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600mw机组超净排放技术工程实践及系统优化
66I科技-TECHNOLOGY
0
60MW机组超净排放技术
工程实践及系统优化
文一杨群发张桂平侯剑雄陈泽华毛奕升广东珠海金湾发电有限公司
本文介绍了广东珠海金湾电厂(简称JW电几环保设 器出口烟气温度已低于310℃,脱硝喷氨被迫退出运
备升级改造的技术路线选择和工程实践过程,并对改 行。为解决此问题,对省煤器进行分级改造,切割省煤
造后运行中存在的问题加以研究,提出相应的解决措
施。最终使烟气污染物排放浓度在全调度工况下其瞬
时值均能达到超低排放要求。
1超净排放改造技术路线 行,提高脱硝系统投运率。
JW电厂3#、4样600MW超临界机组环保系统升
2.2脱硫系统扩容
级改造前,已使用低NO。燃烧器、双室四电场BE型 脱硫系统采用石灰石一石膏湿法工艺,1炉1塔,原
千式电除尘器、石灰石一石膏湿法脱硫系统(含烟气
旁路),并于2012年新增了脱硝系统(SCR)。改造前
烟气污染物的处理流程为:低NO、,燃烧器+省煤器
+scR+EsP+wFGD+GGH。改造方案是在原有设备的
基础上,充分考虑锅炉的燃烧情况和烟气参数,综合考
虑烟气各种污染物的协同处理能力,改造内容包括省煤 脱硫率97.7%。
器分级,SCR催化剂加层,千式电除尘加固,引风机、增 改造内容主要包括:吸收塔加高,浆池区增加
压风机合并,脱硫烟气旁路挡板取消,WFGD扩容、降
低GGH漏风率和新增湿式电除尘等项目,改造后的工
艺流程为:低Nox燃烧器+高温省煤器+SCR+低温省
煤器+ESP+WFGD+WESP+GGH。到11000m3/h,并新增2层1
2工程实践
2.1脱硝新增1层催化剂及省煤器分级 器。同时取消烟气旁路,增加事故喷淋系统,附属的脱
烟气脱硝(SCR)工艺催化剂层数按2+1模式布置。
水、制浆等系统进行增容。
初装2层预留1层,设计入口No。浓度350mg/m3,长期2.3新增湿式电除尘器
脱硝效率≥80%。为提高脱硝效率,在原第1层催化剂 原千式电除尘器改造空间有限,JW电厂新增湿式
上增j3131层B型催化剂,总共192.7m。,该方案设计脱硝电除尘器来降低烟囱出口粉尘。湿式电除尘器具有以下
系统入口No。浓度350mg/m3,脱硝效率≥87%,出口
NO、,浓度50mg/m3。
SCR催化剂的工作温度范围为310~4200C。JW
以下,有效防止GGH堵塞的同时,更适应未来的环保政
电厂锅炉排烟温度偏低,当负荷小于450MW时,省煤
策;能部分去除汞等重金属,适应环保政策对重金属的
万方数据
-67
处理要求。同时长远来看,其成本最低。
为实现烟气粉尘的超低排放及防止GGH堵塞,在
吸收塔出口和GGH入口之间的净烟道增加1台双室1
电场湿式电除尘器。采用卧式布置,阳极板高度10m, 致烟囱出口No、,浓度超标,并且在CEMS测量恢复后,
宽度4.19m,收尘面积9386m2,极间距0.3m,每台电会导致比例、微分、积分(PID)调节的波动。
除尘截面积168m2,设计风速3.67m/s,极板水膜用3.1.2解决措施
水量133.1t/h,补水及外排水量40t/h,电除尘配置43.1.2.1喷氨控制逻辑改进
台55kV/2000mA整流变压器,设计粉尘(含石膏)、在NO、,的脱除端,针对SCR脱硝喷氨控制系统的
大滞后特性,对原有脱硝喷氨控制回路进行优化改进,
PM。。和雾滴去除率170%,SO,去除率I20%,出口粉
改进后的喷氨控制逻辑如图1所示。
尘浓度≤10mg/Nm3,对重金属和气溶胶等有一定处理
效果。
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