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提高铝用炭素阳极质量的工业试验-中国金属网
2010 年第 08 期(总第 140 期)
提高铝用炭素阳极质量的工业试验
甘肃连海炭素公司 张新建
摘要:大颗粒低油比炭素阳极工业生产试验结果表明:吨铝阳极净耗降低约 30 公斤,提高铝电解
电流效率 1-1.5%,延长在槽内使用寿命 1-2天,在提高电流密度,强化电流后,每年可增产数千吨原铝,
可为铝业公司创造显著的经济效益和社会效益。
关键词:铝电解;质量;炭素;阳极;工业生产
1 前言 2 大颗粒低油比炭素阳极工业生产试验
我国铝用炭素生产是与铝电解工业同步发展 2.1 试验前的有关参数
的,特别是上世纪 80 年代开始引进大型预焙阳极 某铝业公司电解槽容量:300kA,阳极炭块
电解槽炼铝技术,炭素工业发展更为迅速。基本结 1550×660×580(mm),四个阳极棒孔,生块表观
束了炭素阳极沿用前苏联提供的4-2mm小颗粒料配 密度 1.60g/cm3,生块耐压强度 30.2Mpa;骨料配
方生产的历史,研制出10-6mm、8-5mm的中颗粒料 比:8-5mm19%、5-2mm21%、2-1mm20%,球磨粉 40%,
配方。自从贵州铝厂二期从日本引进160kA预焙阳 液体沥青加入量 16%,软化温度 100-110℃(环球
极铝电解技术,采用 12mm 大颗粒配方生产炭素阳 法),残极加入量 10-15%;混捏设备:国产 4000l
极,到开始试验 280kA 预焙阳极电解槽,以及 90 混捏锅 12 台;每台锅生产糊料量 3700 公斤,混捏
年代中期平果铝业320kA大型预焙阳极电解槽的研 周期 60min;成型设备:国产单工位振动成型机 4
发成功,标志着我国铝电解槽的大型化以及炼铝技 台。
术的不断提高,对铝用炭素材料质量提出了越来越 2.2 试验前的阳极质量
高的要求。炭素阳极质量的好坏直接影响铝电解的 焙烧块质量,单块重量872.3公斤;灰分0.4%;
3 3
正常生产及其成本,炭素阴极质量直接影响铝电解 表观密度 1.55g/cm ;真密度 2.06g/cm ;耐压强
槽的寿命。近年来,世界各国预焙阳极电解槽使用 度 32.2Mpa;电阻率 58-62u.m;电解阳极吨铝净
的炭素阳极,其配方多采用粗粒度料,骨料最大曾 耗 480 公斤。
用到 19-25mm。我国继贵州铝引进技术后,包头铝 2.3 试验后的有关参数
二期、青海和白银铝厂也采用引进技术,生产炭素 试验时间 2008 年 10 月—2009 年 9 月。骨料
阳极配方中的石油焦和残极最大粒度为15mm,在长 配比:12-5mm20%,5-1mm35%,1-0mm10%,球磨粉
期的生产实践和探索中,研制出优质炭素阳极,使 35%,液体沥青添加量 14.5%,残极添加量 10-15%,
吨铝净耗在十几年前就降低为500公斤以下,分别 生块表观密度 1.63g/cm3,生块耐压强度 38.4Mpa。
均获得过中国有色金属工业总公司科技进步一等 2.4 试验后的阳极质量
奖和二等奖。目前国内最好指标,吨铝炭素阳极净 焙烧块质量,单块重量 876.25 公斤;灰分
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