四通道煤粉燃烧器实际应用.doc

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四通道煤粉燃烧器实际应用

四通道煤粉燃烧器实际应用 作者:孙新志  单位:三利达水泥有限公司     中图分类号:TQ172.622.24 文献标识码:B 文章编号:1002-9877(2002)09-0031-02         我公司Φ3.2m×52m五级旋风预热器窑在原三通道燃烧器磨损严重,多处漏风和窜风的情况下,使用了襄樊大力工业控制有限公司的SR型四通道燃烧器,通过近2个月的试烧,取得了一些效果。 1 工作原理   如图1所示,煤粉由气流携带从煤风管按一定的扩散角度向外喷出,由外邻的旋流风传给相当高的动量和动量矩,以高速度 螺旋前进,并继续径向扩散,与高速射出的轴流风束相遇。轴流风束的插入,进一步增强了煤风的混合(包括周围的二次风),并可调节火焰的发散程度、长短和粗 细。中心风的作用是促使中心部分的少量煤粉及CO的燃烧更为充分,并起稳流的作用。由于这种燃烧机理和旋流风、轴流风具有的高速度,燃烧是非常迅速和完全 的。      图1 四通道煤粉燃烧器火焰中各种气流及煤粉流动示意图 2 结构组成   该四通道燃烧器的结构组成如图2所示。      图2 四通道煤粉燃烧器结构示意   管路:共分5条,分别为轴流风道、旋流风道、煤风道、中心风道和燃油管。   喷嘴:由特殊材料加工,各管道的出口面积可调,从而调节喷出的速度,是保证火焰形状及寿命的关键部件之一。   金属波纹补偿器:是联接各管路密封和调节火焰形状的主要部件。   蝶阀:用于调节风量。   压力表:间接显示燃烧器内风口喷出速度。   保护层:即耐火浇注层,用户自行浇注。   燃烧器的调节方法:轴流风、旋流风和中心风的入口上都装有蝶阀,可单独地调节各风量和比例。旋动调节螺母,可把各管向内压入或向外拉出,调节各喷出口面积大小从而调节喷出的速度。 3 调节使用   1)使用第1周时,发现火焰形状规则但火力不够,窑内温度低,不易控制。按照说明书把煤风管内压3mm后,旋流风量增大,火焰形状变得活泼有力,烧成范围也逐渐变宽,没有再出现烧成温度低而不易提起的现象。    2)使用第3周时,火焰突然分散发叉,多方面分析原因甚至停窑清理风道也无济于事。后来通过一次风风机电流的变化,发现固定燃油管的1个螺丝松动,造成 中心风的挡板向窑内缓慢伸进了约30mm,导致喷出气流发散致使火焰发散分叉,后把中心风挡板向外退移约20mm固定好,火焰形状立即恢复正常,见图3。      图3 中心风挡板变化情况   3)使用第7周时,因煤质较差(发热量连续4d平均在15884kJ/kg左右),窑内温度不易提起,后来采取降低煤粉筛余值,把喷煤管退至窑口处,提高二次风温和煤粉燃烧度(燃烧速度和燃烧程度),保证了生产的正常进行和窑况的安全与稳定。煤的工业分析见表1。 表1 煤的工业分析 时间 Mad/% Aad/% Vad/% FCad/% Qnet,ad/(kJ/kg) 05-12 1.67 40.90 20.58 36.85 17 782 05-11 1.57 42.87 19.51 36.05 17 129 05-10 1.41 49.31 18.63 30.65 14 684 05-09 1.82 43.97 18.02 39.19 16 551 05-02 2.60 40.20 19.11 38.09 17 597 05-01 2.1 40.53 20.68 36.69 17 535 04-30 1.89 38.56 19.09 40.37 18 405   使用过程中还发现,窑头负压状况较以往明显好转。以往高温风机液力偶合器开度需100%,现在75%左右就能满足正常燃烧的需要。 4 使用效果   通过2个月的试烧,我们发现该燃烧器有以下几个特点。   1)在线调节灵活方便,可以根据不同要求,对火焰长短、粗细、强弱随机调整。   2)火焰形状更为规则完整,稳定,不扫“窑皮”,有利于窑衬的长期安全使用。   3)节能:送煤风机电流由原来的40A降到33A;440kW高温风机开度的减小,使电动机电流也由原来的35A降到30A,同时煤粉的充分燃烧也减少了不少能耗。   4)二次风量的相应增加,使熟料冷却更为充分,快速,从而提高了熟料质量,各项技术指标均达到公司要求,见表2。 表2 使用四通道燃烧器前后部分技术经济指标 燃烧器 熟料28d抗压强度 /MPa 吨熟料电耗 /(kWh/t) 吨熟料实物煤耗 /(kg/t) 耐火砖使用周期 /d 窑口正压 改前NC三通道 60 43.2 214 120 较大 改后SR四通道 62 42.7 210 150 轻微   5)可

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