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学兔兔
敷比离 1.20—1.40越远,试验结果偏离越严重。此时 大,脱渣率呈下降趋势,在 16mm板厚条件下,两种焊
试验结果不可信。因为在熔敷比发生变化时,焊缝的 条之间的脱渣率区分度最大。
外形发生明显的变化,尤其是焊道顶部的宽度,对试验 (4)焊条的熔敷比对试验结果有非常明显的影
结果有很大的影响。且当坡 口角度为30o=【时,由于坡 响,当焊条的熔敷 比在 1.20~1.40范围内时,此时的
口角度太小,较难在坡 口内施焊,且容易出现偏弧、熄 试验结果往往比较可信。只要熔敷比超出这个范围,
弧的现象。影响了试验结果的准确性。因此,熔敷比 就会出现离群值,熔敷比离 1.2~1.40越远,试验结果
最好控制在 1.20—1.40范围内。 偏离越严重。
3 结 论 参 考 文 献
(1)坡 口角度对焊条脱渣率有非常明显的影响, [1] 朱 平,王淦刚 ,赵建仓,等.面向工程应用的焊条焊接
随着坡 口角度的增加,脱渣率逐渐增大,在 70。坡 口下 工艺性能评价方法探讨[J].金属加工,2013,22:47—49.
进行试验时,两种焊条间的区分度最大。 [2] 徐洪海,戴佩琨.压水堆核电站核岛主设备材料和焊接
. [M].上海:上海科学技术文献出版社 ,2008.
(2)试板长度对焊条的脱渣率有较小影响,随着
板长的增加,脱渣率逐渐增大,在400mm板长条件下 ,
两种焊条之间的脱渣率区分度最大。 作者简介: 刘金湘,1990年出生,硕士研究生,主要从事核级
(3)板厚对焊条脱渣率有较小影响,随着板厚增 压力容器焊接材料的研发工作。
生物质锅炉汽包 DIWA353筒体与 15CrMoG接管
焊接接头缺陷的原 因分析与预防措施
青岛裕安石化装备有限公司(266400) 逄增辉
摘要 针对锅炉制造现场出现的焊接质量问题,通过对材料、焊接过程和缺陷的分析,分析焊接缺陷产生原
因,并提出对策,采取设计和工艺措施,杜绝此类问题在后续生产中再次发生。
关键词: 生物质锅炉 焊接缺陷 预防措施
中图分类号:TG44
0 概 述 少缺陷为未熔合或内部微小裂纹。
1 原因分析
在某工厂制造的130t/h生物质锅炉汽包上,3O条
蒸汽引入接管管座与筒体的焊接接头,焊接完毕24h 锅炉汽包 筒体 的材料 为贝 氏体 型 DIWA353
之后,经过 uT和 MT检验,有 28条内部存在焊接缺 (13MnNiMo5—4)板材,板厚 =70mm。该材料为德国
陷。缺陷比例很大,焊缝一次合格率太低。其中,2O个 狄林根钢厂研制生产的耐热结构钢,具备较好的力学
缺陷的深度离接管外表面4~8mm焊缝处,5~6个缺 性能,有较高的高温屈服点和较低的裂纹敏感性,同时
陷的深度离接管外表面 l5—18mm焊缝处。 具备 良好的焊接性能和工艺性能。适用于工作温度不
经过uT波形分析,并通过碳弧气刨对存在缺陷的 超过400℃的各种焊接件,特别是在锅炉汽包上;蒸汽
焊缝剖析,确认大部分缺陷性质为夹渣、气孔 ,也有很 引入接管管座为 15CrMoG高压锅炉无缝钢管加工,规
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