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煤 炭 加 工 与 综 合 利 用
No.1l,2014 COALPROCESSING&COMPREHENSIVEUTILIZATION 17
神东煤制油选煤厂减少次生煤泥量的措施
陈 凡,朱子祺
(神东煤炭集团洗选中心,陕西 榆林 719315)
摘 要:针对神东煤制油选煤厂次生煤泥量大、压滤机处理能力不足等问题,采取改造原
煤仓、降低原煤入仓)中击力,改造分级筛、增加透筛率,改原煤脱泥筛为分段式脱泥,改变水
力旋流器底流 口直径、调整煤泥粒度组成等措施,有效降低 了次生煤泥量,增加了精煤产率。
关键词:选煤厂;次生煤泥;过粉碎;分级;脱泥;粒度组成
中图分类号:TD94 文献标识码 :A 文章编号:1005-8397(2014)11-0017.05
产,现年处理量4.2Mt。
1 选煤厂概况
原煤经三级破碎后粒度控制在 301Tim 以下,
神华神东煤炭集团洗选中心煤制油选煤厂地 进入 1.5mm脱泥筛脱泥 。筛上 30—1.5mm粒
处内蒙古 自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗马家塔, 级物料采用有压两产品重介质旋流器分选,分选
洗选产品主要供神华煤直接液化项 目作原料,该 产品分别经脱介筛和离心机脱水后得到精煤与矸
项 目是国家 “十五”计划 的重点工程项 目之一。 石产品。小于 1.5mm粒级经水力分级旋流器分
选煤厂先期工程设计规模6.0Mt/a,由于用户煤 级后,分别 由粗、细煤泥脱水设备脱水后作为煤
制油公司用煤量限制,目前不能达到满负荷生 泥产品
图1 煤制油选煤厂工艺流程示意
由于煤制油公司对产品煤粒度要求较为严
收稿 日期:2014-08-28 格,同时要求原煤与矸石充分解离,所以采取先
作者简介:陈 凡 (1985一),男 ,山东烟台人,2009年毕
破碎后分选的工艺流程 。这就使得入洗原煤因破
业于太原理工大学矿业工程学院矿物加工工程专业 ,工学学士,
碎而产生的次生煤泥量增加,对后续脱泥及煤泥
神华神东煤炭集团洗选中心煤制油选煤厂助理工程师。
18 煤炭加工与综合利用 2014年第 1l期
水处理环节产生不 良影响 ¨。 33.1%,较原煤该粒度级产率增加约 l2.97个百
原煤筛分准备流程均会不同程度地造成原煤 分点,该部分即为增加的次生煤泥量。
过粉碎 ,而重介质选煤厂洗选过程 中,煤泥水处 2.2 技改前煤泥 系统瓶颈
理是重要环节之一_2J。如何减少过粉碎 ,或者减 粗细煤泥年平均产率为 16.74%,粗细煤泥
少进入重介质选煤阶段的煤泥量,尤为重要。这 产率比值为 1:2,故需压滤处理的细煤泥量 占
就需要分析洗选流程各环节 ,寻求整体降低次生 11.16%,粗煤泥 占5.58%。按系统处理量 800
煤泥量的方法。 t/h,单班生产8h计算,每班处理原煤 6400t。
则细煤泥单班产量为 714.24t。而压滤机最大处
2 原煤情况
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