显的火花.多次发 3个.半精磨选用 150目金刚石砂轮2个.抛光用 100
生碳刷引线烧断(此前经厂家指导已进行多次修理)。 目砂轮若干
由于滑环光洁度降低.碳粉过多,造成短路.滑环表面 (6)底座及磨床骨架由10ram钢板制成
严重烧伤,影响设备的正常运行 表面粗糙度 3.2 1.6 O_8 O.4
表面状况 微见加丁 看不见 可辨加1_痕 微辨加丁痕迹
痕迹 加工痕迹 迹的方向 的方向
1 原因分析
注 :如果情况紧急.可把磨具直接安装在电机
经检测此电机滑环径向跳动量为±0.35ramf标准 轴端,省去主轴。这样磨床制作非常简单。虽加工精
应为±0.05ram),径差严重超标,致使碳刷跳动大,接 度降低,但能够保证正常使用。如现场无测量条件.
触不良.产生的火花烧伤滑环表面 同时产生的大量 可根据上表目测加_T效果
碳粉.一旦不及时清理,很容易造成短路.径差过大是 2.2 现场安装
引起事故的主要原因 (1)取下滑环的防护罩,再拆除小风扇护罩。
(2)根据现场情况,确定底座位置后焊牢,在底座
2 现场修复
上做中心线,使其与主电机转轴平行。
由于水泥企业生产的连续性.滑环拆解后进行 (3)根据滑环1、2、3间距,打m磨床底座安装孑L。
加lT,不但费时费力,影响生产,而且会产生装配偏 (4)磨床安装在滑环侧面,磨具中心线对准滑环。
差。为减小拆解修复对生产的影响.采取自制磨床. 砂轮上边缘与滑环中心线对齐。
对滑环进行现场磨削处理.用时6~7h.同心度偏差 1
小于±0.05ram,表面粗糙度0.8~0.4 m之间,效果良
好,没有影响整条生产线的正常运行
2.1 磨床的制作
(1)选用Y90L一2三相异步电机(也可选用直流
电机,其速度调节性好)
(2)砂轮主轴选用高精度、高转速轴承(也可选短
三瓦调位滑动轴承)
图l 磨床示意图
(3)横向移动根据滑环间距采用螺栓固定(见安
1一主电机;2一砂轮轴;3一高精度轴承;4一纵向滑板5一调节丝杠
装图1),可微量调整 6一杯型砂轮;7一l:2皮带轮;8—1:l皮带轮;9一框架
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