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李国方等 CO变换装置管道腐蚀问题及解决方法 43
CO变换装置管道腐蚀问题及解决方法
李国方 刘玉香 中煤陕西榆林能源化工有限公司 榆林 719000
摘要 c0变换工序管道腐蚀的原因分析,提出解决问题的办法,所更换材料实际运行中抗腐蚀效果好。
关键词 管道材料 变换炉 腐蚀
变换气 (经配气混合后的变换气中CO干基含量约
1 概述
20.5%)分两股,分别经低压锅炉给水加热器、
我公司是以某公司600kt/a烯烃项 目为示范, 中压锅炉给水加热器降温后进第五水分离器,再
以德士古水煤浆气化为源头,建成了生产 1800kt/a 经脱盐水加热器、变换气水冷器冷却后,进洗氨
甲醇再深加工生产600kt/a烯烃装置。分析示范项 塔的底部,经洗涤水洗涤气体中的氨后的变换气
目变换装置部分管道发生裂纹和泄漏原因,作为 送至低温 甲醇洗单元。
本公司变换装置腐蚀管道进行整改的依据。
2 腐蚀现象及原因分析
在变换装置,来 自气化装置的水煤气首先进
变换 工段,来 自气化装置 的水煤气 (242~C, 2.1 腐蚀现象
6.45MPa (A),水气 比为 1.394)经过原料气分离
示范项 目自2010年9月至2011年4月共发生
器分离水煤气中冷凝液和原料气,过滤器过滤原
3O余次裂纹及泄漏,大多数表现为焊缝上出现裂
料气中的煤灰后分为两股。① 一股并联进水煤气
纹及沙眼,主要发生在以下位置:
废热锅炉 I和中压锅炉给水加热器降温,水煤气
(1)第一水分离器 出口至变换炉进 口煤气
废热锅炉 I副产 1.1MPa饱和蒸汽;降温后的水煤
一 管道。
气经第一水分离器分离冷凝液后进中温换热器/蒸
(2)变换废热锅炉出口至变换废热锅炉进 口
汽过热器中温换热器侧,预热后进变换炉。轴径
变换气管道。
向变换炉内装有耐硫变换催化剂,气体在变换炉
(3)第三水分离器出口至低压废热锅炉进 口
中发生变换反应,出变换炉的变换气依次经中温
变换气管道 。
换热器/蒸汽过热器、变换废热锅炉 I、低压蒸汽
(4)第二水分离器出口至低压废热锅炉进 口
过热器 I、变换废热锅炉 Ⅱ降温后进第三水分离
煤气管道。
器分离冷凝液;变换废热锅炉 I产生4.1MPa的饱
(5)与变换炉入 口管线相连的开工氮气加热
和蒸汽,经蒸汽过热器过热至40o℃送管网,变换
器煤气进出口管道。
废热锅炉 Ⅱ产生 1.1MPa饱和蒸汽,低压蒸汽过热
2.2 原因分析
器 I将部分 1.1MPa饱和蒸汽过热至250℃送管网;
② 一股水煤气作为配气,并联进低压蒸汽过热器 根据上述现象,分析
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