φ2.0m×20m自身返碱煅烧炉的改进设计.pdfVIP

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2008年第1期 许泽华,等:92.0 mX 20 m自身返碱煅烧炉的改进设计 ’,0冲 6c 6c 骨06c砷 铭 ^ ;技术讨论《 、 00 00 00 “: 00 0∞0‘ 2.0 m X 20 m自身返碱煅烧炉的改进设计 许译华。亢钧陶 (西安三瑞科技有限公司,陕西 西安 710075) 摘要:根据原92.o m×20 m自身返碱煅烧炉使用中出现的问题,通过技术改进,提高了设备的生产 能力,解决了存在的问题。 关键词:自身返碱煅烧炉;改进设计;提高产量 中图分类号:TQ 114.15 文献标识码:B 文章编号:1005—8370(2008)01—15—02 近几年,随着纯碱行业的发展和市场需求,各碱厂 1.4 炉头密封存在问题 对纯碱生产中煅烧炉的要求越来越高。我们根据原 炉头出碱罩两侧的密封主要由动静环机械密 92.0 mX 20 m自身返碱煅烧炉用户的实际使用情况, 封、油浸聚四氟乙烯石棉盘根填料密封和浮环迷宫 结合国内外同类设备的结构,对其进行了改进设计。 密封组成(如图1)。在使用过程中发现,动静环密 封封气和封碱效果较好;填料由于易磨损对封气和 1 原设备的主要问题 封碱效果都不好;浮环封碱效果比较理想。由图1 中可看出,出碱罩右端密封由于结构不合理造成在 1.1 产品质量低 炉子运转时正压漏碱、负压漏空气,负压使炉气浓度 原设备设计操作压力为2.5 btPa,设计生产能力 降低,正压恶化车间生产环境。 为160 t/d,实际运行中,在蒸汽压力为2.1 2.2 btPa 时产量超过160 t/d,但是产品合格率只有40%左右, 灼失量大于1%,碱球比重占到l0%。 1.2 炉气浓度偏低、易产生波动 原进碱部分为用抛料机将重碱送人炉嘴,但同 时外界空气也随着重碱进入,降低了炉气浓度。由 于炉子整体结构问题,造成不能够连续返碱,影响了 图l 改造前的炉头密封 返碱与重碱的预混效果,造成炉气产生波动,这些都 进~步影响了炉气的回收利用。 2 改进的主要内容 1.3 炉头结疤严重 经过对多家用户原设备使用情况的调查,结合 由于返碱出口靠后,炉头内存在干碱无法到达 国内外同类设备的结构,主要从以下方面进行改进: 的死角,炉嘴内空间狭小且没有混合装置,返碱与重 2.1 进碱部分 碱混合后干湿不均,造成炉头内结疤,尤其是出气罩 将原进碱的抛料机取消,改为用螺旋输送机插 和炉嘴结疤严重,影响到炉子的正常运行,因而不得 入炉头,直接将重碱送人炉体与返碱混合,同时将螺 不经常停炉清理,大幅降低了设备的开车运行效率 旋输送机螺旋叶片做成间断结构,保持一短圆柱的 和产量,增加了设备维护费用。 纯 碱 工 业 物料作料封,防止空气进入,提高炉气浓度。 2.4 加热系统 2.2 炉体 原加热系统为2排加热管,换热面积为93

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