AAA数控设备维修实例.docVIP

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AAA数控设备维修实例

数控设备维修实例 摘要 介绍了国内外一些数控机床(数控系统)故障维修实例。如南京TND360数控车床 (德国特劳伯TX-8系统)、台湾Vturn-46型数控车床(FANUC 0T系统)、济南MI-50型数控车床 (FANUC 0T系统)的主轴驱动故障维修;青海XH754卧式加工中心(FANUC 6M系统)、TND360 数控车床、北京5440A电火花机床、瑞典HMC-40加工中心(SINUERIK840C系统)的液压伺服 和机床电器故障维修。 ??平顶山天鹰集团有限责任公司主要产品为35kV以上的高压开关,目前拥有数控设备20多台套 。就数控系统的种类来说,主要有德国西门子SINUMERIK840C数控系统、日本FANUC 0系统、6系统、 特劳伯TX-8系统等。设备的生产厂家国外的有瑞典SAJ0加工中心制造厂、美国哈廷、德国、芬兰 等;国产的有南京机床厂、青海第一机床厂、沈阳第三机床厂、济南第一机床厂、南京第二 机床厂,还有台湾的台中精机等。 一、数控设备主驱动部分故障实例 1.南京机床厂生产TND360型数控车床(德国特劳伯TX-8系统)故障现象:机床开机前10min左右,主 轴速度上不去,无具体报警信号指示或显示,10min后,可以正常工作。一个多月后,这种现象 的时间稍延长,且设备正常运行当中也会出现主轴转速不稳,并出现“A16”号报警。 在设备出现故障初始而无报警显示的情况下,只检查了主驱动部分的主电源电压、连接电 缆、焊接件、主电机电刷及测速元件等,均正常,其它基本无从查起。出现“A16”号报警后 图1 磁场调节电源板变压器 查报警内容为:低于最低场激磁或者“运行没有准备”。利用开机前10min,检查各运行准备 正常,只是主轴速度上不去,因主轴速度与场激磁有关,所以重点检查场激磁部分。检查主 轴电机、测速电机接线端子、电枢线圈、电刷,连接电缆等均正常,再检查场激磁部分的电 源(图1),发现磁场调节部分用电源变压器原边交流380V正常,副边交流20V电压有波动,激磁线 圈的电压也跟着波动,当激磁电压快减小到0V时,出现“A16”号报警,因激磁线圈本身正常, 所以故障应在磁场调节电源板上。取下线路板,仔细观察测量发现变压器副边15脚有裂痕,用 手触动,出现明显接触不良状态,重新焊接后故障排除。 此种故障原因是由于温度影响。开机10min后,焊点随温升而膨胀,接触良好,关机冷却, 接触不好,反复如此,工作中设备若有大的振动,故障就会出现。 2.上述数控车床另一个故障现象:主轴转速正转为200r/min~500r/min时,CRT显示的监测值与设 定值相差50~100转,但主轴反转或其它速度范围内却正常。据操作工交接班记录,故障前一班 设备正常,快交接班时,对主轴箱进行了加油。首先用转速表检查,主轴实际转速与设定值 基本符合。分析应该是检测元件或线路有问题。因故障出现在主轴箱换油之后,所以先检查 主轴箱油标,已远高于标准值。放掉多余部分油至标准油位,再拆下主轴脉冲编码器,打开 编码器外罩,发现内部已进油,编码器的光栅格,线路板都像在油中浸泡过一样,用无铅汽 油对其进行清洗,并用电吹风将其吹干,安装后,运行正常。这是因为油进入编码器后,由 于速度惯性对油的作用不同,光栅栅格被油堵塞情况不同而引起的。 3.台湾台中精机产Vturn-46型数控车床(FANUC 0T系统)故障现象:当开机启动主轴时,主轴不启 动,产生“ERI”故障报警指示,其内容为主驱动部分故障。检查电气柜内主轴驱动器窗口显 示“AL-12” 。据此可大致判定:主驱动部分各种保险丝、大功率晶体模块、某块线路板等某 一处损坏,在无详细资料的条件下采用以下两种方案开始检查: (1)线路板基板部分。将基板(A20B-1003-0010)从主驱动部分基座上取下,使用普通数字表Ω档, 检查上面的保险丝F4A~F4M,全部正常,进一步检查D17A~D17M各二极管也正常,说明该基板基本 没问题。 图2 功率晶体俯视图(2)大功率晶体的检查(图2)。 在不熟悉功率晶体内具体结构的情况下,用比较法将其分组测试比较,差值(数字表切至二 极体档)不应大于10%或有任一测量值为0,否则该功率晶体已损坏或为不良品。分组测试其中不 正常的一块,数据如下(数值为参考值): B1-U≈300? ???B2-U≈150 B3-V≈300? ???B4-V≈150 B5-W≈0? ?? ?B6-W≈150 U.V.W对(-),逆编正常 U.V.W对(+),发现W对(+)为0 进一步查另外几块功率晶体均正常,因此可判定此块功率晶体已损坏,考虑匹配问题,同 时更换同组的两块后

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