QFS-300-2型汽轮发电机.doc

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QFS-300-2型汽轮发电机

QFS-300-2型汽轮发电机定子端部事故分析及处理 发电机主要技术参数 型 号 QFS-300-2 容 量 353000KVA 电 压 18000KV 电 流 11320A 功率因数 0.85(滞后) 转 速 3000r/min 功 率 98.61% 同步电抗 226.39% 瞬变电抗 20.4% 零序电抗 16.7% 定子直阻 2.129×10-3Ω(15℃) 转子电阻 0.229Ω(15℃) 出厂编号 #3 30S023 投产日期 1989年12月 出厂编号 #4 30S025 投产日期 1992年10月 发电机结构特点: QFS-300-2型汽轮发电机为上海电机厂生产的双水内冷汽轮发电机组。励磁方式为同轴交流励磁机经静止整流励磁。 定子线圈端部采用端箍、支架和压板固定的篮式结构,绕组形式为三相双层短距迭绕组,由6根空芯导线和24根实芯导线组成,每根导线采用540o换位,以减小损耗。定子槽楔采用短楔结构,槽楔下垫条为波纹板。 定子线圈绝缘采用多胶系列的环氧粉云母绝缘,直线部分采用0.14×25mm粉云母带半迭包25层,模压成型,端部先统包一层玻璃丝带箍紧,其余半迭包法与直线部分相同,端部接头处为手包黑绝缘(黑玻璃漆布)。 事故统计: 1、渭河发电有限公司#3发电机: 1993年8月至1993年10月进行了一次标准化大修,到1995年2月前运行基本良好,随后陆续出现绝缘过热、接头漏水等事故,而且越来越频繁,故障点主要集中在端部线圈上, (1)、1995年3月9日定子线棒第26槽温度升至94℃,线圈接头过热流胶,有糊味,被迫减负荷至180MW,初步分析为异物堵塞空心导线,提高定冷水压力至0.37Mpa,(正常运行约为:0.3 Mpa)温度降至56℃,随后增加负荷至250MW,该线棒温度稳定在64℃,运行正常。 (2)、1995年3月第26、33、10、12槽线圈温度分别为:64℃、68℃、74℃、74℃,高出平均温度10℃以上,分析认为内冷水回路堵塞,3月15日晚12点10分,减负荷至0,定冷水回路进行反冲洗,检查发现定冷水滤网处有橡胶碎块两块。清理完毕后发电机投运,运行温度正常。 (3)、1995年8月24日,汽侧第53槽上层边线棒绝缘引水管破裂漏水,紧急停机处理。 (4)、1995年12月8日,励侧端部南,一夹块松动,线棒绝缘磨损,停机打开窥视孔处理。 (5)、1996年3月10日,励侧第9槽上层边对应的接头漏水,水滴缓慢滴下,停机拆开接头处绝缘,发现空心导线有裂纹,进行补焊处理。 (6)、1993年3月27日汽侧端部线圈绝缘击穿,造成定子三相短路接地,现场检查发现: 汽侧线圈接头53、2(上层边)槽对外壳放电,鼻端烧熔,其对应的大端盖有明显的放电痕迹,第2槽线棒为A1分支出线侧第2个线棒,第53槽为B2分支出线侧第2个线棒,造成A、B两相接地短路。汽侧顶部第35、36(A2分支)、37、38、39、(C1分支)槽(上层边)接头绝缘引水管烧坏,对端盖放电后造成A、C相短路,最后结果导致A、B、C三相短路接地。 2、渭河发电有限公司#4发电机: 1992年10月投产试运,至1995年4月大修前,定子线圈端部运行情况很不理想,在两年时间内,同样多次出现定子线圈过热、接头漏水等严重事故,具体统计如下: (1)、1992年12月13日,#4发电机运行中负荷升至300MW时,第28槽线圈测温元件显示该线圈温度高,并在发电机励侧有明显的焦湖味出现,随紧急停机检查,打开端盖后发现励侧第28槽(引线)手包绝缘过热流胶。 (2)、1993年7月23日,第7槽线圈温度连续升到100℃左右,在发电机汽侧有明显的绝缘过热的焦湖味,减负荷至100MW,提高定冷水压力至最上限0.4Mpa,温度下降到70℃左右,逐渐加负荷,温度随之上升,被迫停机处理。 (3)、1993年11月8日,发电机运行中“一点接地”保护动作跳闸,解体发现励侧第42槽(上层边)线圈接头漏水,剔开接头处绝缘,发现有三根空心导线渗漏,其中有两根已经断掉,进行表面补焊处理。 (4)、1993年12月7日,运行人员巡视发现发电机励侧端部线圈漏水,停机后发现第34槽(上层边)线棒接头处漏水,剔开接头处绝缘后发现一根空心导线漏水,补焊处理。 (5)、1994年11月20日,励侧第24(上层边)槽线棒空心导线拐弯处漏水,停机进行补焊处理。 (6)、1995年元月7日,发电机绝缘过热报警装置报警,查为第53槽(上层边)线棒过热流胶,停机处理。 (7)、1995年元月10日发电机第29、50槽线圈温度上升至80℃,停机进行反冲洗后投入运行。 (8)、1995年4月#4发电机标准化大修过程中,发现第22、32、35、38、44槽(

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