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PVC生产中技术优化和改造

PVC生产中的技术优化与改造 王西能 (宜宾天原集团技术中心,四川宜宾,640044) 〖关键词〗PVC 技术优化 改造 〖摘 要〗从海川化工论坛收集整理了部分PVC生产过程中的技术优化与改造,涉及了生产运行、安全环保、节能减排等方面,通过工艺、设备、控制的优化与改造,这些措施的实施解决了生产运行中存在的问题,提高了产品质量与运行质量。 当前国内PVC行业受到国际金融危机、国家环保能源政策制约、原材料价格上涨、下游需求萎缩等众多不利因素打击,挖潜增效、节能降耗,提高产品质量与装置的运行质量是企业度过寒冬的重要举措之一。海川化工论坛聚集了大批具有生产经验的一线技术人员,大家在此平台上自由的进行技术讨论,生产经验交流与分享。笔者将“PVC交流区”版块中涉及技术优化与改造的部分帖子进行收集整理,供PVC生产企业的技术人员参考。在此感谢以下网友积极参与讨论与交流: YBTYXM、LWG0719、yakui、beiyufenghui、zhsl115、勇哥、jxph040443、fengwz8888、自然卷35897、qiang4658等。 一、生产运行中的技改优化 1.1技改优化项目:PVC输送空气溜槽改造 存在的问题:某公司PVC料仓到PVC包装采用空气溜槽输送。料仓下料用旋转阀控制,粉料进入旋转阀端面容易产生“塑化块”导致旋转阀“卡死”检修频繁,同时产生杂质影响产品质量。 优化措施及效果:用气动蝶阀取代旋转阀,将旋转阀的“启停”控制改为蝶阀的“开关”控制。改造实施后运行一年以上从未发生故障。 1.2技改优化项目:PVC输送控制优化 存在的问题:某公司PVC粉料输送(稀相输送)经常发生罗茨风机超负荷跳停的故障,进而引发输送管道堵塞和设备损坏的事故。 优化措施与效果:在输送管道上增加电接点压力表,设定输送压力的上限与下限,用压力信号控制旋转阀在压力上限停止,压力下限时启动。技改实施之后再未发生输送管道堵塞与设备损坏事故。 1.3技改优化项目:干燥床底部改造 存在的问题:某公司PVC干燥使用的是旋风干燥床,底部经常积料,时间一长则分解变黄,周期性的杂质指标超标; 改造措施与效果:经过一段时间运行后,打开干燥床,测量出底部锥形料堆的外形尺寸,制作一个不锈钢圆锥安装在干燥床积料位置。经过改造后积料情况大大减轻,产品杂质指标长期未出现超标现象。 1.4技改优化项目:乙炔发生器排渣控制优化 存在的问题:某公司电石法PVC工艺乙炔发生器排渣的阀门以前使用考克,但体积大,操作困难。现在改为使用气动刀闸阀,但是刀闸阀常常因异物堵塞而不能关闭。 改造措施与效果:采用双刀闸阀,将其中一个安装在发生器锥体底部,另一个安装位置尽可能远,使两个刀闸阀之间形成一个管道容器。使用时,先开前一个刀闸阀,待一定时间后(即计算为充满管道的时间),关闭前一个阀门,打开后一个阀门,待其放尽;重复上述过程即可。改造以后消除了排渣对发生器液位的影响,同时也避免了某个刀闸阀因异物堵塞而不能关闭的隐患。 1.5技改优化项目:电石渣浆排放优化 存在的问题:某公司电石渣浆池原设计是地下式,乙炔发生器的溢流和排渣都直接进入到渣浆池;用自吸式离心泵输送到箱式压滤机,生产过程中离心泵常常吸不上液,并且渣浆池内沉淀严重。 改造措施与效果:将发生器溢流和排渣分开,溢流进入到新增的地上高位槽内,用离心泵输送到压滤机;排渣仍进入到原渣浆池,用原来的离心泵将排渣送到高位槽。技改实施后解决了渣浆池沉淀问题,两年来运行效果非常好, 1.6技改优化项目:DCS功能的拓展应用 存在的问题:DCS系统功能非常强大,通常PVC生产企业仅仅使用了20-30%的功能,经过简单的程序拓展,DCS系统可以有效支撑企业的生产管理与设备管理工作。 优化措施与效果:设备运行记录。一般大型设备的运行电流后状态都引入了DCS系统,设置一个计时器记录实现对设备台时记录功能,支撑设备的计划检修、维护与保养工作;装置运行时间记录。如氯乙烯转化器触媒使用时间的记录,可以通过设置计时器和计数启动按钮即可;数据及报表的自动编制与保存。将DCS/系统的数据定期备份为光盘,月度、季度和年度由企业的相关管理机构组织工艺、生产、自控、设备等多专业实施生产运行质量的专题分析,从关键、重要指标的运行质量、主要设备运行情况、消耗情况等方面,利用装置自控系统的历史曲线进行综合分析,并利用PDCA工具进行装置运行管理的优化,提升装置效益和运行水平。 1.7技改优化项目:VCM计量优化 存在的问题:某公司聚合釜VCM入料管线原设计使用的是涡轮流量计,对VCM入料进行计量,由于使用过程中,VCM自聚现象严重,导致涡轮流量计测量不准,而且维护工作量大,严重影响生产。 优化措施与效果:采用质量流量计替代涡轮流量计,且考虑自聚问题,故采用是直

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