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加热炉优化前后的对比
《DMOS工业优化软件在重整四合一加热炉上的应用》
优化前后的对比分析
提高四合一加热炉效率是优化生产的一个目标,结合这一优化目标北京石油化工设计院和中石化**分公司利用DMOS软件对生产数据进行分析。炼油二部重整装置的工程师收集了9月28日-10月10日的数据,利用DMOS工业优化软件对数据进行分析,得到了生产的优化规律,并于10月16日应用于生产,取得了不错的效果。以下是对优化前后的生产状况进行的对比分析。
优化前数据的基本信息
生产车间收集了9月28日-10月10日的数据,每小时一个样本点,共286个样本。数据的基本信息如下:
表1 优化前基本信息
总样样本数286 加热炉效率88.86%(差类) 加热炉效率88.86%(优类) 样本数 193 93 比例 67.48% 32.52% 由表1可见:在9月28日-10月10日这段时间内,轻收88.86%的样本点很少,只有93个,占32.52%。
生产主要参数的均值如下:
表2 优化前目标和主要参数的平均值
热效率 氧含量 排烟温度℃ 负压Pa 一反炉膛温度℃ 88.82% 2.28% 204.98 -30.11 721.51
二、优化规律和优化参数
目标:提高加热炉效率。加热炉效率88.86%为差类样本,加热炉效率88.86%为优类样本。
参数:氧含量、排烟温度、负压、一反炉膛温度共4个参数。
特征图:特征图是一种两维图形,它的横轴为第一特征向量,纵轴为第二特征向量,分别为原变量的两个不同的线性组合,并互为正交。它们包含了训练集的大部分信息,能够反映研究对象的特征。特征图中显示了训练集的全部样本点,■方块点代表了加热炉效率88.86%的优类样本,▲代表了加热炉效率88.86%的优类样本。如果训练集投影在特征图后,优类点和差类点有明显的集聚分布,说明存在优化区。
图1 特征图
由图1可以看出:生产中加热炉效率88.86%的样本明显的聚集在特征图的左边。我们可以通过优化生产来提高加热炉效率。
载荷图
载荷图是一个两维图,横坐标为第一特征向量,纵坐标为第二特征向量。图中的每一个点分别代表原始变量在两个特征变量中的“载荷”,“载荷”绝对值愈大,该变量在载荷图中离原点的距离愈大,表明该变量使生产状态点在特征向量上产生移动的作用愈大,该变量越重要。载荷的正负表示使状态点在特征空间中的移动方向。
图2 载荷图
由图2可以看出:影响加热炉效率的主要参数是氧含量、负压、排烟温度。
优化方案
由DMOS工业优化软件建立优化模型,得到如下优化方案:
表3 优化方案
氧含量 负压Pa 排烟温度℃ 1.6——2.0% -25——-30 198——203 ↓ ↑ ↓ (↓表示降低该变量,↑表示增加该变量有利于提高轻收)
三、优化方案实施
生产工程师对DMOS软件得到的优化方案充分讨论后,决定把氧含量控制在1.7%,负压控制在-28Pa,于10月16日在现场实施,并收集了优化后的数据(10月16日-20日数据),优化后数据的基本信息如下:
表4 优化后目标和参数的平均值
热效率 氧含量 排烟温度℃ 负压Pa 一反炉膛温度℃ 89.06% 1.78% 205.22 -28.44 721.64
四、优化前后数据的对比
为了检验DMOS软件的优化效果,对优化实施前后的数据进行比较。9月28日-10月10日为优化前数据,10月16日-20日为优化后数据。二者的对比如下表:
表5 优化前后数据的对比
热效率 氧含量 排烟温度℃ 负压Pa 一反炉膛温度℃ 优化前 88.82% 2.28% 204.98 -30.11 721.51 优化后 89.06% 1.78% 205.22 -28.44 721.64
通过优化前后数据的比较可见:通过DMOS软件对生产的优化,在排烟温度和一反炉膛温度几乎不变的情况下,通过降低氧含量,增大负压,加热炉效率由88.82%提高到89.06%,提高了0.24%。
五、经济效益
通过DMOS工业优化软件对加热炉效率的优化,提高了四合一加热炉的效率,降低了能耗,加热炉效率增加了0.24%,一个月可以节约瓦斯4吨,一年可以节约瓦斯45吨左右,一吨瓦斯价格约为2000元,一年可以节约费用9万元左右。
中石化**分公司炼油二部
北京石油化工设计院
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