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发电机下导轴承内挡油管的改造
第l7卷(2015年第l1期) 电力安全技术 J
发电机下导轴承内挡油管的改造
李 璞
(广东省粤 电集团天生桥一级水 电开发有限责任公司水力发 电厂,贵州 兴义 562400)
[摘 要]阐述了发电机下导轴承存在甩油问题的严重后果,分析得出挡油管的设计结构不合
理是造成发电机下导轴承甩油的主要原因,提 出了新挡油管的设计方案、制造加工要求和安装要求。
改造后,彻底消除了发电机下导轴承甩油的缺陷。
[关键词]发电机;下导轴承;挡油管;甩油;改造
1 概述 术改造,消除了下导轴承甩油的缺陷。
某电站为引水式水电站,装机容量4×300MW, 2 下导轴承甩油原因分析
设计水头 l11.O0m,额定转速 136.4r/min。其
水轮机型号为HLA630__LJ一577.5;发 电机采 2.1 主要原因
用立式三相 同步半伞式发 电机 ,型号为 SF30o_- 发电机下导轴承甩油的主要原因是原挡油管为
44/12440,具有 自激并励可控硅静止励磁系统和全 分瓣结构。当机组运行时,分瓣挡油管的合缝板阻
封闭双路径向自循环空气冷却系统。 挡了油流旋转,造成油流面局部升高,进而导致机
整台机组采用上导、下导、水导及推力4道轴 组在运行初期甩油非常严重。此后,对分瓣挡油管
承。发电机转子下方设置 l道推力轴承,装在发电 的合缝板进行围挡,以削弱挡油管合缝板的阻油影
机下机架上;转子上方设置 l道上导轴承,装在发 响,但由于围挡与挡油管中间部位安装时存在一定
电机上机架中心体内;转子下方设置 l道下导轴承, 空档,效果不明显。此外,由于挡油管与下机架存
装在发电机下机架中心体 内;水轮机中设置 1道水 在止口定位,下机架与轴线的不同心直接导致挡油
导轴承。其中,推力瓦为弹性金属塑料瓦结构,上 管与轴线不同心,且无法对挡油管进行同心调整,
导瓦、下导瓦为分块瓦结构,水导瓦为筒式瓦结构。 加剧了挡油管与轴领间的偏心泵效应,直接造成下
该电站4台水轮发电机组 自1998年 12月投产 导轴承甩油。
以来,发电机下导轴承一直存在严重的甩油问题 (此 2.2 次要原因
缺陷也是很多已投产老电厂的共性问题),是困扰 下导轴承润滑油经过轴领下端泵孔后,进入导
该电站多年的机组安全隐患。经在机组下部加装防 瓦室,参与轴承润滑;然后通过座圈上的连通孔进
甩油装置进行改造治理 (在挡油管下部的大轴上加 入冷却器室,经冷却器冷却后,再次流回泵孔,完
装甩油环和接油盆,将甩出的油集中到接油盆,定 成一次循环。在机组运转时,可能出现冷却器室回
期或利用每年机组小修机会将油排走)后,问题仍 油不畅的现象,导致瓦室液面升高。当瓦室液面高
未彻底解决。发电机下导轴承甩油不仅严重污染水 于轴领上部的均压孔时,油经过均压孔倒灌人挡油
车室运行环境,造成资源浪费,污染下游用水;还 管侧,出现下导轴承甩油问题。
会导致油位降低,引起轴瓦温度升高,严重时会导
致烧瓦。因此,在机组的整个运行过程中必须定期 3 改造过程
补油,以保证下导轴承始终在正常油位。
经分析研究,2014年底 3号机组A修时,对 3.1 改造方案 ’
发电机下导轴承内挡油管和油路循环方式进行了技 由于原挡油管结构的限制,无法在原档油管的
一 一
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