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- 2017-10-18 发布于江苏
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常见故障分析与排除供参习
VMC系列立式加工中心常见故障分析与排除
一.刀库常见故障分析与解决
现象A:正常执行换刀程序,刀库无动作。
分析与解决:
气压不足
检查气源。调整气动三联件压力旋钮。
松刀不到位
调整松刀气缸打刀螺丝,增大打刀量。
向松刀气缸侧面的油杯内加油并重复执行松刀动作,直至油杯内不再有气泡冒出。
松刀信号丢失
检查打刀缸上的松刀信号开关,如果松动,重新调整后,锁紧。
刀套翻转到位信号丢失
检查刀套是否翻转到位,倒刀气缸上的信号开关位置是否正确,重新调整后,锁紧。
现象B:刀库机械手停止在中间位置。
分析与解决:
机床在换刀过程中突然断电。
重新上电后,手动恢复机械手位置,并刷新刀具表。
机床在换刀过程中按下急停按钮。
松开急停按钮,手动恢复机械手位置,并刷新刀具表。
机床在换刀过程中发生气压,不足报警 。
检查并调整气源后,手动恢复机械手位置,并刷新刀具表。
打刀量不够,主轴松不开刀,致使机械手卡在主轴上。
调整松刀气缸打刀螺丝,增大打刀量。
手动恢复机械手位置,并刷新刀具表。
现象C:刀库机械手在主轴侧拔刀时发出巨大声响
主轴锥孔内或刀柄上有切削液,灰尘,污渍等脏物,加工时在切削阻力的作用下,使得刀柄与主轴研死。
清理主轴锥孔和刀柄上的污渍,保持清洁度。
主轴拉刀爪没有完全松开,机械手便强行将刀具从主轴内拔出
调整松刀气缸打刀螺丝,增大打刀量。
注:手动恢复机械手位置方法如下:
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