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H型钢开坯机轧制工艺改进
H型钢开坯机轧制工艺的改进
【摘 要】介绍H300×150H型钢开坯机轧制工艺的改进,重点介绍了H300×150H型钢开坯机最初孔型及轧制程序表设计、更改设计方案选择、第一改进设计方案实施情况及第二改进设计方案实施情况。
【关键词】H300×150H型钢 开坯机 更改设计方案
1.前言
首钢长治钢铁有限公司H型钢厂生产线的关键工艺设备及技术从德国西马克梅尔公司引进,从2007年试产以来,发现部份规格产品的最初设计不能保证正常的工艺及生产要求,特别是H300×150系列的开坯机工艺设计存在十分大的设计缺陷,需要给予合理及适当的更改设计。
2.轧制工艺设备
2.1 轧机设备
(1) 一架φ850×2300二辊可逆式开坯机,由3500kW直流电机传动,最大轧制速度5m/s,轧机前后布置有液压驱动的对中装置及钳式翻钢机;
(2) 由UR-E-UF三架轧机组成的串列可逆轧机机组,最大轧制速度10m/s。其中UR及UF为万能粗轧机及万能精轧机,水平辊φ1120均由3500kW直流电机传动,立辊φ740为被动辊;E为轧边机(φ800),由一台1500kW直流电机传动。UR前及UF后均设有液压驱动的对中装置及电机传动的可升降式辊道。
2.2 H300×150开坯机成品孔实料尺寸及坯料规格
开坯机成品孔实料尺寸为:腹板高434mm,翼缘高168mm,腹板厚度34mm,翼缘平均厚度68mm。
坯料为异型坯: 腹板高430mm,翼缘高300mm,腹板厚度85mm,翼缘平均厚度80mm。
3.H300×150最初开坯机孔型、轧制程序表设计及调试情况。
3.1 H300×150最初开坯机孔型
最初开坯机孔型设计共有A、B、C及E四个孔型,其在开坯机轧辊上的布置见示意图1。
A孔型B孔型C
A孔型
B孔型
C孔型
E孔型
图1 H300×150开坯机轧辊孔型布置示意图
其中A、B及C孔型均为平轧孔型,根据工艺需要可以在同一个孔型轧制一个道次或多个道次,主要对轧件的翼缘高度、厚度及腹板厚度进行压缩加工。E孔型为立轧孔型,主要对翻钢机翻转后的坯料进行腹板高度压缩加工。
3.2 H300×150最初开坯机轧制程序表。
表1 H300×150最初开坯机轧制程序表
项目
第一道次
E孔型
第二道次
C孔型
第三道次
C孔型
第四道次
E孔型
第五道次
B孔型
第六道次
B孔型
第七道次
A孔型
轧辊辊缝mm
188
76
61
196
49
32
29
线速度m/s
2
2.5
2.8
3
3.2
3.5
3.5
对中位置mm
47
500
500
70
1062
1062
1612
轧件宽度mm
400
458
458
398
444
444
464
轧件高度mm
344
255
252
300
206
188
168
平轧/立轧
立轧
平轧
平轧
立轧
平轧
平轧
平轧
工作辊径mm
648
805
804
648
815
814
823
3.3 H300×150开坯机初步调试情况
2008年6月5日,在生产工艺准备完成后,该厂开始对H300×150的开坯机工艺进行初步调试,结果第一支钢在轧制第四道时,轧件在轧制过程中出现倒钢及扭转现象,不能进行正常生产。经分析发现,由于第一道立轧及第四道立轧共用E孔型,而E孔型的槽底宽度尺寸302mm,第一道立轧的轧件翼缘宽度尺寸为300mm,而每四道立轧时的轧件翼缘宽度尺寸为252mm,第一道轧制时,由于轧件的宽展,孔型能很好的夹持轧件,保证正常的轧制,而第四道由于轧件翼缘宽度尺寸远小于E孔型的槽底宽度,轧制时,由于轧件温度不均匀及轧制前后对中及辊道等外力因素,孔型不能给予轧件足够的夹持力,使轧件在轧制过程处于不稳定状态,从而造成倒钢及扭转现象
4.H300×150开坯机孔型的改进方案
根据最初孔型设计及轧辊配置情况,一共有三套开坯机轧辊,均已开槽加工,经过工程技术人员分析和讨论,共提出三种改进设想方案。
4.1 改进设想方案1
考虑到现有轧制程序要求第四道与第一道共用E孔型,计划对E孔型做局部修改设计,改进实施需要约一周时间,现有轧辊能得到利用。
4.2 改进设想方案2
取消第四道立轧,重新设计B孔型及C孔型,保证轧件各道次能正常咬入和轧制,第一道次立轧,重新设计轧制程序表,改进实施需要约半个月时间,现有轧辊也能得到充分利用。
4.3 改进设想方案3
不取消第四立轧,考虑设计2个不同的立轧孔,取消一个平轧孔,重新设计B孔型,重新设计轧制程序表,改进实施最快需要5个月时间,需重新采购轧辊,现有轧辊报废,损失约180万元。
5.改进方案1的设计及实施
5.1 改进设想方案1的设计
E孔型改进前后对比见示意图2。
E孔型最初设计示意 E孔型改进后设计示意
图2 E孔型改进前后对比示意
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