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RFCC气体分离脱硫系统的腐蚀及控制
石 油 化 工 腐 蚀 与 防 护
装置 ·设备 Petrochemical Corrosion and Protection
2 0 0 2 , 1 9 ( 1 ) ·1 0 ·
RFCC 气体分离脱硫系统的腐蚀及控制
1 2 3
宋洪建 高向东 杜进
( 1. 中国石化金陵分公司机动部 ,江苏南京 210037 ;2 . 金陵分公司炼油厂 ,江苏南京 210037 ;
3 . 金陵分公司研究院 ,江苏南京 210033)
摘要 :通过脱硫剂 、贫液 、富液对碳钢的腐蚀试验证明 ,贫液中游离活性 H S 、CO 是造成 RFCC 气体分离
2 2
脱硫再生系统产生腐蚀的主要原因。采取投加缓蚀剂的方法可使腐蚀得到控制 ,当溶剂中缓蚀剂含量达到
0 . 02 %时 ,碳钢的腐蚀速率可控制在 0 . 15mm/ a 以下 。
关键词 :重油催化裂化 腐蚀 脱硫剂 N - 甲基二乙醇胺 H S CO 缓蚀剂
2 2
( )
南京炼油厂 RFCC 装置的液化气 、干气脱硫装 大量的硫化物 、氯化物 达 2 %~3 . 3 % 和铁离子 ,
置原设计采用二异丙醇胺为脱硫溶剂 , 1991 年 4 这些都是对碳钢极有害的腐蚀介质 。
( )
月建成投产 , 处理能力分别为 118kt/ a 液化气和 1. 2 腐蚀数据测试结果 20 号碳钢
46kt/ a 干气 。1993 年 8 月开始试用以N - 甲基二 用挂片法及 4 通道 FSY - A 型腐蚀速度测试
( )
乙醇胺 MDEA 为主体的新型脱硫剂 ,投用后对提 仪对不同浓度 、温度下 20 号碳钢在溶剂 、贫液 、富
高 H S 吸附的选择性 、降低能耗 、提高脱硫塔的处 液中的腐蚀性进行测试 ,结果见表 2 。
2
理能力等起到了积极作用 。但 由于溶剂本身的问 从表 2 中腐蚀测试数据可见 ,尽管 N - 甲基二
题 ,运行一段时间后 ,系统陆续发生了严重的腐蚀 , 乙醇胺中有部分羟基被氧化成羧基 ,但 20 %新鲜
贫液 、半贫液线管壁减薄严重 ,尤其是塔底重沸器 溶剂的腐蚀是很轻的 , 即使温度 由 40 ℃上升到沸
的底部抽出线调节阀 ,抽出线弯头以及重沸器的上 腾 ,浓度由 20 %上升到 80 % , 新鲜溶剂腐蚀仍较
半部气液界面等处腐蚀最为严重 ,腐蚀形态表现为 轻 ,碳钢在贫液中相对于富液腐蚀速度要高许多 ,
非均匀腐蚀减薄及腐蚀穿孔 。此外 ,系统中还产生
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