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缩短钢砼支架与拆除工期
缩短钢砼支架的拆除工期
山西惠晋焦业有限公司7.63m焦炉及附属工程
——P3通廊一次托换砼支架拆除
三公司机安分公司山西太钢QC小组
2005年12月
前 言
原P3通廊是该厂向其他炼焦
车间永久输煤动脉,其上部结构为球
型网架结构,其中P3-2支架由六层
钢砼框架柱、梁组成支撑上部结构。
由于技术改造该支架影响新建的端台和焦台施工,为确保土建施工和节省
工期以及不影响P3通廊向其它炼焦
车间正常输煤,故需对P3通廊采取
托换。
该砼支架顶面标高+29.100m,拆除砼量170m3。
小组简介
选择课题
1.托换、拆除工程是分公司首次承接,拆除过程中要确保通廊的正常运煤。
2.砼支架大部分在一次托换钢支架内,操作上对拆除带来困难。
3.顶层砼梁的拆除是整个施工的关键,必须先拆除该层才能逐步往下拆除。但空间操作高度只有400mm左右,困难重重。
4.该砼支架属无桩基承重,受边上焦炉本体土建的施工影响,在经历两次大雨后支架基础底部部分已呈悬空状态,且不均匀沉降,因此,业主要求原定30天工期压缩至18天,针对此情况我小组决定围绕此课题开展活动解决这一难题。
现状调查
由于目前大型技术改造工程项目较多,对原有的项目进行技术性拆除的(保护性和破坏性拆除)工艺要求和施工工期要求越来越高,为适应市场需求,因此我们2005年7月20日邀请公司资深专家进行分析、讨论并汇总,调查表如下:
序号 影响因素 频数(次) 累计频(次) 累计百分数(%) 1 拆除方法 8 8 33.33 2 吊运方法 7 15 62.5 3 高度问题 5 20 83.33 4 安全问题 2 22 91.67 5 其他 2 24 100 现状调查(续)
根据调查表,本小组制出了影响拆除工期因素的排列图:
结论:从排列图中看出,拆除方法和吊运方法对拆除的影响很大,达到62.5%。只要有效地解决这两项影响,才能够较好的提高拆除工期。
目标设定和可行性分析
活动的目标:拆除工期缩至18天?由于现在新技术的迅速发展,在钢砼方面破除的不断的深入研究,通过市场调查,我们了解到上海鼎龙砼切割技术有限公司对砼的切割技术—切割效率高、速度快,对缩短拆除工程有良好的效果。
?利用传统的施工工艺(风镐人工破除)破除需要施工工期约28天左右,而采用金钢链切割工艺可提前八、九天的时间,且金钢链切割对支架的震动小、操作简便、对环境影响的噪音分贝极低,减少安全隐患等优越性。
?根据现状通过对拆除工作,在技术方面加强可操作性、周密性等方面的编制,同样也可以缩短拆除工期,达到预定性的效果。
原因分析
?根据以上数据上的显示和现场的实际情况,我们QC小组成员进行全面分析、讨论,将影响拆除工期的各个因素列出,用因果关系图法来分析其原因:
根据因果图的分析,得出影响拆除工期的因素有6条,下面运用要因确认表进行要因确认:
要因确认表
制定对策
对策表
序号
要因 对 策 目 标 措施 负责人 完成时间
1 选择破除机械效率低且移动设备慢 采用金钢链切割 一天切割达到5处 1、进行实地考察,试验并做分析
2、搭设可移动操作平台 王泽林
谢发明 2005.8.25 2 选择破除机械效率低且移动设备慢 编制可行的技术方案 实用性
可操作性
1、严格放线、做标记
2、分部位、分段切割,控制每段重量
3、顶层梁采用“八”字形分段切割,期余用金钢链垂直、水平切割
4、测量全过程监测 刘 勇
谢发明 2005.9.4 3 砼支架被钢支架所挡 吊车和卷扬机配合吊运 简便
吊运快
安全 1、 利用托换钢支架自制吊点
2、安装卷扬机设备 刘 勇
舒良民 2005.9.13 制表人:刘勇 日期:2005年8月19日
实施
实施一:采用金钢链切割(见金钢链切割示意图)
1、为了满足此次拆除工作,2005年8月18日,王泽林、谢发明在上海详细了解金钢链切割工艺的第一手资料(目前上海仅此一家)。该金钢链切割通过电动设备带动,并安装高合金钢的链条进行切割运作,切割质量平整。另外结合太钢现场的具体情况,从工期、质量、安全等各方面进行全面考察该操作程序和性能等。
2、通过实地演示,用金钢链切割最大的梁900×1200mm需要25~35分钟的时间,切割质量较好。
3、由于拆除高度高,切割设备的移动时间较长,为确保移机安全操作简便,在现场利用型钢制作可移动操作平台,使之移动方便,安全可靠,缩短操作时间。
实施效果:通过现场三天的切割统计分析,一天能切割5处,达到了预定的效果。
实施二:编制可行的技术方案(见附图一、二)
2005年8月26日,根据有关数据并结合现场的实际情况,小组成员开始着手编写切割方案的工作:
1.顶层梁切割
⑴钢梁与砼梁之间的支撑点必须采用100t千斤顶进行顶撑,顶撑高度为
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