宁电600MW机组锅炉破坏水封运行控制措施.docVIP

宁电600MW机组锅炉破坏水封运行控制措施.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
宁电600MW机组锅炉破坏水封运行控制措施

宁电600MW机组锅炉破坏水封运行控制措施【摘要】600MW机组锅炉容易破坏水封,如若不控制容易造成事故,威胁人身和设备安全,本文旨在通过一些实践,对其进行理论研究,总结出一套可行的运行控制策略。 【关键词】600MW机组锅炉;水封;运行控制;措施 一、破坏水封的影响和处理办法 机组锅炉炉底水封破坏导致炉膛底部吸入大量冷空气,火焰中心上移,受热面管壁大面积超温;锅炉燃烧工况恶劣,低负荷时极易造成锅炉灭火。极容易发生威胁人身和设备安全的事故。因此检修工作更换悬臂轮时,需要采用破坏炉底水封,放光渣槽内存水的非正常运行方式进行处理。 二、处理的主要操作过程 当前工况:机组负荷420MW,CCS方式,锅炉六大风机运行,2A、2B、2C、2D磨运行,2A、2B汽泵运行。 负荷过高,破坏水封后极易导致管壁大面积超温,汽温超限,引风机过流。负荷过低,燃烧不稳,水位波动大,难于控制,锅炉极易灭火,且减温水量大,威胁汽轮机安全。因此选择400MW~450MW进行处理,易如操作,尽量减少上层磨煤机运行台数,保证下层磨足够煤量,火焰中心较低,燃烧稳定。 1、锅炉全面吹灰,大屏IK57、IK59选择性吹灰。清理受热面,增加换热效果,避免处理时管壁大面积超温;同时减少水封破坏、捞渣机停运后锅炉掉渣伤人的威胁。 2、等离子拉弧、油枪试点正常。 3、全面吹灰结束,锅炉区域全面检查,关闭所有人孔门,检查人孔门附近区域无易燃物,电缆、热工等重要设备。通知现场无关人员禁止进入锅炉区域。 4、捞渣机继续运行30分钟后,停运捞渣机,张紧装置泄压,拉电隔离,通知检修在捞渣机内安装隔离坝。隔离坝安装完毕,押回工作票,停止检修工作,关闭水封、渣槽所有补水门,关闭6.8米人孔门冷却水、链条冲洗水、悬臂轮冲洗水,停运低压水泵。 5、负荷稳定420MW,主再热汽温控制在500℃~510℃,记录当前工况重要参数。撤出协调、燃料自动、送引风机自动,等离子拉弧,调整炉膛微增压至+200Pa~+250Pa之间。开启渣槽高、中、低位放水门放水,放水管道易堵塞,放水较慢,通知检修增设2台潜水泵,启动2A溢流水泵。 6、水封破坏时,汽压下降,负荷自动降至405MW,调整炉膛压力+400Pa~+450Pa之间,主再热汽温稳定在500℃~510℃。待水封完全破坏后,通知检修加速渣槽放水。 7、渣槽余水放尽,检修更换悬臂轮共用时30分钟左右,更换完毕试运正常,底渣准备注水恢复正常运行方式。 三、处理的思路和具体措施 1、处理的总体思路是:保持炉膛微正压运行方式,底部少量吸风,减少对燃烧的影响。燃烧稳定,汽温、汽压才能稳定,水位波动才会小,控制的根本就是控制燃烧。水封破坏后,锅炉自然通流状态,即使微正压运行,气流受热上升自然底部形成低负压区域。同时因炉膛压力测点在炉膛出口区域,未能真正反映出捞渣机落渣口处的压力。因此,我们只能提高炉膛压力,保证炉膛底部尽量少量吸风。 2、具体措施: 1)水封破坏前控制炉膛压力在+200Pa~+250Pa之间,保证在破坏瞬间,炉膛底部不出现大量吸风的可能。水封破坏后控制炉膛压力在+400Pa~+450Pa之间,保持燃烧稳定,后续操作验证了420MW负荷下,该负压正好达到平衡状态。 2)稳定引风机出力,保持引风机正常运行电流,维持在155A~160A之间。只要引风机出力稳定,同样的燃料,实际炉膛所用风量即一定。此时显示的总风量是不准确的,未包括炉膛的漏风量,应根据氧量辅助判断。炉膛压力增大、氧量增大,减少送风机出力,但是必须保证25%额定风量。 3)控制汽温500℃~510℃,保留汽温调节余度。根据主汽压力、汽温变化趋势来调节。汽压变化比较明显,一旦汽压下降,增大减温水量,关小下层小风门,开大上层小风门,燃烧器摆角、OFA摆角下摆,煤量下移。周界风不宜关的太小,保证煤粉气流的集中度;启旋风不宜太小,保证汽流的稳定性。 4)制粉系统以稳定燃烧为主,将A、B磨出口温度提至70℃,C磨石炭煤温度维持74℃,D磨煤机出口温度68℃,随时做好D磨减煤量停运的准备。维持正常的一次风压,炉膛微正压时,检查各台磨一次风压正常,保证输粉的稳定。 5)汽包水位自动调节,主要通过调节燃烧稳定来控制。 3、锅炉水封破坏前后主要控制在设计参数范围内。 4、在水封破坏之前,提前将炉膛压力做到+200Pa~+250Pa之间。送引风机在手动状态,水封水位下降,炉膛压力由+200Pa升至+350Pa,主汽压力缓慢下降,同时就地汇报捞渣机落渣口处有吸风现象,立即将炉膛压力提至+400Pa~+450Pa,加大减温水,调节小风门,减小送风机出力。汽包水位基本稳定,未有多大变化。由于整体变化趋势不大,汽温未有多大变化,变

文档评论(0)

docman126 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:7042123103000003

1亿VIP精品文档

相关文档