凝结水溶氧大原因分析.docVIP

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凝结水溶氧大原因分析

凝结水溶氧大原因分析及解决方案探讨 火电厂机组凝结水溶解氧是电厂化学监督的主要指标之一,300MW亚临界发电机组,凝结水溶氧含量应≤30μg/L。但国内投运的300MW机组,是国产机组,普遍存在凝结水溶解氧超标且长期不合格的问题1 凝结水溶氧超标对发电机组的危害 凝结水含氧量过大对机组造成的危害主要有以下几方面: 1.1 缩短设备的寿命 凝结水溶解氧大幅度超标或者长期不合格,会加速凝结水管道设备腐蚀及炉前热力系统铁垢的产生。凝结水溶解氧严重超标时,还会导致除氧器后给水溶解氧超标,影响锅炉受热面传热效率,加速锅炉管道设备腐蚀结垢乃至发生锅炉爆管等事故,严重威胁机组的安全、经济运行。 ,采用的是表面式换热器,设备的腐蚀产物附着在换热面上,形成疏松的附着层,同时,凝结水中含氧过多,会使换热面上形成一层薄膜,均使换热热阻增大,降低循环的热效率。 1.3 影响机组的真空 为了保证机组的稳定经济运行,凝汽器必须处于高度的真空状态。过多的空气漏入凝汽器,会造成真空降低,一方面会影响机组的经济性,严重时将降低机组的出力;另一方面,也使得抽气系统的抽气负荷增加,增加了厂用电量。 2 影响凝结水溶氧的因素 ??? 由于凝汽器、空气系统及凝结水泵正常运行中处于负压状态,系统中的每个不严密处都有可能漏入空气而影响凝结水的溶氧含量。归结起来有如下几个方面: 2.1 化学制水设备及凝汽器补水方式特点对凝结水溶解氧的影响≤100ug/l时,凝结水溶氧即能得到保障。现阶段大部分电厂化学制水除碳器不外乎真空除气器和鼓风式两种,在除二氧化碳的同时,水中其他溶解气体(如氧气)也同时被除去, ??? 凝结水泵是处于负压状态下运行的,其采用盘根加密封水的方式密封,密封水来自泵出口的压力水。当泵在备用状态时,可能造成水密封不严格,空气漏入泵内使得凝结水的含氧量增加,凝结水溶氧超标。 ??? 凝结水泵入口阀门填料室使用一般的填料盘根密封,当阀门盘根老化而未及时更换时,空气漏入系统,造成凝结水溶氧超标。 2.3 给水泵密封水回水对凝结水溶解氧的影响机组给水泵密封形式,采用凝结水密封,给水泵密封水高压回水至除氧器,低压回水经多级水封直接进入凝汽器热水井。运行实践表明,在变工况运行时,多级水封运行不稳定,水封破坏,造成给水泵密封水低压回水系统负压泄漏,影响凝汽器真空严密性,同时造成密封水溶解氧升高。 2.5度以上时 ,对凝结水溶氧的影响便比较明显。 2.5 其它附加流体排入凝汽器 ??? 排入凝汽器的附加流体还高加、低加的疏水、轴封加热器疏水、暖风器疏水。这些附加流体排入凝汽器中,由于排入位置选择不当、参数不当,会造成凝结水溶氧超标。 3 解决凝结水溶氧超标的方案 3.1 机组补水系统改造 设计中,补水至凝汽器喉部,保证补水均匀、雾化良好,加大凝结水补水和蒸汽的接触面,利用凝汽器真空除氧作用加速热传导以利溶氧的析出以达到凝结水补水除氧效果除盐水箱采用胶囊密封,在一定程度上隔离了空气 3.2 重视机组检修时的灌水找漏 ??? 机组正常运行时,凝结水系统处于负压状态,各处泄漏点不易检查发现,因此应在机组每次大小修时,采取向凝汽器汽侧灌注除盐水的方法进行负压系统的找漏。除盐水水面灌至末级叶片100mm处,真空系统充满水后,利用水的静压,可较容易地找到泄漏点,并对找到的泄漏点进行彻底的消除。 3.3 增强凝汽器的除氧效果 ??? 凝汽器相当于一个真空式除氧器,除氧效果的好坏对凝结水溶氧有直接的影响。为了进一步改善凝结水的品质,在热水井内增装淋水除氧装置。具体措施是在热水井的上部距凝汽器底部500mm处垂直交叉加装了2层角钢,角钢间距30mm,层间距50mm,每层用角钢20根。凝结水击溅在角钢上,形成细小水流,充分分散,增加了水流的表面积,提高了凝汽器的除氧效果,从而减少了凝结水的溶氧。 3.4 降低凝结水的过冷度 现代大型电站凝汽器通常均为回热式的,具有合理设计的管束结构,汽阻极小,在额定的设计工况下运行时,凝结水过冷度实际可为零。在这种情况下,凝结水过冷度主要受凝汽设备运行1一况因素的影响,其中最重要的因素是凝汽器冷却水的人口温度和流量。试验与运行经验表明,在一定的蒸汽负荷下,当冷却水入口温度降低或流量增加时,凝汽器压力降低,真空增加,进入热井的凝结水的过冷度将增大。 为此,在冬季冷却水温较低时,为了消除或尽量减小凝结水过冷度并节约厂用电,应减小冷却水流量。由于现代大型汽轮机循环水系统均采用单元制配置,降低循环冷却流量可通过改变水泵丁作叶片旋转角度来调节出力,或用改变电动机电极对的数目改变转速来改变出力,如上述措施均不能执行,必要时可对凝汽器循环水进水门进行节流。同时合理调整凝汽器水位,使其保持在正常范同运行;提高真空系统的严密性,防止空气漏人,这些也是防止凝结水

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