WP7缸盖内腔铸造缺陷控制.pdfVIP

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学兔兔 Production Techniques生产技术 WP7缸盖内腔铸造缺陷的控制 梁 泉 ,杨 华 ,季顺业 ,齐亚平 ,赵亚芹 (1.山东大学材料科学与工程学院,济南 250061: 2.潍柴动力股份有限公司,山东潍坊市 261001) 摘要:针对我公司新开发的wP7缸盖铸件内腔出现的烧结、脉纹、残留砂等问题,从制芯覆膜砂材料、涂料等 入手进行试验分析:最后确定采用高温低膨胀的覆膜砂和3861涂料有效解决了WP7缸盖内腔烧结和脉纹缺陷; 并从制芯覆膜砂常温抗拉强度、溃散性及清理工艺方面进行分析试验,确定了适当的覆膜砂常温抗拉强度和铸件 清理工艺方案,有效地解决残留砂的问题。 关键词:缸盖;铸造缺陷;覆膜砂;溃散性 中图分类号:TG245:文献标识码:B;文章编号:l006-9658(20l1)03—3 WP7柴油机是 潍柴动力股份有限公 司新开发的产品,其 缸盖为连体形式,每 件重90kg,铸造工艺 采用平浇,内浇道是 采用顶注和中注结合 方式;浇注温度在 1410~1430~C之间,在 图1 上夹层芯易产生烧结部位(左)与下夹层芯易产生脉纹部位(右) 试生产时铸件内腔质 量达不到工艺要求,主要原因是内腔夹层芯局部烧结、 KFND覆膜砂在wP7缸盖上、下夹层芯制芯,涂料用 脉纹、内腔残留砂等缺陷。 原来的福士科涂料,铸件内腔烧结、脉纹得到很大的改 善(解剖如图2)。 1 内腔烧结、脉纹缺陷分析与解决 1.2 3861涂料的使用 WP7缸盖内腔缺陷主要是形成水腔的上、下夹层 此前我们使用的某公司的涂料,在浸涂后涂料浸 芯易产生烧结及脉纹,特别是上夹层芯结构复杂,芯子 人芯子内比较多,涂料烘干后表面强度较低。基于此, 壁厚不均匀,最薄处只有4.5mm,如图1。对于内腔局 我们改用杜伦斯涂料有限公司的3861涂料在WP7缸 部烧结、脉纹缺陷,分析认为主要是夹层芯子所使用的 盖进行试验,试验结果如表1。 覆膜砂高温性能不够,浇注时受高温铁液烘烤造成砂 经过以上数据比较可以看出,用流量计测量在同 芯受热膨胀、开裂,产生局部烧结或脉纹。 样浓度下,3861涂料在芯子的涂层厚度高于此前使用 1.1 低膨胀KFND覆膜砂试验 的涂料。芯子烘干后涂料浸入芯子内的厚度也小于此 开始验证生产时夹层芯所用覆膜砂的原砂是经过 前;在同样的烘干条件下,用3861涂料的砂芯残留水 焙烧的普通硅砂,发现内腔烧结、产生脉纹缺陷比较严 分为0.3%~0.4%,而此前为0.35%~0.6%。 重。后来采用北京仁创的加入一定量宝珠砂的KFND 覆膜砂,由于宝珠砂主要成分是氧化铝,耐火度≥ 1790~C,热膨胀率为0.13%(1O00℃加热lOmin),所以对 解决内腔烧结和脉纹有较好的作用。用含有宝珠砂的 收稿日期:2011一O1—21 文章编号:2011-009 图2 解剖铸件示意图 作者简介:梁泉(1978一),男,工程师,主要从事铸造工艺设计 中国铸造装备与技术 3/201 1 oFM T 23 学兔兔 生产技术Production Techniques 表1 3861涂料和某公司涂料浸涂参数比较 的质量、树脂的加入量等有关,但在其它原材料不变的

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