广蓄二期工程高压岔管渗漏问题的探讨.pdfVIP

广蓄二期工程高压岔管渗漏问题的探讨.pdf

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维普资讯 水力发电·2001年 ·第 2期 27 文章编号:0559—9342(2001)02-0ff27424 广蓄二期工程高压岔管渗漏问题的探讨 伍智钦,刘学山 (广东抽水蓄能电站联营公司,广东广州 510630) 关键词:渗漏;钢筋混凝土岔管;水力劈裂;水力梯度;排水洞;广州抽水蓄能电站二期工程 摘 要:广州抽水蓄能电站二期工程装机 120万kW,一洞四机布置,主洞及高压岔营为钢筋混凝土衬砌,承受最大 静水头610m。由于位于高压岔营上方兼作排木廊道的地质探洞离岔管过近 (只有 32m).它们之间的围岩的承力 梯度达 19m,加上灌浆工艺有缺陷.地质上又存在傲张结构,因而在水道首次充水过程中.高压岔管围岩发生局部 水力劈裂,地质探洞出现大量漏水 漏水量高达32i/s。经对高压岔营进行化学灌浆封堵和对地质探洞做部分回填 封堵以延长渗径、减小水力梯度的处理后,漏水量减小至 25L/s,说明这些处理措施得当,效果显著。 中图分娄号:1v743.243(265) 文献标识码:B 广蓄二期工程上游水道于 1998年 8月 26日8 1 高压岔管渗漏概况 时3O分首次充水,8月28日15时充水结束,充水静 广州抽水蓄能 电站 (以下简称 “广蓄”)二期工 水头6O6m,为设计静水头的98%。在水道充水完 程 ,装机容量4×30万kW,一洞四机布置 ,承受最大 毕并稳压 2h后 ,位于岔管正上方 的 s5渗压计的压 静水头为 610m 主洞和高压岔管为钢筋混凝土衬 力较前一次(间隔 7h)测得 的压力升高 了 1倍。当 砌 ,衬砌厚度分别为0.6m和 0.8~1.2m。主洞洞 时到渗径最短的南支洞检查未发现异常。第二天凌 径9~8.5m,经岔管分成4条引水支管。引水支管 晨5时许,也就是稳压了14h后 ,南支洞0+94m和 为钢衬,钢板厚 34~44mnl,钢管内径 3.5m。高压 0+125m桩号的裂隙出现大量漏水,水压力很高, 岔管及引水支管的布置见图1。 呈喷射状,部分已汽化并发出阵阵呼啸声。渗水点 不断增多,渗水量不断增大。1号排水廊道(参见图 1、2)共设有 24个底板排水孔,位于西洞段的2o~24 号孔开始出水 ,水量不大但压力不断增加。 稳压 72h后,S5、s8和s3渗压计的压力比充水 前分别增加了538、320和270m水头,1号排水廊道 的所有排水孔普遍出水,以21—24号孔的出水量和 水压最大,2l、22、24号孔压力分别为 3、4.6和 3.3 MPai23号孔在测得压力约为4MPa时失灵 ,但其漏 水量 比24号孔还大。该排水廊道上游边墙 的岩石 面的裂隙在水道稳压 16h左右开始出现喷水,一些 肉眼难以看清的裂隙也有雾状的水幕喷射出来。由 这些现象判断,岩体节理面被高压水挤开,发生

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