高压氢气管道振动故障诊断和控制.pdfVIP

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维普资讯 学兔兔 第4期 (总第149期) 机 械 工 程 与 自动 化 No.4 2008年8月 MECHANICAL ENGINEER1NG AUTOMATION Aug. 文章编号:1672—6413(2O08)O4一OO93一O2 高压氢气管道振动故障诊断与控制 梁义维 ,张纪平 ,王然风。 (1.太原理工大学机械工程-9院,山西 太原 030024;2.太原理工大学机械电子研究所,山西 太原 030024;3.太原理工大学 矿业工程学院,山西 太原 030024) 摘要:通过对流体输送管道振动进行测试分析,确定管道振动原因为介质压力脉动与流量波动。根据振动为单 频振动的特点,采用动力吸振的方法进行减振,通过计算机仿真计算后的动力吸振参数,经实践检验,减振效 果良好。 关键词:管道振动;动力吸振;故障诊断 中图分类号:TP277 文献标识码:A 1 问题的提出 3 管道振动控制 某大型化工企业用于输送高压热氢气的管道自投 自发生管道振动以来,厂方采用了增加支承的方 产以来出现剧烈的振动,严重影响管道的安全,由于 法尝试对振动进行控制,但由于振动能量巨大将支承 输送介质的易燃性,对整个化工厂的安全也构成一定 部分破坏,同时支承部分将振动能量传递到钢结构平 的威胁,故须对管道振动进行故障诊断与分析,最终 台,造成平台的剧烈振动,因此,采用 “硬约束”的 对振动实现控制。 措施不够合理。由于振动为单频振动,因此,振动控 2 管道振动故障诊断 制可采用动力吸振的方法。 2.1 结构概述 该管道输送的氢气由双作用往复式活塞压缩机提 供动力,压缩机转速380r/min,用于将氢气输送至反 应釜中与苯进行化学反应,管道直径O180mm,壁厚 10mm。发生剧烈振动的管道为其中某一段,振动幅度 高达5ram,距离压缩机管道约40m。 2.2 管道振动测试 为充分掌握振动特性并分析管道振动机理,进行 了不停机振动测试,采用加速度测试,测点布置见图 1。测点分为两个区域:一个区域为剧烈振动管段,其 典型时域信号见图2;另一个为压缩机出口管段,其典 图1 测点布置图 型时域信号见图3。 0. 2.3 管道振动诊断分析及结论 0. 由图2可以看出,管道振动为单频振动,频率为 ‘ 0. 12.7Hz,振动频率同压缩机出口管道振动频率相同。 一E ^肌^,^、 .^ \ 由图3可以看出,压缩机出口振动信号为冲击型 一 0. 振动,振动频率为12.7Hz,为压缩机转动频率的2倍 口 一 0. _/ v1㈣ 5 01” ’

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