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柠檬酸漂洗双氧水钝化在运行炉除铜清洗中的应用 the use of citric acid rinsing peroxide passivation technology to copper removal for running boiler
2007年第12期 东北电力技术
柠檬酸漂洗双氧水钝化在运行炉除铜清洗中的应用
TheUseofCitricAcid PeroxidePassivation
Rinsing
for
to Removal Boiler
TechnologyCopper Running
吴 宇,武 哲,何凤元
(东北电力科学研究院有限公司,辽宁 沈阳 110006)
摘要:采用盐酸清洗硫脲先除铜,经过柠檬酸漂洗,碱性双氧水再除铜及钝化工艺,对锅炉本体受热面进行化学清洗,清
除水冷壁中的沉积垢及铜垢,解决了炉水中磷酸盐消失现象,清洗和钝化效果良好。为同类型锅炉的化学清洗提供了经
验。
关键词:化学清洗;除铜;钝化处理
[中图分类号]TK228[文献标识码]B[文章编号]1004—7913(2007)12—0023—03
由上海锅炉厂制造的高压参数、中间再热、自然循
1概述
环汽包炉。机组电负荷为110MW(额定工况)
运行炉垢量中CuO5%时采用化学清洗工艺时,锅炉的额定蒸发量为375t/h,汽包工作压力
794— 为12.07MPa。
在《火力发电厂锅炉化学清洗导则》DL/T
2001中已有介绍(采用盐酸清洗硫脲一步除铜工 1号锅炉水循环系统包括:省煤器、四墙水冷
壁、汽包、集中下降管、分配集箱、水冷壁上、下
艺进行)。对于CuO5%时的除铜清洗工艺,《火
集箱及相应的分配管道等。炉本体及省煤器等相关
力发电厂锅炉化学清洗导则》DL/T794q001中
是采用微酸性除铜钝化。工艺要求:“HCl酸洗合 部位水容积为80m3左右,锅炉清洗系统总水容积
为100m3。
格后,加缓蚀剂0.05%~0.1%在大循环
1.0% 为保证锅炉水循环可靠,根据几何特性和受热
H3C6H5070.2%~0.3%溶液中添加NaN02
100~200 特性将四墙水冷壁划分为14个循环回路:前、后
~2%、CuS04 m∥L、C1—50~100
mg/L。该法在钝化液中含有Cl一时,要求用氨水调墙各4个循环回路;左、右两侧墙各3个循环回
路。
节pH值≤5。当水温升至50~60℃时,按照
2
H3CeHso,、NaNo。和Cuso。的先后顺序依次加人;.清洗技术工艺的确定
当无C1一时,应补加HCl或NaCl,并搅拌均匀”。
2.1水冷壁受热面腐蚀产物化学成分
该方法缺点是当pH值控制不当时,NaNO:易产生
获取1号锅炉水冷壁管样,采用X光分析方
分解,造成二次污染。…
法对其内壁中所沉积的腐蚀产物进行了成分分析,
采用NaNO:钝化剂的钝化工艺产生的化学毒
结果见表1。
性使钝性废液处理困难,易造成环境污染。该种钝
表1 锅炉水冷壁腐蚀产物化学成分分析结果
化剂在酸洗过程中
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