磨煤机出口分离器结构改进 improvement of mill separator structure improvement of boiler.pdfVIP

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磨煤机出口分离器结构改进 improvement of mill separator structure improvement of boiler

第1期(总第151期) 山西电力 No.1(Ser.151) 2009年2月 SHANxIEI,EcrRICPoWER F幽.2009 磨煤机出口分离器结构改进 武海维,李 宁 (武乡和信发电有限责任公司,山西武乡046300) MW机组在投运之后锅炉效率较低,分析 摘要:阐述了山西武乡和信发电有限公司新建2×600 原因认为是由于磨煤机出口分离器结构不合理,使煤粉细度不舍格而导致不完全燃烧热损失较 大,从而造成锅炉效率偏低,经过技术改造后,解决了该问题,锅炉效率基本达到设计水平。 关键词:锅炉效率;磨煤机分离器;煤粉细度;分离器改造 中图分类号:TU237+.6文献标识码:B 山西武乡和信发电有限公司1号、2号机组分 粉细度过粗造成。在经过煤粉取样化验后,发现其 别于2007年10月和2008年1月投产,该机组配备 武汉锅炉制造有限公司生产的W[边080/17.51—1亚(Rgo)相差甚远,煤粉均匀性也较差。由此判断, 临界压力,控制循环汽包炉。其制粉系统采用冷一 可能是磨煤机出口粗粉分离器折向挡板开度较大而 次风机正压直吹式系统,磨煤机为沈阳重机厂生产 造成煤粉偏粗,影响煤粉着火。而影响煤粉细度的 主要因素是粗粉分离器的分离效果。于是,对磨煤 的BBD4060型双进双出钢球磨煤机,设计燃煤煤 种为山西长治武乡地区的贫煤。 机分离器折向挡板开度进行了调整,当挡板开度由 机组投运初期,发现锅炉效率较低,经过山西 50%降至40%时,煤粉细度没有变化,再将挡板 电科院性能试验测算,锅炉效率不到90%,与设 开度由40%降为25%时,仍然没有任何变化,最 计效率92.61%相距甚远。为此,相关技术人员进后,判断为粗粉分离器内部堵塞所致。因而,利用 行了认真分析和大量调研,找到了影响锅炉效率的 停磨检修机会,打开分离器进行检查,发现原煤中 主要原因,主要是因为磨煤机出口粗粉分离器的结 携带的杂物随原煤进入磨煤机后,大嚣堆积、缠绕 构不合理所致。经过技术改造之后,锅炉效率明显 在了分离器折向挡板上以及回粉锁气器中,锁气器 提高,为降低全厂发供电煤耗起到了重要作用。 挡板处于长开状态,甚至有的磨煤机回粉管已被煤 粉完全堵死,从而彻底失去了回粉作用,这是造成 1锅炉效率偏低原因分析 煤粉细度不合格的根本原因。经过对分离器进行清 早在机组调试期间,就发现从捞渣机排出的大 理,在短期内情况有所好转,但很快又会出现分离 渣颜色较黑,明显携带大量未燃烬的煤粉,甚至在 器堵塞的现象,煤粉细度仍然得不到保证,飞灰及 大渣中有一些粒径较大的煤颗粒。经过对飞灰和大 大渣含碳量依旧很高。 渣取样化验,发现飞灰含碳量在5%~8%的范围 2技术改造方案的提出及实施 内,大渣含碳量则高达30%以上。通过反平衡计 算,由于飞灰和大渣含碳量过高,将使不完全燃烧 为改变锅炉效率偏低的现状,必须实施必要的 热损失比设计值高出约2%【lJ,这是造成锅炉效率 技术改造,其关键是保证磨煤机出口粗粉分离器的 偏低的主要原因。为降低飞灰和大渣含碳量,对锅 分离效果,使煤粉细度在设计范围之内。 炉燃烧进行了多方调整,但没有明显效果。

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