电石炉气烧石灰生过烧率较大的原因分析及对策.docx

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电石炉气烧石灰生过烧率较大的原因分析及对策

电石炉气烧石灰生过烧率较大的原因分析及对策李广民1,麻林伟1,牛洪亚1,李福山2,王常杰2(1.中国平煤神马集团汝州电化有限公司,河南平顶山467500;2.郑州大学,河南郑州450000)摘要:介绍了对电石炉气烧石灰生过烧率较大的原因分析,对电石炉和石灰窑进行了技术改造和加强设备检修,降低了生过烧率,保证了设备稳定运行,提高了产品质量,降低了电耗。关键词:密闭电石炉;电石炉气回收;气烧石灰窑;生过烧率;热值分析中图分类号:TQ161文献标识码:B文章编号:1009-1785(2014)06-0044-03ReasonanalysisandcountermeasuresofgreaterlimerawburnrateburnbycalciumcarbidefurnacegasLIGuang-min1,MALin-wei1,NIUHong-ya1,LIFu-shan2,WANGChang-jie2(1.ChinaPingmeiShenmaGroupRuzhouElectrochemicalCo.,Ltd.,Pingdingshan467500,China;2.ZhengzhouUniversity,Zhengzhou450000,China)Abstract:ThereasonanalysisofgreaterLimerawburnratevurnbycalciumcarbidefurnacegaswereintroduced.Aftertechnologicaltransformationandequipmentmaintenance,theequipmentstableoperated,thequalityofproductsimprovedandpowerconsumptionreduced.Keywords:sealedcalciumcarbidefurnace;COrecovery;gasburninglimekiln;rawburnrate;calorificvalueanalysis;reform;countermeasures电石属于高耗能用电行业,电能的消耗占综合生产成本相当大的比重。近年来,国家相继出台了《电石行业准入条件》等政策,提高电石行业准入门槛,促使电石行业向着密闭化回收综合利用方向发展,已取得了较大的技术进步。但是,密闭电石炉回收的电石炉烧石灰存在生过烧率较大的问题,已成为电石行业高度关注的课题。中国平煤神马集团汝州电化有限公司45万t/a电石项目是国家十一五电石行业节能减排重点推广技术项目,2010年筹建8座30MVA密闭电石炉,配套的石灰窑为400t/d双梁式气烧窑,回收的用于烧石灰。由于石灰窑的设计、气源的稳定性及热值的分析判断等存在诸多问题,使石灰的生过烧率为20%~30%,严重时,高达40%以上,给电石炉安全稳定运行造成诸多不利,在生产系统中形成恶性循环。经过“产学研”联合采取有效的技术措施,取得了较大的技术进步。1石灰生过烧率较大的原因分析汝州电化公司8座30MVA密闭电石炉,配套4座400t/d双梁式气烧石灰窑。项目自投产以来,石灰窑、电石炉一直没有达到设计指标,石灰窑生过烧率过大,时常发生闷窑、悬窑、结瘤等问题,造成电石炉操作困难,二次电流较大,功率因数较低,炉况不稳定,翻电石,大塌料,设备故障率较高及电石的质量(发气量)忽高忽低。单位电耗高达3500~3600kW·h/t,在生产系统形成恶性循环。[作者简介]李广民(1967—),男,本科学历,高级工程师,中国平煤神马集团汝州电化有限公司,现从事企业管理工作。窑顶料钟+26.000布料器+23.000上吸气梁预热区500~850℃+9.800上燃烧梁燃烧区850~+7.1501200℃下燃烧梁上料小车冷却区1200→100℃+0.800+0.000鼓风梁出灰斗窑下成品输送带图1石灰窑的3个热区原理图大块小块图2粒度不同的石灰石生烧断面图45第6期李广民,等:电石炉气烧石灰生过烧率较大的原因分析及对策表1为设计指标与生产指标的对比情况。温度由800~1200℃逐步降温,较大粒度的石灰内部还没有完全被分解,二氧化碳还没有完全逸出,与石灰窑下的鼓风机送入的冷空气相遇,随着石灰自然下沉,温度降低至100℃后自出灰口卸出。石灰迅速被冷却是造成石灰生烧较大的主要因素。石灰石原料的标准粒度为40~70mm,煅烧后筛选50mm表1设计指标与生产指标对比电石炉石灰窑对比项目日产量/t电耗/[(kW·h)·t-1]发气量/(L·kg-1)日产量/t生过烧率/%设计指标生产指标8以下2016032003500~3600300280~290400330~340以上的石灰,化验生烧率占到30%~40%;50mm以下的石灰,化验生烧率占到1

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