测量仪表不准导致循环流化床锅炉启动多次结焦.docVIP

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测量仪表不准导致循环流化床锅炉启动多次结焦

测量仪表不准导致循环流化床锅炉启动多次结焦 某厂135MW循环流化床锅炉设计燃烧煤中为劣质无烟煤,投产后,锅炉多次启动均出现了床料结焦现象,发生结焦后,锅炉被迫停止升温升压,进行床料置换,延长了机组启动时间,启动用油多达200吨。通过对风量重新标定、调整,解决了锅炉结焦和启动用油过多等问题,锅炉烧油时间由原来的15~18个小时缩短至6~8个小时,启动用油由原来的120~200吨减少至40~50吨,取得明显的效果,为解决循环流化床锅炉的结焦提供了很好的借鉴意义。 一、结焦经过: (1)、2006年5月30日结焦经过: 5月29日23:30,锅炉点着油枪,5月30日8:15,#4发变组并网,11:20,一次总风量16万m3/h,床温650℃,床压3.0 KPa,启动A给煤机,以3t/h给煤量脉冲投煤3分钟,11:26,启动B给煤机,以3t/h给煤量脉冲投煤,发现#4炉炉膛有较多小焦块,重新退煤,被迫置换床料, 20:48,#4炉N65MW,床温820℃,床压4.2KPa,观察炉膛的焦块已有减少,两侧排渣正常,锅炉全退油运行,本次升炉共用油115.5吨。 (2)、2006年2月7日结焦经过: 2月7日1:50 ,锅炉点着油枪,8:18 #4发变组并网,报中调华威,14:00 #4炉炉膛发现有焦块,经事故排渣口排出部分渣,发现焦块很松,决定置换部分床料,随着床料减少,炉内发现较多小焦块,且后墙发现有两块约安全帽大的焦块,料结焦较严重,被迫需置换床料,11:22#4机组负荷77MW,#4炉床温844℃,全退油枪运行,造成机组启动时间较长,启动用油190吨。 (3)、2004年10月4日结焦经过: 10月4日2:57,#4炉点着火,8:25#4机与系统并列,并发现#4炉炉膛内有结焦现象,13:50#4炉流化状况有所恶化,床面已经出现较大范围的结焦,锅炉被迫停炉,清焦用时7天,启动用油150吨。 二、结焦生成的条件 床料在静止状态或鼓泡状且达到一定的温度和时间(流动好的床料,在没有超过熔化温度的情况是不可能结焦的)。 即使床料流化良好,但床料温度高,超过熔化温度。(某热工院在#4炉投产前,试验了原煤的变形温度T1、熔化温度T2在1180至1200℃)。 以上两个条件,任何一个达到,都会造成床料结焦。 三、结焦原因及其处理 2006年6月,该厂135MW循环流化床锅炉B机检修结束后,请某热工研究院进行锅炉燃烧调整试验,在为了确保试验的准确性,在锅炉启动前,对锅炉的风量进行了重新标定,结果发现锅炉投产调试时标定的风量与此次标定的结果相差巨大: (1)、当两侧主一次风门全关时,原DCS表盘显示的一次风总量(实际是四支床下风道燃烧器总风量)比此次某热工院标定的要大100%,即DCS显示四支床下风道燃烧器的一次风量为15万m3/h时,实际的风量只有7.5万m3/h。 (2)、当四支风道燃烧器的风门全关时,原DCS表盘显示的一次总风量(实际为两侧主一次风量之和)比此次某热工院标定的要大30%,即DCS显示四支床下风道燃烧器的总风量为15万m3/h时,实际的风量只有11.6万m3/h。 (3)、DCS显示的一次总风量计算公式:Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6,流量测点布置如下图: (4)、循环流化床投产前进行临界流化试验时,采用的是两侧主一次风量,试验结果显示,锅炉临界流化风量为11.6万m3/h。 (5)、锅炉启动过程,在退床下风道燃烧器之前,是通过床下风道燃烧器提供床料流化风,即两侧主一次风门是关闭的,从机组多次启动的一次风量看,投煤前的一次风总量(实际为四支床下风道燃烧器的总风量)一般为12~14万m3/h(CRT上显示值)。根据试验结果,可以推算其实际的一次风总量(流化风)只有6~7万m3/h,远远小于要求的临界流化风量11.6万m3/h,势必造成炉内床料流化不良,局部存在床料静止状态。 从以上分析可以发现,由于风量标定不准,造成#4炉在启动初期,流化风量远远小于临界流化风量,床料流化不良,因此造成细小的床料在粗床料上鼓泡流动,特别是分离器上细小的床料在回到4个返料口与床料接触处时,流动性更差,从而容易产生局部高温,这是造成床料结焦的根本原因。 发现该问题后,立即对该锅炉风量全部重新标定,之后,机组多处启动均没有发生锅炉结焦事件,锅炉启动时间缩短至8~10个小时,启动用油减少至40~50吨,取得了明显的效果。 —4——

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