- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
改进的氨和尿素装置热交换器管塞技术无需焊接-Ureaknowhowcom
改进的氨和尿素装置热交换器管塞技术无需焊接,减少停机时间,提高可靠性
EST 集团中国公司
哈尔滨尿素会议
2014 年十月 13 日至16 日
摘要
®
Pop-A-Plug 管塞系统是针对管塞泄漏和性能下降热交换器管的成熟、安全和有效的解决方案。Pop-A-Plug® 在核电、
火电和化工行业等领域的关键应用时间逾15年。EST 最近遇到了氨装置余热锅炉管塞问题,采取的应对措施是采用快
速、易于安装的机械管塞,与所取代的焊接管塞相比,安装稳定性更好。本文提供了在氨和尿素装置应用中 Pop-A-
Plug 的技术开发和优势更新信息。
我们将提供专门针对此次服务而开发的 Pop-A-Plugs 的详细信息,并说明此次服务如何大幅降低管密封所需的停机时
间。众所周知,尿素装置中高压热交换器的焊接管塞很容易出现泄漏问题,因为焊缝质量难以保证。与焊接管塞相比,
Pop-A-Plug® 管塞的可靠性高得多。
图 1. 高压 Pop-A-Plug® II 图2. 液压设备
1
简介
SKW StickstoffwerkePiesteritz 股份有限公司(SKW )是德国最大的氨和尿素生产商。公司运营两套 Kellogg 氨装
置,每套装置的产量为每天 1650 公吨(第一套装置的额定产量:每天 1350 公吨),三套 Stamicarbon 二氧化碳汽
提装置(所有装置的产量均为 4000 公吨/天),一套 Uhde 硝酸装置,以及生产特殊产品的其他装置。
SKW 的氨装置由 M W Kellogg 设计,由 Toyo Engineering 建造。装置分别在 1973 年和 1975 年试运行。采用了传
统的蒸汽转化工艺。1989 年,两套装置的产能增加到 1650 公吨/天。
这种 Kellogg 氨水装置首先运行 1 台二段转化炉103-D,随后运行 2 台并列的一级余热锅炉 101-CA/CB,及 1 台二
级余热锅炉 102-C。
问题 1 – 二级余热锅炉 102C
102-C 余热锅炉是一种固定立管式热交换器,带有 1101 根管子,管子外径为 25.4 mm ,壁厚为 5.16 mm 。管和管板
的材质均为抗氢 10CrMo910 (ASTM A182 F22) 钢。管与管板的接头结构如图 3 所示。运行参数如下:
管程压力:35.5 BarG ,温度(低)340°C;(高)450°C
介质:生产气体
壳程压力:118.0 BarG, 温度 330°C;
介质:蒸汽锅炉给水
图 3. 二级余热锅炉管接头详图 图 4. 常规焊接管塞设计显示焊缝破裂
苛化反应点蚀导致管泄漏。涡流检测确定的管泄漏和/或性能下降需要通过管塞修复。
过去,用于密封泄漏管的工艺需要安装锥形塞,并将其密封焊接至管端和管板面。鉴于材料的性质,该工艺需要预热和
焊后热处理。该修复工艺颇为费时,余热锅炉必须完全隔离并将气体排出。该修复工艺通常需要三天时间。在操作过程
中焊接难度较大,并且易于发生开裂故障,见图 4 。
问题 2 – 一级余热锅炉 123-C1/C2
余热锅炉 123-C1/C2 属于热交换器,其管尺寸为 19.05 mm 外径 x 3.10 mm 壁厚。管和管板材质为 10CrMo910
(ASTM A182 F22) 抗氢钢。管与管板的接头结构如图 5 所示。这类装置属于高压装置,工作条件如下。
管程压力:320.0 BarG,温度 345°C
介质:生产气体
壳程压力:115.0 BarG,温度 330°C
介质:锅炉给水
2
图 5.一级余热锅炉 101-CA/CB 管接头示意图 图 6. 焊接管塞显示焊缝破裂
苛化反应点蚀导致管泄漏。涡流检测确定的管泄漏和/或性能下降需要管塞,因此此类热
文档评论(0)