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2014年6月 第2期
304奥氏体不锈钢管道焊缝氯离子腐蚀渗漏浅析
中国电子系统工程第四建设有限公司 范双怀 王维庄
摘 要 上海松江某 电子工程项 目,工业 自来水系统和冲身洗眼器系统的管道安装,经过验收 使用一出现
渗漏一整改一使用一又出现渗漏。对此,依据具体情况进行分析研究,从查证资料显示和该工程上的管道
渗漏实际情况来看,渗漏的原因在于 自来水中的氯离子对奥氏体不锈钢腐蚀所致。
关键词 奥氏体不锈钢;氩弧焊接 ;氯离子;孔蚀;渗漏
TheProbeofCorrosionLeakageinWeldingseam bychlorideIon
ofAusteniticStainlessSteeI304Pipe
FanShuanghum nadWna gWeizhuang
AbstractThepopesforindustrialtapwatersystem andbodyandeyewashsystem wereinstalledinanelectronic
manufacturerinSongjiang,Shanghai,whichexperiencedacceptamce,operation,leakage,repair,operation,nad1ekaa,ge
onceagain.ThereasonofleakagewasfoundcausedbycorrisonofAusteniticSSfrom chlorideionintapwater,asshown
throughexaminationofactuallekaageinpipeanddataretrieve.
KeywordsAusteniticstainlesssteel;Argon.arcwelding;Chlorideion;Holecorrosion
O 引言 层焊道焊至整圈焊缝3/4左右时,由焊工和焊接检
上海松江某集成电路工厂的工业 自来水系统和 查员对根部焊缝内表面尤其是仰焊部位焊缝进行检
冲身洗眼器系统的管道经过安装验收一使用一出现 查,要求确保根部焊缝的成型质量,做到无氧
渗漏一整改一使用一又出现渗漏 。对此,公司专 门 化、无未焊透、无未熔合、无焊瘤等焊接缺陷,
组织焊接专业技术人员依据具体情况进行分析研究, 如发现缺陷必须清除、补焊,经再检查合格后方
确定进行第二次整改方案,强调焊接设备、焊工技 能施焊剩余 1/4以及盖面层 ;规定每个焊缝在焊接
能、焊接材料、焊接工艺满足现场要求。 完成后及时进行焊缝表面酸洗钝化处理,在距焊缝
整改现场协调进场了ZX~-ST逆变直流氩弧焊 20mm处贴上焊缝标签,及时做好焊接记录,并
机3台、持有压力管道焊接资格证的优秀焊工 3名 在系统轴侧图上对应位置标上焊缝号和焊工代号,
及具有丰富施工经验的管工7名 。焊工到达现场后 这些资料要经过业主方和施工方相关人员签字确
经过严格的培训,按照 《现场设备、工业管道焊接 认 ,编入交工验收资料 。
工程施工及验收规范》GB50236—98进行了技能复 该次整改经过严格的规范施工,成品的整体
核考试并全部合格。 质量,特别是焊接质量是符合 《工业金属管道工
在整改过程中我们从焊接设备、焊接材料、 程施工及验收规范》GB50235—97和 《现场设备、
焊工培训及考核、焊接工艺及实际焊接施工、焊接 工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236.98
检验等各工序,都严格制定了合格标准和检验制度, 国家规范要求的。但是,该项 目FABL20洁净室
并严格按照要求进行施工。例如:施焊中,在第一 的管路在4月3日完成整改后,到7月25日仅3个
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