154kA铝电解槽侧部破损的原因分析及治理对策研究.pdfVIP

154kA铝电解槽侧部破损的原因分析及治理对策研究.pdf

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第五届铝电解专业委员会2005年年会暨学术交流会论文集 ·333- 154kA铝电解槽侧部破损的 原因分析及治理对策 刘驰 (郑州龙祥铝业有限公司,河南荥阳450100) 摘要:本文探讨了154kA铝电解槽侧部破捐的原因。提出了加强电解槽启动管理.合理搭配技术条件,减少重、长 效应,加强侧部散热.加固摇篮架、更换变形槽壳,侧部“热补”技术等对策,可有效改善侧部破损,达到了延长槽寿 命的目的。 关键词:铝电解槽;炉帮;侧部破损;过热度;效应;散热;槽壳;热补 随着铝工业生产的发展,特别是近十多年来, 认真的原因分析并采取了相应治理对策。 大型预焙槽纷纷上马.各企业通过不断优化槽型设 1.侧部破损的原因分析 计、强化筑炉材料、筑炉质量及焙烧起动生产工艺 技术的管理,铝电解槽的各项技术经济指标取得了 1.1破损部位熔体流速偏大.冲刷厉害 很大的提高。但与国外先进企业,我们还有差距, 通过跟踪分析对照、探测槽壳发红部位,与中 特别是槽寿命,国外一般在2500~3000天的技术 南大学在我公司进行的“三场”测试仿真结果相吻 水平,国内一般在1500~2000天【l】,很少有达到 2500天以上的。但国内很多160kA以上预焙槽只 阳极对应部位铝液流速偏大,对炉帮冲刷厉害,对 有上口槽帮、电解质铝液界面处槽帮极薄,铝水以 应侧壁中心温度都在250度以上。四端进电槽铝 下则几乎没有伸腿。侧部破损严重,但底部阴极碳 液流速优于双端进电槽,但是进电侧对应侧部位置 块良好,造成槽壳钢板经常发红且侧部漏电,电流 和烟道端与出铝端的中缝对应部位,冲刷得比较厉 效率低,维护难度大,有时会提前停槽。严重时会 害。 烧穿侧部钢板,造成侧部泄漏。被迫停槽,这无疑减 以420#槽为例,对应部位流速均大于平流流 少了槽子的寿命。因此。预防及治理侧部破损是摆 cm/s。这些部位 速12.64cm/s,且最大值为16.13 在铝冶炼工作者面前亟待解决的课题。 铝液流速较大,加剧了熔体对电解槽侧部炉帮的冲 龙祥铝业二期为154kA四端进电中间下料的 刷与磨蚀,侧部的炉帮对侧部碳块起保护作用,保 预焙阳极铝电解槽,由于该槽设计采用了合理的槽 护屏障消失后,侧部碳块消耗速度加快。据文献记 壳结构和计算机智能控制技术,槽子自2001年12 载[¨。在电解槽启动开始时,侧部碳块在电解质和 月全部投产到2005年2月期间,运行十分平稳。 铝液电磁力的循环作用下,每天以1~1.5mm左右 进入3月份在76台槽中陆续有4台槽出现了效应 速度消耗,这样就加速了侧部碳块的破损,是造成 后局部侧壁槽壳发红现象;一期双端进电老龄槽侧

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