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· 48· 华 电技术 第35卷
图2 密封油系统流程
地中间油箱液位计看,油箱并未满油。 油管路回油不畅。经过现场观察,发现回油管路与
2.2 供油量偏大 设计相比,坡度较小。现场实际管路与设计管路比
此种情况有2种可能: 较如图3所示。
(1)油氢压差设置过大,密封油供油量偏大,当
A
温度升高后,密封油黏度变小使流量过大而导致油
1
位高报警。经与其他机组比较发现,在发电机油位
●
高报警时画面显示油氢压差相对较大,但结合发电
* ±n 1士 『 1 Ⅲ ∞ N
B
机氢压,认为压差大是发电机回油管路积油使压差 一
阀氢侧压力信号增大,压差阀开度增大,密封油压增
大的结果。根据压差阀的机械特性,压差增大发生
在氢压和密封油压 同时减小的情况下,而 4机组的 — — — — — 一
各种现象并非如此,所以压差不是导致发电机 内部
l
油位高的原因。 B 悖 由加 肉 喜f( 油 管 7k z母母N 懵
(2)密封瓦问隙过大导致油流量过大,发电机
回油管无法满足要求而发液位高报警,经查检修记 图3 A—B段回油管改管前后比较
录发现密封瓦间隙为0.24mm,符合标准,所以密封
3 解决方案
瓦间隙不是导致发 电机油位高的原因。同时,根据
密封油供油流量0.75dm /s,参考相关资料反推出 (1)通过调节密封油冷却器冷却水门、密封油
此种工况所需管路直径为43mm,而现场密封油回 箱就地加装轴流风机强制冷却等措施来降低油温,
油管路最小直径为70mm,完全满足流量要求,所以 尽量将密封油温控制在41℃以内。通过现场实践,
密封油供油量偏大不是主要原因。 此种方法基本可以控制发 电机油位不超报警油
综上所述,导致发电机油位高报警的原因是回 位 ,当遇到极端高温天气时,油温(下转第50页)
· 50 · 华 电技术 第35卷
4.2 软件数据模型 燃煤掺配方案随之形成,比如00:o0—09:00是最低
超声波料位计安装在原煤仓顶部,测量范围为 稳燃负荷,O9:00—11:00是满负荷,11:00.2,4:00
0~10m,原煤仓圆柱体高度为7.67m,考虑料位计 是最低稳燃负荷。燃运值班员使用这一软件时,就
安装位置,当超声波料位计正好显示为0m时,实际 在软件计算的00:00__O9:00时段,按低负荷稳燃配
煤位在圆柱与圆锥结合面以下 2.5m处。也就是 煤方式上仓;在软件计算的09:00一l1:00
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