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QC成果报告:稳定一段炉温度,降低管排温差
QC成果报告:稳定一段炉温度,降低管排温差
前言
公司合成氨装置一段炉长期存在烧嘴偏烧,南北温差、管排温差大,一段炉温度缺乏稳定性,温度不受控等问题,在未对工况进行调整时,温度会自行变化50℃左右,使管排温差高达60℃。为彻底解决这一状况,合成车间转化岗位成立QC小组,应征了2010年9月21提出的《稳定一段炉温度,降低管排温差
云天化股份有限公司合成车间QC小组成立于2010年9月21日,小组共有成员有9人,其中工程硕士1人、本科3人、大专4人,中专1人。合成车间QC小组成员中有车间领导担任技术顾问,专业技术人员亲自参与,具备了扎实的理论功底和丰富的现场实践经验。
小 组 名 称 云天化股份有限公司合成车间QC小组 课 题 名 称 稳定一段炉温度 降低管排温差 成立时间 小组类型 注册编号 平均接授QC教育时间 2010年9月21日 2010045 ﹥100小时/人 小组成员具体情况:
姓 名 年 龄 文化程度 任 职 组内职务 接受QC教育时间 郭敏才 37 本 科 车间主任 技术顾问 180h以上 沈 军 43 专 科 车间副主任 指导实施 180h以上 张庆伟 41 工程硕士 车间副主任 组 长 150h以上 胡祥基 32 本 科 车间副主任 副 组 长 150h以上 梁宗平 34 专 科 车间技术员 组 员 150h以上 许志强 26 中 专 车间副班长 组 员 60h以上 王孝洪 25 专 科 主 控 组 员 60h以上 张林辉 27 本 科 主 控 组 员 60h以上 刘 薇 29 大 专 工艺操作 组 员 60h以上
选择课题
(一)从精益生产,提高设备安全、可靠性考虑
公司提倡精细化管理,致力于参数的优化控制,提高设备运行的可靠性,确保装置的安全、稳定、优质运行。公司一段炉烧嘴偏烧,温差过大会造成转化管局部超温,受力不均,严重影响转化管使用寿命。据美国科研院所资料显示,若转化管外壁温度高于设计温度50℃,则使用寿命将缩短四分之一。
(二)存在问题
合成氨装置自2002年扩能改造以来,一段炉存在偏烧问题,造成南北温差、管排温差较大,主要表现在:一段炉炉管温度缺乏稳定性,在未对工况进行调整时,烧嘴出现偏烧,温度自行变化50℃,甚至温差高达60℃,造成一段炉炉管受力不均。这样会产生两大后果:(1)一段炉温度波动影响转化反应,使出口甲烷含量高达14.7%,装置消耗高;(2)炉管受热不均,热应力过大,会使其发生硬性弯曲,缩短炉管使用寿命。
(三)应征课题
经过多年对一段炉的跟踪调节、反复摸索,工艺人员收集了大量的数据和积累了丰富的操作经验,2010年9月小组成员应征了“稳定一段炉温度,降低管排温差”的QC课题。
设定目标
经过查阅历史资料,对比分析,最终小组讨论通过设定了以下课题目标:
(一)一段炉温度稳定,20℃以内。
(2)烧嘴类型
新烧嘴取消空气分布板,目前配风用160个二次风门调整,二次配风很难做到分配均匀。
(3)供风设备
鼓风机调速器卡涩,转速随蒸汽波动50rpm,不断影响助燃空气的稳定性(据计算50rpm波动空气减少量相当于19个烧嘴的空气过剩量)。
(二)烟气系统:
(1)烟道墙设计
一段炉顶燃烧产生的的烟气自上往下流到炉底10排烟道,在烟道墙砌筑时留有烟道气进气孔,在中间8排烟道的每侧墙上开有88个进气孔,1号和10号烟道墙,仅在它们靠下集气管侧开孔176个。一段炉在筑烟道墙时,如果未严格按原始设计堆砌,开孔数目不均,在炉顶每个烧嘴产生烟气量相同的情况下,必然造成烟气的不规则流动,引起温度波动。
(2)烟道盖板砖损坏会导致烟气一定程度的偏流。
(3)烟气因为其它原因分配不均,气体会向配风少、气压低的方向流动,烟气的横向流动造成热量的横向移动和火焰飘动,燃料气随烟气流动在有氧的地方燃烧,造成局部过热。
(三)原料气系统:
(1)净化合格经预热后的原料气通过10排分配总管,向378根转化管分配气量,同时在管内自上而下流动进行转化反应,若各排分配气量不均,反应所需的热量也就不一样,在各排烧嘴同时放出相同热量的情况下,管排温差就会加大。
(2)原料气成分的改变会影响整个转化反应,会对温度造成大的影响。
(四)操作水平:
QC小组成员采用头脑风暴法提出在操作上存在的问题:
1)氧含量控制过高或过低。
2)温度波动时,操作人员未及时调整。
3)温度调整后未记录,无延续性。
4)每排燃料气背压相差较大。
5)一、二次风门调整不科学,配风不均匀。
针对以上原因分析,小组成员进行了要因确认(表1):
序号 因素 要因确认 确认人 结果 Ⅰ 一次风门 一次风门卡涩,造成定位
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