水轮发电机C修总结(辅机部分).docxVIP

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水轮发电机C修总结(辅机部分)

3号机C修总结(辅机部分)一、检修工期计划:2012年11月20日至2012年12月01日,共计12日。实际: 2012年11月22日至2013年01月09日,共计19日。二、检修项目完成情况1、技术供水系统检修,计划9项,完成9项。2、主变冷却供水系统检修,计划7项,完成7项。3、重点技改项目:计划2项,完成2项。4、其它项目:4项,完成4项。序号标准项目完成情况备注技术供水系统(共9项)[完成:9项 未完成:0项]1减压阀、水力控制阀检查完成2各进水管及排污管疏通完成3全自动滤水器检查、清扫完成4管道、阀门外观检查、清扫完成53号机主轴密封水双过滤器检查、清扫完成63号机技术供水管路、阀门防腐完成73号机管路阀门室管道、阀门防腐完成8技术供水系统阀门无水操作试验完成9技术供水系统1、2号减压阀压力调整完成主变冷却供水系统(共7项) [完成:7项 未完成:0项]1减压阀、水力控制阀检查完成2各进水管及排污管疏通完成3全自动滤水器检查、清扫完成4管道、阀门外观检查、清扫完成53号机主变技术供水管路、阀门防腐完成63号主变水冷却器拆解检查完成73号机主变冷却供水系统1、2号减压阀压力调整完成技改项目(共2项)[完成:2项 未完成:0项]1蜗壳取水口拦污栅制作完成23号机技术供水系统阀门排水更改完成其它项目(共4项)[完成:4项 未完成:0项]13号机机组压力表拆除、校验完成2配合球阀厂家对3号机技术供水进水口球阀检查完成33号机自动化元件拆除、校验完成43号机技术供水1、2号减压阀分解检查(连杆与阀体底部连接螺栓检查)完成三、质量验收情况内容H点W点不符合项通知单合格不合格合格不合格合计计划数150700实际数150700四、专业检修情况(一)、技术供水部分:拆除分解3号机技术供水1支路减压阀、水力控制阀,检查橡胶隔膜完好,无磨损,阀腔内无杂物,管路沉积有较多淤泥,打开出口阀后利用消防水冲洗干净后回装。水力控制阀控制阀组进水口Y型滤过器利用草酸清洗后回装。拆开分解3号机技术供水2支路减压阀、水力控制阀,检查橡胶隔膜完好,无磨损,橡胶隔膜O型圈压缩量较小,更换新的O型圈,阀腔内无杂物,清扫干净后回装。水力控制阀控制阀组进水口Y型滤过器利用草酸清洗后回装。拆开分解3号机技术供水出口总管安全阀,检查橡胶隔膜完好,无磨损,拆开橡胶隔膜后,发现橡胶隔膜下压板提取丝眼缺陷(一侧滑丝,一侧点焊过,丝眼已堵)无法拔出,阀腔内未做检查,清扫干净后回装。拆除3号机技术供水1、2支路滤水器底部堵板,检查清扫滤水器,内部无杂物,底部淤泥利用消防水进行冲洗后回装。滤水器排污管的清扫,将排污管末端堵板拆除,检查管内无杂物,排污管出口阀门开启、关闭正常,冲洗后回装。拆开主轴密封水滤过器清扫检查,滤芯完好,无破损,滤筒内无杂物,滤芯清扫后回装。技术供水管路除锈防腐,管路、阀门除锈后涂刷防锈底漆,检查后涂刷面漆,阀门颜色统一刷漆。蜗壳,尾水盘型阀统一除锈刷漆。技术供水室阀门无水操作实验,操作阀门有:32ZF11阀、32ZF21阀、32ZF12阀、32ZF22阀、32ZF16DD阀、32ZF17阀、32ZF26DD阀、32ZF27阀、32ZF15阀、32ZF25阀、32ZF31阀、32ZF32阀、32ZF45阀、32ZF41阀、32ZF42阀、32ZF43阀、32ZF44阀、32ZF46阀、电动四通阀;操作情况:32ZF15阀、32ZF25阀操作比较困难,32ZF12阀在45°位置至全关位比较吃力。32ZF22阀操作较困难。32ZF45阀利用加力杆操作困难,从全关位开至45°(一半位置)无法操作。32ZF32阀从全开位关至1/4(22°)位置无法关闭。32ZF43阀全开状态无法关闭。32ZF46阀全关位开至45°(一半位置)无法操作。电动四通阀动作灵活,无卡阻现象。电动排污阀动作灵活,无卡阻现象。其余阀门能正常开启或关闭,无卡阻现象,阀门指示正确。技术供水管路充水调试,恢复3号机技术供水室管路阀门措施,开启尾水平压阀平压充水。充水后发现3号机1号滤水器压差开关接头漏水,拆除检查发现压差开关连接丝扣损坏,高压侧连接铜管丝扣损坏,更换新的压差开关,利用4号机技术供水2支路压差开关铜管回装,试验无渗漏,设备充压试验,系统调试手、自动方式下均正常启动、停止,切换正常,调试数据如下表:总管压力总管流量1支路0.62Mpa1120m3/h2支路0.63Mpa1070m3/h(二)、主变技术供水部分:拆除分解3号机主变技术供水1支路减压阀、水力控制阀,检查橡胶隔膜完好,无磨损,阀腔内无杂物,清扫后回装,水力控制阀控制阀组进水口Y型滤过器利用草酸清洗后回装。拆除分解3号机主变技术供水2支路减压阀、水力控制阀,检查水力控制阀橡胶隔膜完好,无磨损,减压阀橡胶隔膜有轻微磨

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