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可门电厂增压风机动叶调节机构故障分析

精品论文 参考文献 可门电厂增压风机动叶调节机构故障分析 (福建华电可门发电有限公司 福建福州 350512) 摘要:本文详细介绍了可门电厂一起典型的600MW机组脱硫增压风机动叶调节机构故障处理过程;通过对设备结构分析, 提出故障的判断解决方法,可供采用相同动叶调节技术风机的电厂技术员借鉴参考。 关键词:增压风机;动叶调节;电流; 0 引言 可门电厂一期#1超临界燃煤机组的脱硫岛采用湿法强制氧化、石灰石-石膏回收工艺。由锅炉引风机排出的原烟气经1台动叶可调增压风机增压后进入吸收塔,在吸收塔烟气净化后,继续向上流经布置在塔顶的除雾器、出口净烟道进入烟囱,排向大气。增压风机是烟气系统中最重要的设备。增压风机的启停、风机的有效控制是保证主机和脱硫装置安全、经济运行的关键。动叶故障是影响脱硫增压风机正常运行的常见故障之一,本文详细介绍了可门电厂#1脱硫增压风机动叶故障分析处理的全过程。 1风机及动叶执行机构结构 1.1 风机结构 可门电厂1#脱硫增压风机系豪顿公司产品,型号:ANN-4480/2240B,流量:2360772 m3/h; 全压3972Pa,该增压风机为轴流式动叶可调风机,单级叶片。增压风机主要结构包括: 1、静态件:进气箱、叶轮外壳、扩散筒、联轴器保护罩、滑轨、滑座、调节驱动装置。其中,进气箱配有导流叶片确保介质沿叶片流动;扩散筒作用是将介质动压转变为静压。 2、增压风机动态件:电机、联轴器、主轴承箱、轮毂、叶片、液压缸、旋转油封。转动系统中主电机与风机间通过挠性联轴器连接,轮毂及液压调节装置安装在主轴非驱端方向,通过轮毂内部调节部件可实现叶片角度的调节。 1.2、增压风机动叶执行机构结构 动叶调节机构主要是由机械部分和液压部分组成,机械部分包括执行器、调节臂部、配重块、拉叉及轮毂内部叶片转动机构。液压系统主要由旋转油封、调节阀芯、主缸体等组成。 增压风机动叶外调节臂主要由外调节臂轴、调节臂、刻度盘部件、外轴承座、刻度盘、钢盘、驱动环、驱动叉、紧定螺钉、摩擦盘等组成;增压风机动叶外调节臂的工作原理为:增压风机动叶执行动作带动调节臂----带动驱动环(与外调节臂轴间隙连接)—驱动环带驱动叉—驱动叉通过两颗紧定螺钉—带动外调节臂轴转动,从而给旋转油封力矩传递给定位移量实现增压风机动叶执行开关。外部刻度盘与外调节臂轴连接方式为键连接。 2 故障现象 2016年6月13日#1机组负荷在300MW左右,运行监盘发现监盘发现#1增压风机动叶开度突降至1.5%,#1增压风机电流无明显变化,#1增压风机前烟气压力由-150pa降至-475pa ,最低至-1089pa。将增压风机动叶执行机构由自动切至手动,检查就地动叶执行器就地开度与远方开度一致对应。开启#1增压风机旁路挡板门,现场再次确认#1增压风机前烟气压力测量表正常无漏气等现象。判断#1增压风机动叶开在1.5%左右时,内部动叶实际开度并不在1.5%,不匹配,实际开度可能更大,才会出现执行器开度在1.5%时,机前压力在-1089pa。 启动两台液压油泵同时运行。 进行动叶开关试验,检查结果发现#1增压风机动叶执行器电动头与执行器摆臂,能够0-100%动叶开关,但是#1增压风机动叶实际开度在外部刻度盘上表现为只能在45deg;-55deg;之间调节,对应于原始运方执行器数据为开度40%-60%,对应电流约205A-260A,对应于机组负责范围为300MW-500MW。也就是电动执行在40%以下是动叶实际开度无动作,60%以上动叶实际开度无动作。 经试验确认,#1增压风机电流运行区间只有205A-260A,对应动叶实际开度大至为26-48%,对应增压风机动叶实际开度为45deg;至55deg;。对机组负荷为300MW-500MW. 3 原因分析 增压风机动叶出现故障,可能存在原因如下: (1)调节缓慢,电流变化缓慢 执行机构动作,动叶动作缓慢,与执行机构不同步,调节臂部脱落,几秒后调节臂部复位,调节完成,其主要原因为调节压力低,导致调节力矩不够。故障为溢流阀失效、液压缸泄漏、调节油压设置过低。[1] (2)叶片调节开度在一定范围内存在空行程 叶片调节在一定的开度范围内无动作,过了一定开度范围后,动作正常,主要原因为执行机构给定的位移量无法传递至调节阀阀芯。故障原因包含:调节机构机械部分(不包括轮毂内部叶片转动机构)卡涩,调节轴承失效、调节轴与拉叉连接松

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