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高线精轧机轧辊箱进水问题的原因分析和改进措施
第一线材厂线材作业区域
精轧机组辊箱进水问题是困扰我厂生产顺利进行的较为棘手的问题,也是最不好解决的问题之一。要解决此问题,要从密封、滑环、装配等多方面入手,多管齐下,达到解决问题的目的。
关键词: 高速线材 精轧机 密封 滑环 润滑油
精轧机组辊箱进水的问题提出
我厂线材作业区域的精轧机组是采用摩根5代顶交45°高速无扭线材轧机设备,由于受到温度、压力、摩擦等影响,冷却轧辊、导卫装置的高压水常会进入精轧机辊箱,导致精轧机稀油站的润滑油提前乳化变质,如不及时处理,最终可能导致润滑油产生不可逆转的变质而引发精轧机设备故障。 精轧机组进水对设备和润滑油的危害性极大,是目前我区域面临的几个比较严重的问题之一。 首先,精轧机进水后,经过循环系统进入油箱,如果长期存在进水现象而不处理,则会导致水油比例增大,当润滑油含水量超过规定范围时,对滚动轴承而言,轻则会减小轴承的使用寿命,重则会导致轴承供油不足,润滑和散热不好,最终因为热膨胀将轴承间隙吃掉,致使轴承报废;对油膜轴承而言,资料表明,进入润滑点的油中含水量超过 0.1% 时,机械磨损急剧增加;超过0.5% 时,将会破坏润滑环境,使轴与轴承之间无法形成油膜,轴承温度瞬间升高,轴与轴承出现抱死现象,出现重大事故。对齿轮而言,如果润滑油的含水量过高,则无法使齿轮啮合时产生油膜,使齿轮温度升高,将齿轮侧隙吃掉,并且使齿轮产生退火效应,降低齿轮的强度,近而导致齿轮等零部件的报废。以上任何一种情况的发生都会产生严重的后果,轻则使零部件报废,重则使整台设备报废,直接经济损失几十万元。 其次,精轧机辊箱进水造成水与杂质进入油箱中,对润滑油产生乳化作用,降低了润滑油的使用寿命;水中的杂质经过过滤器时,杂质会堵塞滤芯,降低了滤芯的使用寿命,增加了生产成本,使经济效益下降。
精轧机组辊箱进水的原因分析
精轧机辊箱进水的原因总体可以分为两大类:分别是动密封进水和静密封进水。
动密封处进水 动密封处进水,是精轧机辊箱进水最常见的现象,也是最难解决的问题,究其原因主要主要是双唇密封圈防水效果不好。
此点又可以 分为以下 4 种情况:
1. 双唇密封圈自身质量不过关,周边有毛刺或出现卷边现象。此种 不合格的密封圈安装后,使用几天就严重变形,无法使用,造成大面 积进水现象。
2. 滑环磨损太快,无法长时间使用,更换不及时就会出现进水现象。
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3. 双唇密封防水侧的压缩量过小也会造成辊箱进水。
4. 双唇密封的装配不当也是造成进水的主要原因。
5. 如果偏心套内圆与其止口端面垂直度误差过大,这个问题会直接 导致双唇密封圈的双唇周边在滑环上压缩量不均, 在辊轴高速旋转过 程中,双唇密封圈无法实现密封作用,出现进水现象。
(二)
静密封处进水
静密封处进水虽然不常发生,但是一旦发生了进水量会很大,造 成严重的后果,所以要更加的重视。静密封处进水主要有以下3种情 况:
1. 在装配过程中,如果辊箱与锥箱结合面厌氧密封胶胶涂抹不均匀 或者两者之间的螺栓孔及销孔中漏涂密封胶或密封胶涂抹不均, 就会 导致辊箱进水。
2. 密封板与偏心套之间虽在轧钢时静止,但调整辊缝时二者有相对 运动,因此,如果它们之间的O型圈尺寸不合适或者磨损严重也会造 成进水。另外,有时堆钢会使密封板变形,导致其与偏心套之间有间
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隙,进而致使该部位进水。
三、精轧机组辊箱进水的解决方案
通过分析, 我们对上面提出的动密封和静密封进水问题已经分析 得比较透彻,现在针对每个问题提出解决法案。
(一) 动密封处进水的解决方案
1. 双唇密封自身质量有问题的解决方案 双唇密封圈自身是否存在质量的问题, 首先在于其本身双唇之间 的尺寸是否达到图纸要求,如图 2 所示, 6″双唇密封圈的双唇间尺 寸为 d=16.6mm;8″双唇密封圈的双唇之间尺寸为:d=16mm。其次, 是将双唇密封圈安装到密封板上后, 其双唇之间尺寸 d 是否有变化? 如果有变化则说明与其相关的零件尺寸有问题或者双唇密封圈自身 存在问题。第三,将双唇密封圈安装到辊箱上,经过试车后,再拆下 来,检查双唇密封圈的双唇是否能恢复到原始厚度尺寸,通过这一点 可以证明其是否能满足使用要求。 一旦通过以上方法验证出密封自身 质量有问题,我们必须从进货渠道入手,更换提供密封的厂家或者要 求厂家进行材料和工艺的改进,严把质量关,保证进厂的双唇密封圈 都是合格产品,从而解决双唇密封圈自身质量差的问题。2. 滑环磨损过快的解决方案 对于滑环磨损过快的问题我们可以通过更改其材质及热处理要 求来解决,将表面氮化取消,改为表面镀陶瓷,这样即可以减少氮化 产生的变形,又可以提高产品的耐磨性能,以达到使用要求。
3. 双唇
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