3500 mm炉卷轧机卷取炉设备优化改造 optimization of coiling furnace of 3500 mm steckel mill.pdfVIP

3500 mm炉卷轧机卷取炉设备优化改造 optimization of coiling furnace of 3500 mm steckel mill.pdf

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3500 mm炉卷轧机卷取炉设备优化改造 optimization of coiling furnace of 3500 mm steckel mill

DOI: 10.3969/j.issn.1000–6826.2016.04.13 3500 mm炉卷轧机卷取炉设备优 化改造 Optimization of Coiling Furnace of 3500 mm Steckel Mill 供稿|王丹 / WANG Dan 内 安钢3500 mm炉卷轧机生产线卷取炉设备在使用中暴露出故障率高、对带钢的质量影响大、 容 导 维护工作量大、备件成本高等缺点,严重制约生产效益的提高。从维护方便、减少故障发生、减 读 少备件费用的角度出发,文章介绍了对伸缩辊道裙板、侧挡板和轴承座、穿带门耐热钢、夹送 辊裙板以及万向轴关节、穿带门冷却水管路进行的系列优化改造。改造后设备使用率大大提高, 备件损耗大幅度降低,延长了设备使用寿命。生产的带钢表面质量大幅提高,员工的劳动强度降 低,实现了生产线效益最大化。 3500 mm炉卷轧机生产线是安钢的中厚板主要 定,支撑公司盈利目标的实现,提高3500 mm炉卷轧 6 生产线之一,设计生产规模为年产1.1 ×10 t ,具有 机生产线整体竞争实力,实现生产线效益最大化。 高效、高生产率、高成材率、低消耗、低成本和产 伸缩辊道裙板 品优质的强竞争性。卷取炉为炉卷机生产线最主要 的设备之一,包括机前卷取炉和机后卷取炉。卷取 伸缩辊道裙板( 图1a)为伸缩辊道长度方向上的 炉主要由卷筒主传动、卷筒装配、烟道、炉壳、伸 立板,由均匀间隔焊接的9个30 mm厚翼板组成。这 缩辊道、穿带门、偏导辊、夹送辊等主要部件组 些裙板比较单薄,在长期受到冲击力的作用下,容 成。虽然早期对卷筒、夹送辊等进行过一些改造, 易产生变形。带钢头部向下弯曲严重时,将钻入裙 取得了一些效果,但在后续的使用中,又陆续暴露 板下方,导致堆钢,严重时会使穿带门、烟道等受 出一些问题,影响生产的顺行。为了尽可能减小卷 到严重破坏,并且此种事故处理时间比较长。侧档 取炉存在的隐患对生产时间的影响及保证成材率, 板(图2a)下部与裙板间存在缝隙,同时侧挡板只与裙 对生产安全隐患进行了系列改造。通过改造,夯实 板的端部立柱固定形成插入固定,在轧制出现镰刀 设备基础,挖掘装备潜力,最大限度降低卷取炉设 弯时,容易把侧挡板撞脱落。在机前、机后卷取炉 备停机损失,确保产能效能充分发挥,产品质量稳 处,每年由裙板及侧挡板造成的堆钢事故为2次,造 作者单位:安阳钢铁股份公司,河南 安阳 455004 47 30 设备改造 1986 2016 — 图1 伸缩辊道裙板 成穿带门损坏(每套费用约30万元) ,每次处理故障时 支座相应增厚,强度增大;裙板上方与钢板接触面 间约需10 h。 长度方向均匀设置3个清渣槽,避免氧化物堆积而影 改造后的裙板( 图1b)设计为整体式,上部为一 响带钢下表面质量的问题。裙板两端支座顶部倒角 整块60 mm厚钢板,与辊道接触处为均匀分布11个 增大,便于安装侧挡板时导入。在侧挡板与裙板间 宽度60 mm的导向牙块。同时,牙块斜角由原来5 ℃ 增加螺栓连接固定,在侧挡板受到带钢的冲击和振 增大为15℃。这样就增大了承载面积和构件强度, 动时,不容易脱落。同时,改造后的侧挡板(图2b)在 提高了裙板使用过程中抗冲击变形能力,降低了薄 与辊道相邻处设计成凹弧形,在与裙板相邻处向裙 规格带钢在侧挡板与裙板的接触间隙钻钢的可能 板下方延伸,裙板与侧挡板间形成交错。这样的设 性。60 mm厚钢板与立柱间留有一定的间隙,从而 计,最大可能地消除了侧挡板与辊道及裙

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