水煤浆气装置事故案例.ppt

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水煤浆气装置事故案例

水煤浆气化装置 事故案例;事故发生的主要原因 物的不安全状态+人的不安全行为=事故;人身伤害事故;闪蒸汽烫伤事故;事故原因: 1、违章指挥、违章操作是事故的直接原因; 2、员工安全意识欠缺是根本原因; 3、黑水管线设计存在缺陷是间接原因。;事故教训及防范措施: 1、杜绝违章指挥及违章操作; 2、作业前对现场安全状况进行评估; 3、有事故预案; 4、对易出现堵塞的流程进行改进,增设防堵 设施。;氧气管线爆炸事故;事故原因: 1、氧气管线流程设计存在严重缺陷; 2、对氧气介质的危险性认识不足; 3、对氧气管线存在的隐患未做认真分析。;事故教训及预防措施: 1、完善氧气管线流程,增加安全设计; 2、对新改进的流程要进行充分的安全论证; 3、对氧气管线管理要严格; 4、现场操作之前预想异常后果。;煤浆管线爆炸事故;事故原因分析: 1、 事故的直接原因是操作工误将正在运行的B#煤浆泵出口导淋阀打开,煤浆泄出,使进入烧嘴的水煤浆流量、压力瞬间下降,导致进入气化炉的氧气和炉膛内的高温、高压工艺气从烧嘴煤浆环隙倒窜到煤浆管线,达到混合气体的爆炸极限而发生爆炸; 2、此事故是一起典型的误操作责任事故。事故的根本原因是操作人员麻痹大意,责任心丧失; 3、管理制度不到位是造成事故的间接原因。;事故教训及防范措施: 1、加强操作人员的责任心教育,提高安全意识; 2、通过管理手段避免或减少人员失误带来的事故,如悬挂警示牌、执行操作票及手指口述等; 3、禁用未经合格培训人员操作; 4、做好事故预想。 ;CO中毒事故;事故原因: 1、3#气化炉系统合成气切断阀内漏,合成气总管内合成气反串外泄是造成维修人员中毒的直接原因; 2、维修人员在发现合成气外泄情况下,未采取防范措施继续作业,安全意识差,是根本原因; 3、合成气系统流程存在设计缺陷是间接原因。;事故教训及防范措施: 1、树立牢固的安全意识,严格做到不安全不检修,不安全不生产; 2、在危险环境中工作时,应有可行的防范措施; 3、当发现设备存在缺陷时,应及时采取措施处理,防止事故出现; 4、检修与工艺人员加强沟通,做好工艺处理,并执行签字确认制度。;设备损坏事故;气化炉串气鼓包;事故原因: 1、气化炉渣口堵塞,耐火砖出现缝隙串气,是直接原因; 2、操作人员责任心不强,在出现3次超温报警后没有发现是主要原因; 3、管理制度不完善是根本原因。;事故教训及防范措施: 1、操作人员要加强责任心,克服操作的随意性; 2、提高操作人员异常情况判断及处理能力; 3、应赋于操作人员紧急停车的权力; 4、对DCS报警内容进行分级管理,采用不同方式处理; 5、从源头上预防渣口堵塞现象 6、四喷嘴气化炉严格执行压力-负荷操作曲线。;;水洗塔爆炸事故;事故原因: 1、操作人员在发现问题后处理不当是造成事故的直接原因; 2、处理前未考虑后果,业务能力差,是根本原因; 3、工艺管理措施不到位是间接原因。;事故教训及防范措施: 1、完善工艺管理制度,气化炉投料严格按程序执行,完善票证管理; 2、提高操作人员业务水平及责任心,提高事故预判能力。;气化炉下降管变形事故;事故原因: 1、原料煤质量波动大,造成气化炉渣口堵塞,下降管内挂渣是直接原因; 2、操作人员业务水平低,在指标变化时未能及时调整是根本原因; 3、该厂管理方面存在缺陷,原料煤控制难度大,对煤质重要性认识不足,对部分关键指标分析不及时是重要原因。;事故教训及防范措施 1、对原料煤质量严格控制,维持煤质稳定; 2、加强对气化关键指标的分析、监控; 3、提高操作人员的业务水平,当关键指标出现异常时能及时分析并判断原因,作出调整; 4、当关键指标出现异常,调整无效时,及时停车处理。 ;气化炉拱顶砖烧蚀事故;事故原因: 1、气化炉内流场不合理,造成雾化效果差,顶部过氧超温,是直接原因; 2、对工艺烧嘴管理不严格,造成装配尺寸偏离设计值,是重要原因; 3、对四喷嘴内部流场认识不足,没有严格控制是根本原因。;事故教训及预防措施: 1、严格控制压力-负荷曲线操作; 2、对工艺烧嘴装配尺寸严格检查验收; 3、气化炉壁温升高时及时排查原因,必要时紧急停车。;火炬管线掉落事故;事故原因: 1、设计上存在缺陷:系统放空过程中,合成气中夹带约58%的水份,设计时只考虑酸性气体中的少量冷凝液,排污导淋设计尺寸偏小。 2、碳洗塔液位显示有问题,液位指示偏低,造成合成气中大量带水,分离排污不及时。 3、操作人员巡检不及时,未能发现管线内大量积水。 ;事故教训及防范措施: 1、设计时应考虑火炬管线排水流程; 2、应重视对火炬系统的管理。;火炬管线爆炸事故;事故原因: 1、造成事故的直接原因是气化系统合成气放空期间,后系统在试车时对系统置换,将置换的空气排放到火炬总管内,形成爆炸性气体,发生爆

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