精细管理 不断创新 的实现循环水长周期高效运行.docVIP

精细管理 不断创新 的实现循环水长周期高效运行.doc

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精细管理 不断创新 的实现循环水长周期高效运行

精细管理 不断创新 实现循环水长周期高效运行 精细管理 不断创新 实现循环水长周期高效运行 唐安中 中国石化股份公司九江分公司 1.?循环水系统概况 九江分公司现有4套循环水系统,其中,炼油装置2套,电站1套,化肥装置1套。炼油一循系统保有水量5500t,循环水量13000t/h;三循系统保有水量4000t,循环水量10000t/h;电站循环水系统保有水量2000t,循环水量7800t/h;化肥循环水系统保有水量7800t,循环水量33000t/h。最早的一套循环水场炼油一循建成于1980年,现已运行25年;三循于1996年建成投用。2004年,在集团公司有关部门的指导下,经过公司上下努力工作,对循环水水质管理采取预防为主,重点监控,逐步摸索出一套科学有效的循环水运行与节水管理方法,为炼油装置连续运行3年、化肥装置连续运行2年目标的顺利实现提供了有力保障。 2.?领导重视,确保水质管理水平的提高 循环水场作为公用工程系统的一个组成部分,往往不能得到像生产装置一样的重视,资金投入不足,设备陈旧,水质监测手段落后,给循环水水质管理带来困难。在90年代末,在装置实现满负荷、长周期运行的情况下,由于系统换热器的老化,水质波动频繁,水冷器泄漏率明显增加,加之我们在管理上对新问题没有引起足够重视,一度出现过水质失控现象,影响了生产装置的长周期运行。 ??? 针对水质管理滑坡情况,分公司领导及时调整管理战略,把公用系统的重要性提到与生产装置同等重要的位置,进一步加强对循环水的管理,重新修订了分公司工业水管理制度,把各项职责逐项落实到部门、到个人,制订水质监测、考核,水质异常汇报、查找及处理等一系列实施细则。经过几年来的不懈努力,各项制度得到逐一落实,在日常管理上,我们对循环水水质管理采取预防性控制与闭环管理的模式,及时将各类问题消除在萌芽状态;同时,水质日报还作为公司生产日报的一部分,每天在公司碰头会上汇报,出现问题,立即会安排处理,正是由于分公司领导的高度重视,确保了循环水管理水平的整体提高。 3. 强化现场管理 确保水质质量的提高 通过强化现场工艺管理、严格工艺操作纪律,循环水水质控制平稳。其中浊度、冷水温度等多项主要水质指标均达到100%,余氯、粘泥量、浓缩倍数等水质指标的控制均达到95%以上,化肥循环水浓倍达到4.2;炼油循环水浓倍达到3.5;发电循环水浓倍达到4.3;水质达到中石化良好级标准。2003年是ZH474-LN配方在我厂应用的第二年,针对高浓倍下的运行状况在原来配方的基础上做了优化与改进,从运行情况间接观察,取得了较好的效果。2003年8月大检修期间对现场换热器进行了较全面的抽芯检查,运行20个月的情况表明,换热器的腐蚀结垢情况明显好于往年。共计拆检换热器36台,其中铜和不锈钢材质换热器22台,碳钢材质换热器14台。经现场鉴定,达到优级标准的有30台,管束内外及封头处光滑,无腐蚀、结垢及沉积物粘附现象,仅有少量填料碎片与小甲壳虫堵在管口;达到良好级标准的有4台,如EA101A,管束内取不到垢样,管束外表面有一层很薄的浮锈,封头处有少量粘泥;一般级标准的有2台,如E131B、EA2422两台换热器由于热负荷温度高,管束内、外均有较厚的灰白色垢样,垢质较为疏松,封头处有锈蚀现象,但未滋生锈瘤;没有换热器泄漏。 4. 依靠科技进步? 推动了管理水平的提高 水质处理水平的提高依赖技术进步的支撑。近年来,在水稳剂的更新与改进方面,采用科学的试验手段,运用“盲比”法,对4套循环水水稳剂配方进行性能评价与比价采购管理,确定了3个性能优异的配方,确保一、三循系统运行浓倍达到3.5, 发电系统循环水浓倍达到4.0 ,现场监测换热器的监测试管腐蚀速率为0.050mm/a,粘附速率为11.5mcm,达到中石化水质标准;同时,药剂成本平均降低了38% 。通过科学比质比价管理,水稳剂的采购成本及生产装置运营成本有了明显下降,全年节约新鲜水用量92×104吨,折合人民币¥46×104RMB,节约药剂费用¥90×104RMB总计为¥136×104RMB。 ?利用大修理费用及技改资金,对水处理10台横流冷却塔配水系统、填料、喷头及配风系统进行了检修与改造,在对冷却塔的填料进行改造时,综合考虑整个气室的配风均匀性、填料安装按照上密下疏的原则、减少冷却塔飘水等因素进行施工效果十分明显,改造后,冷却塔的处理能力分别提高23%-28% 。较好地解决了横流冷却塔因填料严重老化、喷头损坏而造成整体冷却塔处理能力不足的问题,满足了夏季化肥装置“安、稳、长”生产的要求。 炼油一循自动加药系统是股份公司2004年科技开发项目“含硫循环水处理与自动化管理系统开发项目”中的自动化管理部分。主要由循环水荧光示踪自动加药系统、循环水自动补水系统及循环水自动排污系统三部分组成。

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