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60T转炉氧枪粘钢原因分析和解决措施
转炉氧枪粘钢原因分析及解决措施
□技术管理部 高小波
【摘 要】:我厂60T转炉通过操作的不断调整优化和对转炉氧枪粘钢原因的透彻分析,较好的控制了粘钢事故,保证了炼钢生产安全稳定顺行。
【关键词】:操作 氧枪粘钢 粘钢事故
引言
氧枪是转炉炼钢的重要设备,在吹练过程中,氧枪将高纯度氧气吹入转炉内金属熔池,它不但要高温区的热辐射,而且还要承受钢与渣激烈的冲刷,工作环境十分恶劣,所以在操枪及判断失误的情况下,很容易粘钢。
氧枪粘钢是转炉生产中普遍存在的现象,在吹炼过程中,氧枪粘钢会导致氧枪散热状况恶化,氧枪喷头容易被烧坏,严重影响转炉吹练,使生产不能正常进行。枪身的粘钢大部分是冷钢夹着炉渣,严重时粘钢厚度可达30㎜~150㎜,致使氧枪提不起来只能停炉处理,严重制约了正常生产的进行及各项经济技术指标的提高。
2、氧枪粘钢的危害及原因分析
2.1 氧枪粘钢的危害
在冶炼过程中,熔池由于氧流的冲击和激烈的碳氧反应而引起强烈的沸腾,飞溅起来的金属夹着炉渣粘在氧枪上,这就是“氧枪粘钢”。严重的氧枪粘钢会在氧枪枪身、喷头上形成一个大的纺锤形结瘤。氧枪粘钢后使枪身变粗,易造成氧枪升降故障,甚至出现氧枪提不出去,严重影响转炉吹炼,生产不能正常进行。氧枪粘钢会损坏枪头,影响吹炼过程中的供氧效果,同时还会缩短氧枪喷头的寿命。同时,对粘钢进行处理,劳动强度大,并有一定安全隐患。
2.2 氧枪粘钢原因分析
氧枪粘钢的主要原因是由于吹炼过程中造渣制度不合理,炉渣熔化不好,流动性差,不能很好地覆盖金属液面,或者枪位过低造成炉渣发生“返干”现象,金属喷溅严重并粘结在氧枪上,另外,喷嘴结构不合理,工作氧压高等对氧枪粘钢也有一定的影响。
2.2.1
龙钢转炉由5座高炉供应铁水,铁水成分波动较大,尤其Si的质量分数在0.35~1.45%之间波动,并且在冬季生产中,铁水物理热相对较低,再加上白灰条件不好,生、过烧率较高,废钢质量不稳定。以上原因使冶炼过程操作不稳定。其中铁水含硅量影响最为重要。
(1)铁水含硅量低。铁水硅低,在很短的时间里就被氧化掉,碳、氧剧烈反应期提前,而操作人员没有能及时的变化枪位,使渣中(Fe0)含量没有及时得到提高,导致熔渣返干而粘枪。
(2)铁水含硅量高。铁水硅高,硅的氧化时间相对较长,使碳、氧剧烈反应期推后,同时产生的Si0 USERADDRESS \* SBCHAR \* MERGEFORMAT 2形成大量的渣,操作人员没有推迟抬高枪位的时间,渣中Fe0含量很高,导致在碳、氧剧烈反应,造成熔渣泡沫化喷溅。这时熔池温度迅速升高,而喷溅过后的后期渣中Fe0含量降低,导致熔渣返干而粘枪(易在枪头粘钢)。熔渣返干后,钢水温度的传递受到阻碍,使分散在熔渣中的钢珠温度下降而粘在氧枪上。
炼钢厂老区由于没有铁水预处理设备, 所以铁水的Si含量波动较大。
随机抽查10 炉次入炉铁水:
Si含量如表 1所示:
表 1 龙钢老区炼钢铁水的 Si 含量抽查统计情况
炉次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
平均
平均
Si%
0.81
1.02
0.69
0.90
0.99
0.91
0.54
0.72
1.01
0.53
0.82
从表 1可以看出:由于铁水的 Si 含量波动较大, 在实际的操作过程中,操作工对温度及枪位的控制较为困难。例如:
过早或者推迟调整枪位,使碳、氧剧烈反应及温度的变化不稳定,造成金属喷溅或熔池返干而粘枪。
渣料的加入时机不合理, 如吹炼中期加渣料,此时正值碳的激烈氧化期, 渣中 (FeO )低,加入渣料后, 更不易化渣,易产生金属喷溅,飞溅的金属夹着炉渣粘在氧枪上造成氧枪粘钢。
2.2.2
(1)装入制度
电子称计数不准、受回炉钢水影响、追求钢量或出钢量不稳定以及人为因素等、影响炉料成分的准确性,有可能造成炉容比偏小而产生喷溅后又产生返干而导致粘枪。
(2)造渣制度
①以渣料加入时机和批量控制。如大量石灰在开吹时一次性加入,会导致温降过大,石灰溶解不好,成渣不良,最终引起喷溅。
②渣料结构。如果用单一石灰造渣,易在冶炼过程中出现高温返干、喷溅现象,而合理利用生白云石和轻烧镁球等造渣材料配合石灰造渣,可以提高成渣速度并有效提高渣的冶金效果。
③渣料量没有根据入炉料变化相应改变。实际操作中,要根据铁水含硅量调整渣料配比、批量及加入时间和枪位等,以适应冶炼过程中渣量变化。避免出现渣量过多或太少,减少冶炼过程中的喷溅。
④一次倒炉渣况很好,没有粘枪,在补吹时却发生了粘枪。其原因主要是操作人员见一倒温度高,在补吹时加入大量的渣料,而补吹时间又短,渣料化不透,这时很容易发生粘枪。
(3)溅渣护炉
溅渣护炉过程中炉内余钢随高 (MgO)炉渣在高压氮气的冲击下, 飞溅到氧枪上,引起氧枪粘渣。
3、避免氧
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