西安院节能建议梳理情况2.docVIP

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西安院节能建议梳理情况2

西安院节能建议及梳理情况 序号 建议内容 专业梳理意见 备注(附图) 1 #7低加低负荷时疏水不畅,紧急疏水门需打开,热力损失较大,建议做以下改进:(见附图1) 说明:①新加旁路管(?76)在疏水出口下部接出后,从#7、#8低加下部布置,过低加后马上向上,在#8低加入口最低处相接,位置越低越好。因运行中负压,对焊接无特殊要求,可以在焊口上开口。施工时宜拆除保温,使接口在最低处,管道越短越好。 ②旁路设常开阀门,装设位置离#8低加疏水入口越近越好。 #6低加疏水改造后如仍存在#7低加疏水不畅问题再实施。 2 #7低加水侧在电侧有#7低加水温测点(现装了就地温度表),宜把该测点远传到主控给水及低加疏水画面上,该测点有以下用处: ①计算#7低加疏水端差 ②用端差校核#7低加水位 ③热力试验时计算#7、#8低加抽汽量。 可以实施(汽机专业牵头联系热控专业配合在103C修中实施) 3 #5低加疏水不畅且运行中管道振动,因是二相流调节水位,国内很少使用,建议改成阀门调节,改后系统如下:(见附图2) 说明:①新改疏水管道不走炉侧6.9米层下部,直接在机侧6.9米层上布置。 ②调门位置离#6低加疏水入口越近越好。 ③和#6低加疏水入口接口处的管道标高越低越好。 方案可行,调门选型与热控专业讨论后定,管道走向现场察看后定。 4 #6低加疏水不畅,且疏水进两个#7低加量不平衡,由于是二相流控制水位,建议安装以下系统改进。(改用调门调节) 说明:①两个疏水支路各加一个手动阀,运行中观察进哪个低加多,就关小该手动阀,增加一点阻力,减小流量。(见附图3a) ②和#7低加疏水入口接口标高越低越好,如不想改动可做以下旁路(见附图3b)。管子接法要求同第二条#7低加疏水改进,本条宜一定改进。 ③疏水总管接中间走两边最好,也可不改,但支门一定加,用以调节改变支管阻力。 我公司两台机组目前未发现#6低加疏水不畅的问题,只存在低负荷时两相流和7A\7B疏水进入量不均的问题,建议第②条暂不实施。(只进行#5、#6低加疏水改造) 5 #8低加疏水,由于#7低加没有全疏入#8低加,疏水不畅矛盾没完全暴露。另#8低加疏水温度较凝汽器热井温度高8~10℃。疏水目前方式接入疏扩后先汽化,汽化蒸汽进入凝汽器后由循环水冷却,不仅热量全部损失,还耗用了循环水。建议系统改进解决疏水不畅及保证热量全部回收。(见附图4) 说明:①疏水改从凝汽器热井底部接入,由于热井约1M水位的10KPa静压,热井底部压力约15KPa,该压力下的饱和温度54℃,40℃左右的疏水进入后变成不饱和水,不会汽化,平稳和热井汽水混合,热量全部回收,也无需循环水冷却。 ②如热井放水管管径比#8低加输水管粗,疏水也可接到热井放水门前。 ③原疏水入疏扩内可能有供汽化的钻孔短管,取消不用,不饱和水可直接进热井下部。 ④本条效益较好(疏水量超过250t/h),建议有机会就改。 专业意见:查SIS系统机组在620MW负荷时#8低加疏水温度为42℃,对应的饱和压力为8.5KPa,此时凝器底部压力为:10KPa(凝器水位1000mm)+5KPa(高背压侧凝器背压)=15KPa远大于饱和压力,此时疏水直接排入凝器底部,不会发生汽化现象。假设#8低加疏水温度达到45℃,此时对应饱和压力为10KPa,汽轮机在冬季运行高背压侧背压为3KPa,凝器水位为800mm(静压为8 KPa)时,仍存在1 KPa 富余压力防止疏水汽化,且疏水接至凝器底部排水管上,静压至少为12 KPa。专业认为此方案可以试用,具体为:原管路不动,调整门后增加一路疏水管至凝器底部试运行。 6 轴加疏水单级水封预埋深度不够,水封高度不够影响主机真空,现用疏水调门控制水位防水封破坏影响真空。(建议彻底改成以下方式,改后无操作维护,既方便又可靠)(见附图5a) 说明:①水封下部装在循管坑的排污泵坑中,放置时要清污,放得越低越好。 ②水封在排污坑中管子宜用不锈钢管,下部防堵结构(见附图5b) ③疏水管径同原管径 ④原放水系统可取消,在0M接一Φ57的放水管即可。 目前轴加疏水水位显示已增加导波雷达水位计,并在其疏水U型管出口增加了疏水调整门,已经实现对轴加水位的控制。暂不需要实施。 7 轴封回汽系统支管疏水都接一路疏扩,一路地沟,设计有误,如排疏扩,疏水能排,但影响主机真空,排地沟排不尽(管子内负压),建议安装以下系统改进,改后热量回收,疏水畅通,回汽畅通,轴封系统就正常了。(见附图6) 说明:①Φ45母管可在6.9M平台上方(靠凝汽器处)或下方布置,最后和轴加和轴封回汽母管的接

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