FANUC系统维修金典实例.docVIP

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FANUC系统维修金典实例

TH7640立式加工中心使用FANUC-0i MATE MC系统,其进给轴采用光栅尺控制,运行时出现445号伺服断线软件报警,机床不能正常运行。维修步骤如下:一是检查系统的硬件连接均正常,但伺服电机的反馈值与光栅尺的反馈值偏差较大;二是修改伺服调整画面的功能位参数No.2003.1=0,取消伺服断线软件报警功能。这样就不再出现445号伺服断线软件报警,机床恢复正常运行。当然,这种方法只能在精度要求不太高的场合使用,因为它取消了全闭环和半闭环反馈的偏差监控功能,彻底的解决方法还是要维修调整机械传动机构。751第一主轴报警信号检测报警!!! 浏览次数:506次悬赏分:0 | 解决时间:2010-6-1 18:30 | 提问者:zwp781130bai 新泻发那科16m系统,偶尔出现751第一主轴报警信号检测报警,查看放大器显示27,诊断401 spindle-1 alarm status 27,诊断450 spindle moton error -1,希望高手指点。 最佳答案 751的报警“FIRST SPINDLE ALARM DETECTION(AL-27)”,此报警是指示NC串列主轴系统的主轴单元以产生一个以AL-XX(XX表示数字)形式显示的报警信号。 根据你说的那个放大器显示“27”,查资料得知:位置编码器信号断线(位置编码器信号异常,如电缆线断线和参数设定错误等。) FANUC系统数控CNC机床报警 (FANUC-18) 2010-10-31 22:08 东莞市寮步飞悦数控机电维修部杨 邮箱fanuc3758@163.com 网站 在主轴过载后机床报警,显示器报警号为751,主轴伺服模块报警号为AL-73修理:电机传感器信号断线。(1) 电机励磁关闭时发生报警的情形(a) 参数设定有误确认传感器设定参数。(b) 电缆断线 请更换电缆。(c) 传感器调整故障请进行传感器信号的调整。无法调整时或信号观测不到时,请更换连接电缆及传感器。(d) SPM 故障请更换SPM 或SPM 控制印制电路板。(2) 触动电缆时(主轴运行等)发生报警可能是导线断线,请更换电缆。有切削油侵入连接器部分时,请进行清洗(3) 电机旋转时发生报警的情形(a) 传感器与SPM 之间的电缆屏蔽处理故障确认电缆屏蔽处理。(b) 与伺服电机的动力线绑扎到了一起如果从传感器到SPM 之间电缆与伺服电机动力线绑扎到了一起,请分别绑扎。??? 数控机床,电脑锣(加工中心)及各国变频器维修电FANUC系统的疑难故障分析及排除 0 系统 16系统系列 10/11/12/15 系统 Power Mate系列 3,6系统 FANUC 0 系统 序号 故障征兆 故障原因 解决办法 1 当选完刀号后,X、Y轴移动的同时,机床也进行换刀的动作,但是,X、Y轴移动的距离,与X、Y轴的移动指令不相吻合,并且每次的实际移动距离与移动指令之差还不一样 没有任何报警,应属于参数问题。 1.修改参数0009号TMF,由0000****修改为0111****,该故障得以解决。当0009=0000****时,TMF=16msec。当0009=0111****时,TMF=128msec。 2.冬天,有可能润滑油的黏度大。 2 手动脉冲发生器偶尔失效 手动脉冲发生器的信号回路产生故障 1. 确认手动脉冲发生器是否正常。2. 更换存储板 3 机床不能回机床参考点 检查参数534,最好在200~500之间 1) 把机床移动至坐标的中间位置再试试。2) 更换电机位置编码器 4 机床工作三小时,X轴发现振动声音 在显示器屏幕上没有报警,是由参数设置不正确而引起的 1)、修改8103#2=0→1 2)、修改8121=120→100 5 进给轴低速运行时,有爬行现象 调整参数 1) 调整伺服增益参数; 2) 调整电机的负载惯量化。 6 机床回参考点时,每次返回参考点时的位置都不一样 调整参数 重新计算并调整参考计数容量的值,即参数4号~7号或者参数570~573的值 7 切削螺纹时,乱扣 更换了位置编码器和主轴伺服放大器及存储板都无效时 参数49号设定不对,修改参数49#6由0→1。 8 不能进行螺纹切削 位置编码器反馈信号线路 1) 更换主轴位置编码器;2) 修改参数; 9 在单脉冲方式下,给机床1μ指令,实际走30μ的距离。 参数问题 参数8103设定错误,修改8103#5由1→0 10 车床:用MX不能输入刀偏量 未设参数 参数10#7位设1 11 X、Y轴加工圆度超差 没有报警 调整参数:1)伺服的增益:要求两轴一致。2)伺服控制参数:见伺服参数说明书。3)加反向间隙补偿。 12 轮毂加工车床,当高节奏地

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