大北204井溢流安全经验分享.ppt

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大北204井溢流安全经验分享

安全经验分享 * 大北204井溢流安全经验分享 一、溢流基本情况 2011年10月6日08:00用密度1.40g/cm3的有机盐溶液顶替1.70 g/cm3密度的井浆完;2011年10月7日00:30起钻至井深693m,甩2 7/8″非标钻杆4根,发现溢流立即抢接防喷立柱,按“五七”动作关井,溢流量0.5 m3,至01:05关井观察,关井立压为0(钻具组合中有箭型止回阀),关井套压1↑21.5MPa,并将钻具上顶2.7m。到压井前套压一直为21.5MPa。 二、应急处理 1.井队关井后立即汇报,工程师、试油监督立即电话汇报给上级主管单位; 2.安排专人观察套压,每2分钟记录一次并汇报,随时保持通信畅通; 二、应急处理 3、安排专人对远控房、液控管线、闸板防喷器、四通等进行定时巡检,确保关井正常,并用7/8″钢丝绳4根对角固定方钻杆,防止压力过高将钻具顶出井内。 三、原因分析 现场判断5 1/2″喇叭口可能固井不合格,替完有机盐之后,地层压力系数1.65,而有机盐密度为1.4,存在15MPa压差,气柱在压差作用下,突然冲破胶结不好的水泥环,导致溢流。 四、压井过程 从压井管汇连接好压裂车管线,并试压80MPa; 为保证不挤坏套管,泵压控制在50MPa以内,并采取间歇反循环挤泥浆进行压井。 四、压井过程 2011年10月7日,12:15 —12:50,间歇反挤有机盐3.1m3,密度:1.4g/cm3,泵压:50-31MPa,排量:9L/S; —13:50 控制泵压不超过50MPa,间歇反挤泥浆32m3,密度:1.80g/cm3,泵压:52-31MPa,排量:5L/S — 21:08反挤泥浆99m3,密度:1.80g/cm3,泵压:46.7↘27.2MPa,排量:5.3L/S--21:35停泵套压由27.2↘0MPa 五、经验与教训 1、本井尾管喇叭口虽然挤水泥补救两次,但封固质量任然较差,今后对类似的井,要采取针对性评价手段,情况不清时按打开产层来对待。 五、经验与教训 2、试油接井以后,加强了防喷演习,所以发现溢流后及时关井、控制井口并做了相应应急处理,防止了险情的发生,采取的措施正确得当。 * * * * * * * * *

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