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机械安全知识培训幻灯片.ppt

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机械安全知识培训幻灯片

(四)物料堆放 生产场所的工位器具、工件、材料摆放不当,不仅妨碍操作,而且容易引起设备损坏和伤害事故。为此,要求: (1)生产场所应划分毛坯区,成品、半成品区,工位器具区,废物垃圾区。原材料、半成品、成品应按操作顺序摆放整齐,有固定措施,平衡可靠。一般摆放方位同墙或机床轴线平行,尽量堆垛成正方形。 (2)生产场所的工位器具、工具、模具、夹具应放在指定的部位,安全稳妥,防止坠落和倒塌伤人。 (五)地面状体 生产场所地面平坦、清洁是确保物料流动、人员通行和操作安全的必备条件。为此,要求: (1)人行道、车行道的宽度应符合规定的要求。 (2)为生产而设置的深>0.2m、宽>0.1m的坑、壕、池应有可靠的防护栏或盖板,夜间应有照明。 (3)生产场所工业垃圾、废油、废水及废物应及时清理干净,以避免人员通行或操作时滑跌造成事故。 (4)生产场所地面应平坦,无绊脚物。 八、对检修与维修的要求 (一)一般要求 机械设备必须保证按规定运输、搬运、安装、使用、拆卸。检修时不发生危险和危害。 (二)重心 对于重心偏移的设备和大型部件,应标志其重心位置和吊装位置,保证设备的安全。 (三)日常检修 机械设备的加油和日常检修一般不得进入危险区域,可在设备上预留检修孔。 (四)危险区内的检修 机械设备的检修与维护,若需要在危险区内进行的,必须采取可靠地的安全防护措施,如切断电源等,以防止发生危险。 (五)检修部位开口 机械设备若需要检修的部位应有适合人体测量尺寸要求的开口。 (六)检修空间 所有需要进行检修的部位都应有足够的检修空间。 案例分析 案例1:某公司“3.5”机械伤害事故 2006年3月5日上午,某机动部件有限公司发生一起机械伤害事故,造成一人死亡。事故发生后,市安监局、总工会、公安局等部门派员组成“3.5”事故调查组展开事故调查。经过调查、取证、分析,形成调查报告如下: 一、企业概况 该机动部有限公司创办于1996年,注册资金210万元,现有职工320多人,年产值6000万元,主要从事机动车部件生产,厂址位于× ×镇 × ×工业区,法定代表人陈某某。 案例分析 二、事故经过 2006年3月5日上午9时许,该公司工人刘某某,在C6132A1车床上加工零件。当他将长条圆钢夹紧后,就开机工作。由于使用的原材料过长,车床转速过快(1200转/分),在离心力的作用下,引起钢条逐渐弯曲,车床振动,使车身移位倾斜。操作工刘某某在没有停车的情况下,直接去固定车床。当他到车床边上将垫片垫入车床后,起身时,钢条的弯曲程度已远远超过开始时的程度,刘某某被弯曲且高速运行的圆钢击中头部。边上的同事见状,立即关闭总电源,再把他抱出来,见其头骨裂开,出血严重,立刻送往医院,经抢救无效死亡。 案例分析 三、事故原因 1、使用的原材料过长,车床转速过快(1200转/分),在离心力的作用下,引起钢条逐渐弯曲,车床振动,使车身移位倾斜; 2、死者刘某某违规操作,在机器出现问题时,没有及时停机进行检修; 3、该公司法定代表人陈某某随对员工进行过安全生产教育,也制定了单位安全管理制度和安全操作规程,但没有及时督促员工贯彻执行安全操作规程,以致引发安全生产事故。 案例分析 四、事故性质 责任事故。 五、事故责任认定及处理意见 1、该公司法定代表人陈某某违反了《中华人民共和国安全生产法》第十七条之规定,未督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患,应对本起事故负主要责任,有市安监局给予行政处罚; 2、死者刘某某违规操作,应对本起事故负次要责任。鉴于其本人已死亡,不再追究责任。 案例分析 案例2:某焦化厂皮带运输机伤害事故 2001年6月14日,某焦化厂发生了一起皮带机伤害事故,导致1名操作工死亡。 一、事故经过 6月14日15时,该厂备煤车间3号皮带输送机岗位操作工郝某从操作室进入3号皮带输送机进行交接班前检查清理,约15时10分左右,捅煤工刘某发现3号皮带机断煤,于是到受煤斗处检查,捅煤后发现皮带机皮带跑偏,就地调整无效,即向3号皮带机尾轮部位走去,离机尾约5-6米处,看到有折断的铁锹把在尾轮北侧,未见郝某本人,意识到情况严重,随即将皮带机停下,并报告有关人员。有关人员到现场后,发现郝某面朝下趴在3号皮带机尾轮下,头部伤势严重,立即将其送医院,经抢救无效死亡。 案例分析 经现场勘察,皮带向南跑偏150mm,尾

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