工业工程在某电源插头生产瓶颈问题改善中的应用.PDF

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工业工程在某电源插头生产瓶颈问题改善中的应用

工业工程在某电源插头生产瓶颈问题改善中的应用 华中科技大学工业工程系:杨小玥、刘康俊 一. 背景介绍 1.1.案例背景 本案例来源于在某企业实习期间的部分研究及应用成果,主要研究对象是该 企业大量生产的某型号电源插头,着重利用工业工程的相关方法对生产流程中的 瓶颈阶段进行改善,主要针对线平衡改善和降低产品不良率方面进行分析。出于 商业保密方面的考虑,本案例中凡是涉及到企业生产现场的图片和资料等均用绘 制的图片加以说明,数据、过程等方面也进行了一些处理。 1.2.企业背景 本案例来源的企业是一家大型制造企业,在全国各地拥有多个大型生产基地, 生产包括多个门类的众多产品,很多产品远销国外。由于实际生产中的需要和企 业的国际化视角,企业对工业工程的应用非常看重,也积极应用工业工程方法对 生产过程进行改善,并已经取得了很大的经济效益。 1.3.生产背景 该型号电源插头的主要生产流程为:原材料 成型 挑修 钻孔 脱脂 烧结 CNC 喷砂 全检 入库。其实在整个生产线上, CNC 是瓶颈。可是,CNC 属于外包部分,我们没权利干涉。其次是喷砂段。 目前产品在喷砂段出现的问题是:  人员臃肿,人均产能低下,只有78.3pcs/h/人  产品的不良率极高,达到了4.3%  目标产能无法实现,期望中的16 人10h18K 只有现在的20 人11h18K。 问题非常严重,改善势在必行! 二. 问题分析 从前面的分析我们了解到问题的存在以及严重性。下面将结合相关工业工程 的方法(KJ 法)来帮助发现其中的原因。  制作卡片 利用头脑风暴法,找出各种可能导致问题产生的原因,并将各种原因制成各 种卡片,如下:  项目合并 将意思相近的卡片标上相同的记号,并进行合并,用一个新的卡片取代,最 后产生如下的合并结果: 由图中可以看出主要问题为线平衡率低和产品不良率高。导致这两种现象的 主要原因是成本浪费过高、人员不够精简、喷砂作业方法落后等。 下面将从这两个方面进行改善。 三. 改善历程 3.1. 线平衡 对喷砂中的各个工序进行时间测定我们得到这样一个表格: 装治具(15 人) 送载具(1 人) 取载具(1 人) 吹产品(2 人) 吹载具(1 人) 231s 60s 48s 220.5s 150s 根据表格利用Excel 制成直观的图表: 折合时间/s 平衡率仅 为61.42% 250 200 150 100 50 0 装治具 送载具 取载具 吹产品 吹载具 所有工站时间之和 231+60+48+220.5+150 平衡率= = = 61.42% 瓶颈工站时间∗工站总数 231∗5 以工件的标准时间为基准,我们很快就可以知道改善方向为吹产品、吹载具 装治具。 3.1.1. 吹产品的改善 通过对实际操作的作业测定可以知道,右手等待时间过长,导致效率低下。 经测定,在一个工序周期4.2s 内,左手工作时间达到了4.2s ,而右手工作时间只 有2.1s ,等待时间有一半的时间。这是不允许的。 因此,我们很容易就可以想到三种初步的改善方向:  方案甲:为了减少操作次数,左手同时拿多个产品  方案乙:一般人惯用右手,考虑到双手操作的原则,我们让左右手动作 互换

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