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浅谈深基坑止水帷幕渗漏问题和应对措施
浅谈深基坑止水帷幕渗漏问题和应对措施 摘要:渗漏是深基坑止水帷幕常见的质量通病之一,若不及时进行有效的控制, 则会影响到基坑工程的质量安全。本文结合工程实例,重点就深基坑止水帷幕渗漏现象产生的原因进行分析,并提出切实有效的现场应急及施工措施,旨在确保基坑的安全稳定,以供参考。
关键词:深基坑;止水帷幕;渗漏问题;施工措施
中图分类号:TV551.4 文献标识码:A 文章编号:
随着我国社会经济建设步伐的不断加快,城市建筑行业得到了充分的发展,高层建筑及基础设施建设数量日益增加。广东地区内河分布较多,许多大型建筑及基础设施需要依河而建,这也给深基坑工程的设计及施工带来了一定的难度。在深基坑工程建设过程中,由于受到土压力不平衡、施工操作不当和地质条件差等因素的影响,基坑止水帷幕时常会出现渗漏的现象,若不及时进行有效的处理,不仅会延长建筑工程的施工周期和增加工程投资成本,而且对周边建筑物及地下管道设施的质量安全也构成了极大的威胁。因此,施工人员应清晰认识到基坑止水帷幕渗漏现象的危害,采取积极有效的对策,以确保基坑工程的安全。
1 工程概况
某商业建筑,地上18层,地下2层,建筑物高度62.11m,总建筑面积约25441㎡。
2 基坑渗漏描述
2010年9月25日开始-5.6m以下土钉施工。在施工同层面土钉时发现,东侧的土钉在成孔时出现大量流水,而同层北侧和西侧没有发生这一现象。成孔后,进行土钉安放,并立即进行第一次注浆。当一次注浆水泥浆液流出孔口后,立即对孔口进行封堵。但待孔口封堵完成后发现,此时孔口流出的不是水泥浆液,又变成清水,随即又进行一次注浆。在该次注浆完成后6h~8h,进行第二次注浆。在第二次注浆过程中发现,水泥用量为同层西、北侧土钉注浆量的3倍左右,但无注浆压力。
2010年10月20日早晨7:00左右开挖-8.5m处土钉施工作业面时发现,在开挖后不久,东侧止水帷幕桩上面-7.9m左右处出现裂纹,长度25m~30m,裂纹最大宽度3mm。
2010年10月21日凌晨2:00左右,现场巡视人员发现裂纹变大并开始渗漏,同时基坑顶部出现裂缝。
3 渗漏原因分析
3.1 现场实际情况分析
东侧土钉自开始成孔时,孔内即出现大量流水,直至一次、二次注浆完成后尚有水流出,而这一现象在同层西、北侧土钉施工中基本未发生。同时,东侧土钉水泥注浆量为同层西、北侧土钉注浆量的3倍左右。
根据这一情况分析,基坑东侧河底下土层与现场内土层存在较大差异,河床底淤泥层太厚或河床土层为透水层,使得土钉在进入该部分土层后,河床中的水进入土钉孔道,形成大量流水。同时由于孔内流水的存在,使得第一次注入的水泥浆液无法进行初凝,全部被稀释后带走。当孔口进行封堵后,第二次注入水泥浆由于孔内水压力的存在无法对整个孔道进行充填,而由其他通道流出或在孔道某一部位形成扩大包,从而无法使土钉与周边土体形成整个加固体,失去土钉本身的作用。
3.2 拉拔实验数据分析
为了摸清东侧土钉的承载力情况,特别进行了土钉拉拔试验,同时也和西侧土钉拉拔试验结果进行了比较。试验按随机选取,土钉试验结果如表1所示。
表1 土钉试验结果
上述各试验土钉的P—S曲线如图2~图6所示。
图2 土钉M1-W1的P—S曲线 图3 土钉M2-W1的P—S曲线
图4 土钉M3-W1的P—S曲线 图5 土钉M2-E1的P—S曲线
图6 土钉M2-E2的P—S曲线
从图4和图5中可以看出,该两道土钉的承载力都相当高,但是土钉位移很小,说明土钉位移主要是土钉筋体的弹性变形,土钉锚固体的变形只占很小部分,由此可以推定,土钉注浆极不均匀,可能在土钉的某个位置形成大的混凝土包裹体,该包裹体至基坑面间的土钉变形主要是钢筋的弹性变形,包裹体至杆末端变形很小,根据计算,如包裹体位于杆末端,锚杆弹性变形约为20mm。其中也有因为注浆效果极差,大量丧失承载力的锚杆,如M2-E3承载力不到43.41kN。这和各成孔注浆阶段涌水串孔的施工记录一致。
而对比西侧锚杆,土钉变形均较大。说明西侧土钉注浆沿土钉长度较为均匀,无大直径的水泥浆包裹体。
4 应对措施
4.1 现场应急措施
在发现止水帷幕桩上面出现裂纹后,项目部立即停止后续作业面的开挖,突击加快对已开挖面的施工,并安排专人对裂纹的变化及基坑周边环境的变形进行跟踪巡视,同时向设计单位报告该情况。
设计单位到场后,立即对情况进行了了解,同时对施工现场进行了观测后决定:
1)对已经开挖的作业段加快施工速度,以争取在最短时间内完成;2)继续安排人手对出现的裂纹进行跟踪观察,以确定其发展趋势;3)立即安排进行土钉的拉拔实验,分析裂
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