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改变渣系提高电渣钢锻件探伤合格率

工业技术 l■ ChinascienceandTechnologyReview 改变渣系提高电渣钢锻件探伤合格率 廉 凯 (东北特钢集团北满特钢第二炼钢厂 黑龙江 齐齐哈尔 161041) [摘 要]通过15#电渣炉渣系的变化,阐述含氧化镁、氧化钙渣系的优缺点,证明含氧化镁渣系有利于提高电渣钢锻件探伤合格率。 [关键词]电渣炉 氧化镁 渣系 探伤 中图分类号:F224—39 文献标识码:A 文章编号 :1009—914X(2013)18-0024—01 1概述 4、改氧化镁渣系后的效果验证 l5#电渣炉是一台三相 电渣炉 ,设计能力15吨,可生产8.5~26.5吨的电渣 2009年5月至2010~12月,15#电渣炉采用含氧化镁三元渣系共生产各类 锭,是北满特钢最大的电渣炉。电渣钢锭型越大,偏析越严重,冶金质量越难 以 (含碳结、合结、合工、不锈钢等21个品种)电渣钢465炉,电渣钢产量为7121.6t。 控制,导致电渣锭生产的锻件探伤合格率偏低。通过近三年的统计,15#电渣炉 一 次合格率97.3%:高于指标1.3%。其 中一次不合格品主要为l4.314.5tMC5 采用原工艺生产MC5,锻件的探伤合格率仅为89.o3%从O9年5月起,进行改变 大型辊坯的点状偏析 ,占一次不合格品总量的68.2%。尤其201~ I~7月生产 渣系的工艺改进 ,收到了良好的效果。MC5电渣钢锻件的探伤合格率提高到95. 电渣钢2634.6t,一次不合格品及综合不合格品都为零,创炉台投产以来最好水 53%。并且改进后的工艺已经纳入到北满特钢的新版工艺规程。 平。2010~1~11月一次及综合合格率两项指标也达到了近4年来最好水平。 2影响电渣钢锻件合格率低的主要因素 4.1钢锭表面情况: 北满特钢电渣钢锻件探伤的不合格品大多都已质“点偏析”报出。为了确定 相比含CaO渣系,渣子更易于化清,崩渣明显减少,保证了化渣质量,钢锭 探伤不合格品的性质,北满特钢对探伤不合格的锻件进行过很多低倍检验。从 尾部生渣大幅减少 ,尾部成形好。通过下工序质量信息反馈 ,没有发生夹灰现 多年的低倍检验结果来看 ,电渣钢锻件探伤的不合格品,绝大多数都是细微的 象。 氢致裂纹 ,也有部分形成白点。只有少数低倍试片上存在着实质性的非金属夹 熔渣具有很好的流动性,钢锭表面质量良好,能够满足热送条件;同时补缩 杂。多年的检验结果验证15#电渣炉生产的电渣钢的氢含量高是探伤合格率低 前阶段的递减功率操作,也确保 了钢锭的补缩质量 。 的主要原因。MC5电渣钢锻件探伤不合格品的性质也基本相 同。 4.2 疑难钢种冶炼: 15#电渣炉建成初期,原本采用 “3:7”渣系生产电渣钢。为了进一步增强脱 14tlil3及18.8-20.6tl5Cr2MolA大锭型,以前在l5#炉从未生产过,而且 硫能力及改善电渣锭 的表面质量,加入了5%的石灰。多年来,多采用CaF2: 探伤要求很高。采用含氧化镁三元渣系生产后,质量完全满足用户要求,尤其 A1203:CaO=60%:35%:5%的渣系。由于15#电渣炉锭型较大,采用含5%石灰 H13钢种,得到了用户持续的订货合同。 的量也相对较多,且石灰具有很高的熔点(258O℃),在运输和储存过程中很容易 据北满特钢提供的统计数据 ,2007年~2009年5月IOEI,北满特钢l5#电渣 吸潮。石灰在渣料加热炉中80012的温度下烘烤,结晶水和吸附水很难充分去 炉使用含氧化钙三元渣系生产MC5,电渣钢锻件的探伤合格~gJb89.03%;2009 除。并且在造渣前,渣料从加热炉中取出后的放置过程中,以及重熔过程中都有 年5月~2010年12月,15#电渣炉使用含MgO~元渣系,生产MC5电渣钢锻件 很

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