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唐钢2000m3高炉稳定炉况改善指标的措施.pdf

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唐钢2000m3高炉稳定炉况改善指标的措施 尤新东童振生张秀仁 (唐钢炼铁厂063016) 摘要唐钢炼铁厂=高炉(2000m3)于2002年12月3113开炉,该高炉采用了铜冷却壁薄衬炉型,经过两年多的 基本制度摸索,进入2005年以来,炉况基本达到一个比较稳定的阶段。各项指标逐步改善,日产达到4600t/d、利 用系数2.3,煤比130kg/tie,综合焦比505kg/tie。耳前状态看仍有一定的潜力。 美键词高炉稳定炉况改善指标 1加强筛分,原燃料条件择优选择 1.加强烧结矿筛网的清理工作。提高烧结矿的筛分效果。使人炉烧结矿5ram的粒度降到2.5%。 焦筛网和焦丁筛网每班清理两次,降低了焦炭人炉的粉末含量。 表1人炉烧结矿粒度分析 》≤ 40 40—25 25~15 15~10 10~5 5 2005矩 6.91 181l 22.99 2661 23.22 2.11 2.酸矿在料场过两遍筛,以适应二炉槽下不过筛的现状。 3.由于制气焦质量较差,而且质量波动较大,我们从进厂焦炭中选择质量较好的品种搭配人炉。特别 是2005年9月份后厂焦质量改善,我们全部使用自产焦炭。 4.人炉品位维持58.0%。 2风口长度与面积的匹配更接近合理 经过将近两年时间的摸索,结合同类型高炉的生产实践,基本形成风口长度13个L450mm与13个 表2开炉以来风口的主要变化对比: ≥\乏 风口长度 风口面积 开炉韧期 26*L450 0.3292 2003年7月 26★L450 03250 2004年9月 6-1.470+20-L500 03371 2005年2月 15★1,450+6★1.470+5*I-5000.3450 13-L450+t3*L470 3390 2005年7月 0 表3风口损坏情况对比 1.炉缸边缘区域进一步活跃,坏风口数量明显减少,风口的使用周期延长。铁口表现为两场出铁较均 匀,两场炉温以及渣铁物理热均匀,出铁量均匀。 2.铜冷却壁温度、炉墙下部温度基本可控,而且温度较稳定,炉况接受炉温波动的能力增强,接受较高 理论燃烧温度的能力增强。 ——345—— 3上部装料制度的改进 1.首先将焦炭的档位进行调整,边缘形成一定量焦炭的固定平台,以适应铜冷却壁冷却强度大的要求, 试验证明效果较好。几次炉况波动均没有对炉型造成影响。即使出现低炉温导致炉墙温度下降,采取提高炉 温的措施后炉墙温度也会逐步回升。而且铜冷却壁上部温度近两个月以来一直保持在较高温度水平。 表4冷却壁温度对比: 6段温度 7段温度 22m温度 沁= ℃ ℃ ℃ 2003蛀 54/56 50/53 96 2004拒 54/5l 52/57 140 20(}5庄 60/57 58/70 187 表5铜冷却壁温差对比 2.气流调整的基本思路:有效的规矩两股气流并不一定会导致压

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