钛管冷却器使用效果分析和评价.pdf

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第7期 .45. 钛管冷却器使用效果分析与评价 王旭,吴景阳,董森 (大连石化公司,辽宁 大连 116031) [摘 要]大连石化公司14027吨/年催化装置37台钛管冷却器,自201O年全面投用以来运行情况良好,节约了大量的能耗。 同时带来了多台冷却器海水管线腐蚀加剧泄漏等不利影响。本文对钛管冷却器的技术性、经济性进行了分析,对海水管线 的腐蚀问题提出了解决措施。 [关键词]钛管冷却器;技术性;经济性;腐蚀;分析 大连石化公司140万吨/年重油催化裂化装置在 HS、CL。等腐蚀环境的优 良结构材料 】。钛材对石 2009年和2010年装置停检期间,共有37台海水冷 油化工过程 中的腐蚀介质 (如HS,CL’,CO , 却器进行管束材质升级,管束材质 由原来的碳钢 NH3,RNH2,NaOH,污染水和海水等)具有 良好 升级为钛材,钛管冷却器投用后从根本上解决了 的耐蚀性 。在上述多种介质中,钛的耐蚀性远远 装置夏季海冷器冷却负荷不足的瓶颈 问题,同时还 超过了不锈钢及其它常用金属。如选用钛材制作 解决了管束的腐蚀泄漏问题,大大降低了装置的海 冷却器,不仅管程抗海水腐蚀性能优异,而且壳 水消耗和 电耗 。但在管束材质升级带来种种益处的 程抗含HS,CL等‘油气腐蚀性能 良好,可达到两 同时,又造成了海水管线腐蚀速度的加剧,致使多 全其美的效果。140万吨/年催化分馏、稳定区域共 台海冷器回水管线腐蚀泄漏。为此,需对钛管冷却 有海水冷却器37台 (明细见表1),为彻底解决海 器使用的利弊进行综合分析和评价。 水冷却器管束频繁泄漏 问题,从2009年陆续更换 钛管冷却器,至2010年装置停检共更换钛管冷却 1钛管应用的必要性 器37台,投用至今已2O个月,均未出现管束泄漏 钛 (密度为4.51g/cm )是石化企业用于含 情况。 表1 140万吨/年催化分馏、稳定区域海冷器明细 序号 名称 位号 型号 数量 更换时间 1 分馏塔顶后冷器 E一2209/1.4.6 BJM1300—1.6-492—6/25—4 3 2010年停检 2 贫吸收油冷却器 E一2210/1.2 BEM700—2.5-105—6/25—6I 2 2010年停检 3 贫吸收油冷却器 E-2210/3 BEM1000—2.5-270—6/25—4 1 2010年停检 4 顶回流冷却器 E一2224/1.2 BEMI100-2.5-325-6/25—4 2 2010年停检 5 轻柴油冷却器 E一2225/1 BEM800—2.5-160—6/25—4 1 2010年停检 6 补充吸收剂冷却器 E一2312/1.2 BEM600—2.5-85—6/25—4 2 2010年停检 7 稳定塔顶冷凝冷却器 E一2310/1-8 BJM1300—2.5-465—6/25—4 8 2010年停检 8 粗汽油冷却器 E-2313/1.

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