PLC在克劳斯立镗中的应用.docVIP

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PLC控制系统在08010克劳斯立式精镗床中的应用 作者简介 : 王 琛 现就职于杭州汽车发动机厂 继电接触器控制系统起源于20世纪20年代,并很快的取代了原先的手动控制方式它是自动控制的开端。曾一度占据工业控制的主导地位,它由为数不多的继电器接触器和保护元件等组成。这种控制系统是为实现某一专门控制要求而设计的,通过电器元件之间的固定连线构成控制电路。它简单、、,、、、、、、、、、、、、、、、、、、。。/输出(I/O)点的需要,以及性价比等多方面因素来考虑,通过综合比较后,选用了三菱公司的FX2系列小型PLC。该系列是集小型化、高速度、高性能等众多特点与于一身的高档次超小型PLC。 该机床的主要部件有: 1 ).一个铣台由液压缸推动可作上下运动,当到达加工位后需和立柱夹紧才可进行加工,铣台上有一个直径650MM的铣盘由一个5.5KW的三相异步电机拖动作圆周运动,负责发动机机身上平面的铣削加工,并在停车时要求有能耗制动。。Φ150MM的镗杆,分别由两个5.5KW的三相异步电机拖动作圆周切削运动, 负责发动机机身6个缸孔的止口面及缸孔内壁的粗、。、、。、、。、、。。。。。。//O点的损坏、故障等,最终选择了一个基本单元FX2N-128MR(64点输入64点输出),一个扩展单元FX2N-48ER(24点输入,24点输出)和两个输入扩展模块[ FXON-16EX(16点输入)] ×2及两个输出扩展模块[ FXON-16EYR(16点输出)×2,共计输入120点 ,输出120点,I / O点见附表( 1 )。 PLC梯形图的设计主要依据机床的工作方式、逻辑交叉关系、控制要求并注意到各运动之间的互锁,联锁关系。由于原机床电气控制原理图设计较为合理,我就参照它根据FX2N的编程手册的编程规则在电脑上进行编译生成了梯形图,并对其进行反复修改仔细校验以确保程序不出错。(图 三 )。/O点的信号线缆,把预先装好的PLC控制线路底板装到拆空的电气柜中,将PLC控制电气柜与机床的开关、按钮和执行部件的信号线缆按I/O点的逻辑关系进行联接,并接好电源在通电前,对电气线路进行了仔细的检查核对在确认无误后,给PCL通电后、把设计好的程序输入其中,并对各控制元件按逻辑动作功能逐一试验,然后合上机床执行机构部分的电源对机床进行调试,观察PLC各I/O点的状态和机床的动作,通过不断的调试和修改以确保机床的稳定运行。由于采用了PLC控制系统使我们的调试时间大为减少,并提前顺利的完成了这次改造任务。 因采用PLC控制系统,使机床原先的两电气柜216个继电器没了柜里只剩下电源保护开关、熔断器、PLC、电源适配器极少量输出继电器、中间继电器,即节约了空间还提高了散热性。机床改造几年以来维修率下降了90%以上,只零星维修过外围的按钮和行程开关,充分证明了可编程控制器PLC在08010克劳斯立式精镗床中的成功应用,大大减轻了机床维修人员的劳动强度,节省了人力物力。有效保证了机床安全可靠的运行,产生了显著的经济效益。 2005年月日星期 6

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